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火电厂烟气脱硝改造工艺系统优化

2016-04-18 14:12来源:设备管理与维修关键词:脱硝烟气脱硝株电公司收藏点赞

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1、引言

我国是以煤燃为主的发展中国家,其能源构成以煤炭为主。据统计,我国大气污染物中NOx 60 %来自于煤的燃烧, 其中, 火电厂发电用煤又占了全国燃煤的70%。2000年我国火电厂氮氧化物排放量控制在500万吨左右,按照目前的排放控制水平,到2020 年,氮氧化物排放量将达到1 000 万吨以上。根据2011年国家发布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),公司现有发电锅炉及燃气轮机组自2014年7月1日起执行氮氧化物排放标准为200mg/Nm3。目前株电公司2×310MW机组NOx排放值在500 mg/Nm3左右,为实现国家“十二五”节能减排的环保规划目标,对现役机组进行烟气脱硝改造势在必行。本文结合株电公司机组自身特点在脱硝改造工艺系统方面取得了一些改进。

2、株电公司#4机组脱硝工程简介

株电公司310MW#4机组实施烟气脱硝改造工程,是积极响应国家“十二五”节能减排政策的具体体现,也是株电公司成为环境生态文明的环保电厂的重要标志。该工程的建成,年减排氮氧化物能力可达5530.6吨,这对于改善株洲市的大气环境质量有着重要作用,环境与社会效益显著。

大唐华银株洲发电有限公司 310MW 机组#4 锅炉烟气脱硝改造工程,采用选择性催化还原(SCR)脱硝工艺,高灰高温型 SCR 布置方式,设计 NOx 入口浓度1000mg/Nm3,SCR 装置 出 口 NOx 浓 度小 于 200mg/Nm3,在 #4 锅炉 现 有40%~100% BMCR 工况及实际煤种的烟气量条件下脱硝效率大于 80%,脱硝催化剂层按“2+2”设置。当环保排放标准提高,催化剂层采用“3+1”的设置时 SCR 装置出口NOx 浓度可达不大于 100 mg/Nm3排放要求,可满足国家的将来有关安全、环保等更严格的强制性法规、标准的要求。

图1 尿素热解制氨脱硝系统图

3、脱硝工艺系统优化简介

3.1尿素热解法的采用

传统制氨技术中主要采用液氨法,通过液体氨进行制备,优化方案中则使用尿素颗粒进行制备,袋装尿素颗粒通过人工破袋后倒入溶解罐中,与除盐水混合配制成50%质量的溶液,配制好的尿素溶液通过混合泵打到溶液储罐中,通过循环泵输送到计量分配装置上,与加热后的热一次风在热解炉中进行混合,生成含量为5%左右的氨气。如下图2。

图2 尿素热解流程图

尿素热解法与液氨法比较具有以下优势,详见下表2,

表2尿素热解法与液氨法的比较

综合考虑本工程的具体特点,株电公司地处市中心,且厂区场地狭小,居民区安全距离很难满足要求,因此本次脱硝改造使用尿素作为还原剂的方案最满足要求。

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火电厂脱硫脱硝改造中控制系统选型分析

原标题:火电厂烟气脱硝改造工艺系统优化
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