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问题1:1、在您的书里,我归纳出回流量大的话水力停留时间就短了,可按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的啊!还是我的理解错误,我也经常在困扰这个问题 2、在计算产泥量aQS-bVX,正常运行时,因为进水量小,BOD差不是很大,而池容和MLVSS比较大,所以存在负值。也就是说在正常情况下我们的负荷过低,可是存在偷排现象时,污泥浓度又增长的很快,很难平衡。这个a、b值取多少比较合适呢?因为我们进水浓度很不稳定,污泥产量很高,所以需要了解一下具体产量和排泥量,但是由于我用BOD算出来的数值为负,而用SS进出水量差算的话还算比较贴切,请问这样算合理吗? 3、关于二沉池反硝化的问题,在您的书里说是因为曝气池出口处溶解氧不足,曝气时间过长/,C/N比失衡。
回答:
1、你讲的[按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的,是指设计阶段,回流比不变的情况下。 实际操作,动态情况下就相关了。
2、我也不太清楚
3、C/N失去平衡,也就是该值过小(相对于C,N过多),在不具备脱氮除磷工艺的设施中,过多的N,就会导致反硝化的发生,也就是说,如果氮不是过多,则被微生物分解C时直接利用了,就不存在反硝化了。
问题2:在实际中如何控制污泥的回流 ?
回答:
1、回流的控制是根据你要控制的食微比(F/M)决定的,根据公司计算可以得到回流污泥量。
2、回流污泥量的实际控制通过回流污泥泵、阀等的开启台数或开启度实现的。
问题3:负荷高,就需要延长活性污泥和废水的接触时间,加大回流并不会延长停留时间,也不会降低污泥负荷。该如何理解?
回答:
回流比大小,并不会影响污泥浓度,回流比大,回流污泥内的污泥浓度低,回流比小,回流污泥内的污泥浓度高,回流到生化池时时一样的(只是在回流刚开始的一段时间内会出现回流污泥多的现象)。
问题4:内外回流的差别?内外回流比各自的取值范围及原理。 最初浅的理解,内回流是指曝气池混合液的回流,外回流是二沉池浓缩液的回流。但是回流比呢?这次设计院居然给T型氧化沟设计了200%的内回流。 现在怎么也调不到最佳状态。
回答:
1、内回流主要为了脱氮;外回流一方面为了补充活性污泥,另一方面是为了释磷需要(也包含回流时排泥除磷)
2、内回流一般在80%~120%;外回流一般在60%~80% 具体根据脱氮除磷要求实际工程操作中灵活掌握。
3、调试阶段要根据你的反硝化情况决定,如果硝酸盐含量高,则回流加大。
问题5:生化池回流是指二沉池污泥回流还是生化池的内回流? 停曝气至少要停2天以上,恢复进水时,我想排出池体的一部分上清液,再进水,可否?采取闷曝,大概需要多长时间,污泥才能恢复活性?
答:
1、生化池回流是指二沉池回流
2、同意你的方案,但是2天一点也不曝气的话,有点到达极限了。
3、如果污泥缺氧不严重,闷曝4小时左右即可。 特别说一下,停止系统前,务必把活性污泥浓度降低到最小值。
问题6:我厂日处理为5万吨,氧化沟模式,2个终沉池,2个回流泵坑,现将回流比调整到40%时,每个坑的回流泵25分钟后就停止工作,在回流泵工作时间段内,出水流量下降,回流泵停止工作后的一个时间段内出口流量猛增,大约10分钟后进出口流量相当,请问怎样调节回流量?
回答:
如果不考虑运行电费,这个回流应该是连续的,你所出现的问题就是没有连续回流造成的。
问题7:实践证明,回流比定在40%的时候,回流不能连续,出水流量变化幅度大,回流是不是应该连续不间断的?
