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630MW机组液氨单耗的分析与控制

2016-09-02 09:26来源:清洁高效燃煤发电作者:王清波 连鹏关键词:节能减排SCR液氨单耗收藏点赞

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摘要:在国家环保要求越来越严格的背景下,公司为积极响应国家节能减排号召,同时保证公司效益最大化,在机组掺烧大量劣质煤的前提下,优化脱硝系统运行方式,降低液氨单耗,保证机组安全运行。

关键词:NOX 单耗液氨 安全控制

1设备概况

河南华润电力首阳山有限公司位于河南洛阳偃师市首阳山镇,东距偃师市区7km,东距郑州市约95km,西距洛阳市区约22km。

公司成立于2004年11月11日,由华润电力控股有限公司、海港城实业发展(深圳)有限公司、偃师市神达实业有限公司分别以85%、10%、5%的比例共同出资兴建,注册资本为12.375亿人民币。公司规划总容量为240万千瓦,一期工程为两台60万千瓦燃煤发电机组,投资总额约为45亿元。

一期工程2×600MW机组项目于2004年9月16日经国家发改委核准,2004年9月17日正式开工建设,#1、#2机组分别于2006年5月5日和10月6日建成投产发电。

公司(2×600MW)机组烟气脱硝装置,是采用引进日本三菱MHI公司的选择性催化还原法(SCR)脱硝技术设计和制造的,每台机组装设2台脱硝反应器,布置在省煤器之后、空预器之前的空间内(炉后)。脱硝装置按2+1布置,即2层运行1层备用,催化剂采用蜂窝式,每个反应器每层布置模块数为8X10块。每台炉共布置320个催化剂模块,催化剂模块放在反应器内部的支撑梁上。脱硝装置入口采用垂直长烟道布置,喷氨栅格布置在入口垂直烟道内。

2存在问题

自从SCR装置投产以来,出现了液氨单耗偏大,空预器和催化剂差压增大的现象,不但造成了经济上的浪费,也威胁到了机组的安全运行。

我们从整个脱硝流程进行分析,对所有影响液氨单耗的可控因子进行列举评估,找出了三个可操作的关键要因:

SCR入口NOX含量高。

‚SCR系统及调节方式不合理。

ƒ测量仪表准确性低。

3对策制定实施

针对我司液氨单耗高的情况,分析原因,采取措施如下:

3.1SCR从入口NOX含量高。

3.1.1优化氧量调整曲线,修订锅炉优化运行调整技术措施。

调之前氧量明显控制偏高,经过多次试验论证,在保证锅炉不结焦的前提下,我们降低了氧量下限,即保证了锅炉不掉焦,燃料充分燃烧,又降低了氧量,从而降低了SCR入口NOX。

原标题:630MW机组液氨单耗的分析与控制
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