回答:
1、40%的时候,回流不能连续请确定是否为设备问题。
2、工艺上是没有问题的,回流比变化后,出水流量只会短时间(比如1-2小时)波动马不会频繁波动的。
3、回流污泥需要与生化池首端进水混合,提高处理效率。如果不是联系的,连续进入生化池的废水就无法与回流污泥混合,去除效率和抗负荷波动能力就会降低,所以,污泥回流应该是连续的。
问题8:印染废水,分高、低污水。低污原工艺为水解、活性污泥法;设计处理量4000方,两个水解池(每个池容600方)和两个好氧池(每个池容1200方)组成两套可独立运行的系统。因原高污系统处理一直不达标,后来我把低污水解池和好氧池都加装填料(每个池均为弹性填料和组合填料各一半),好氧池又加建三面导流墙(让水在池内以折流方式流动(没有循环))。改造好后,其中一套用于处理原高污水(但按原设计量只有2000方)。因此,高污水处理工艺现为调PH值、物化(斜板沉淀,投加亚铁、石灰)、水解、接触氧化、二沉、排入城镇污水厂,排放标准为200。现高污进水量约1500方左右,COD约900-1200。我们经理为了省成本,一直要求我将高污出水排入高污调节池,稀释高污水,然后省掉物化(不投加药剂)。但我为了保证达到排放要求,我一直没有这样做,我跟他解释是本来印染污水就是难生化,稀释后进水负荷底,进水量增加,降低停留时间,处理效果变差。他不理解我的看法。请问如何评价我们经理的这种要求,而如果按他的要求:稀释进水、省去物化,最终出水效果又如何(不考虑色度、只考虑出水COD)?
答:
1、可否回流主要看水力负荷,您的设计处理量是2000立方,目前是1500立方,也就是说,高污出水中的500立方可以回流去稀释,那么,水力负荷没有超过设计,则出水不会因为超水力负荷而出现不良(一般设计会留一些余量,估计可以回流800立方,但是,你的废水是印染废水,所以还是按500立方回流的好)。
2、回流后是否可以不用物化段,这个不好立刻判断,需要分析下目前物化段的COD去除效果,以及SS的去除效果,如果SS去除效果好,那么停掉物化段,势必会有多量的颗粒流入生化段,这样的话,会加重生化段的负担,导致生化段活性减低,当然,可以保证排泥的话,也可勉强应对。COD的话,如果物化段去除的COD远远大于回流稀释后的COD稀释减低值,则回流不足以降低生化池进水有机负荷,这个被提高的负荷生化池是否可以承受,需要评估下,太高的波动要看你目前的生化池出水与排放标准还有多少空间,空间大的话可以,否则,还是去物化运行,可以更多的去除COD。
3、按照第2条可行的话,那么通过部分回流出水来稀释进水,取消物化段也是可行的。当然药剂省了,回流污水的电费也要比较下。
4、如果你现在的处理负荷很高的话,物化不停,增加回流,则可以更好的减低出水COD 5、说回流了停留时间减低是的,但是回流了,污水被重复处理了一遍,加起来水力停留时间不一定变短的,要动态看。
问题9:AO工艺硝酸盐回流量根据什么来控制?
回答:
还是根据去除率来判断,回流大小决定了成本,所以,满足效果的话回流越小越好。
问题10:垃圾渗滤液处理中,如果压滤机的滤液水直接回流到生化池,是否会影响到二沉池的出水TSS? 如果滤液回到生化池前面的调整池是否能杀灭微生物,是否能够及时水解?
回答:
1、由于垃圾渗滤液属于难降解废水,如果量比较大的流入生化池,会对系统造成TSS升高,主要是负荷和毒性问题。
2、对于回流到调整池的话,只是波动变小,但是负荷和毒性压力还是存在的,影响多到,与流入量有关。
问题11:工艺流程是:调节池——前置反硝化池——1#硝化池—— 2#硝化池——后置反硝化池——硝化池——超滤 其中2#硝化池有340方的水回流到前置反硝化池,超滤那也有220多方的水回流到前 置反硝化池(和调节池到前置反硝化池的进水管相连的,同时进入前置反硝化池,调 节池到前置反硝化池的进水流量是39方) 想问下这里的内外回流比怎么算? 内会流要加上超滤回流那部分吗,还有外回流如果是回流量除以进水量,好像觉的值有 些大,不想书上说的,100%到200%。
回答:
1、硝化池到超滤,是硝化池自我沉淀后上清液到超滤吗?好像混合液流过去的话,你的超滤会堵塞啊。
2、超滤出水回流也要算入内回流,因为这部分水含有硝酸盐和亚硝酸盐。
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