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“W”型火焰锅炉SCR脱硝系统投运后空预器堵灰的防治

2016-12-02 08:34来源:清洁高效燃煤发电作者:王常臻 刘学书关键词:SCR脱硝烟气脱硝收藏点赞

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4.3加强SCR脱硝系统的维护

联系热控专业将脱硝仪表定期标定,保证各个测点测量的准确性,做到测点能准确反应各部分参数,实现对氨逃逸率进行准确监视;同时联系相关专业对脱硝系统进行优化,减小脱硝指标调整的滞后性以及自动投入的稳定性,保证自动装置能稳定可靠运行。

4.4加强空预器吹灰

4.4.1锅炉启、停炉油煤混烧期间或负荷低于30%,必须确保空预器蒸汽吹灰投入连续运行。使用辅助汽源吹灰,调整辅汽联箱压力为1.0MPa。

4.4.2空气预热器蒸汽吹灰前必须疏水暖管充分,吹灰蒸汽保持足够的过热度,避免湿蒸汽经吹灰器进入空气预热器从而加剧堵灰程度。

4.4.3机组正常运行中空气预热器蒸汽吹灰使用屏过汽源,设定吹灰母管压力为2.0MPa。每8小时进行一次。运行人员注意监视空预器进出口烟气差压和一、二次风差压的变化,空预器进出口烟气差压正常应小于1.35KPa,当烟气差压大于1.5KPa时,空预器蒸汽吹灰每4小时进行一次;当烟气差压大于2.0KPa时,空预器蒸汽吹灰每2小时进行一次;当烟气差压大于2.5KPa时,空预器蒸汽吹灰连续投入。

4.4.4确保空气预热器冷、热端吹灰器能够正常投入,吹灰维保人员加强对空预器冷、热端吹灰器的维护。

4.5控制脱硝系统各参数正常运行时,严格控制系统氨逃逸不大于3ppm,保证脱硫出口NOx浓度小于155mg/Nm3(厂级控制指标)的前提下尽量降低喷氨浓度。通过燃烧调整严格控制脱硝反应器入口NOx不超过1000mg/Nm3,以降低喷氨量。2015年大修后采用低NOx燃烧器,通过分级燃烧、低氧燃烧等手段完全可以从燃烧角度控制NOx在合理的较低水平。

5.机组启停过程的控制措施

5.1机组每次启、停前,通知燃料尽量上优质低硫烟煤(硫分≮1%),防止启、停炉期间烟温较低,入炉煤含硫量过高,大量硫酸蒸汽凝结在低于烟气露点的空预器受热面上,造成腐蚀及堵塞。

5.2锅炉点火前,必须保持空气预热器干燥,尤其是水冲洗后,受热面潮湿时应先进行烘干。

5.3SCR脱硝反应器不具备投氨条件,禁止投入供氨系统运行,防止形成氨盐粘结在催化剂和尾部受热面上,造成腐蚀及堵塞。

5.4锅炉启动时,SCR反应器声波吹灰及省煤器烟道卸灰装置应投入正常运行。

5.5停炉前对受热面及空预器全面吹灰一次,停炉过程中投入油枪后,应保持空预器连续吹灰。

5.6若环境温度较低,启、停炉过程中及时投入暖风器运行,以防烟温过低,空预器冷端发生低温腐蚀。

5.7停机时设备部安排对空气预热器进行高压水冲洗。水冲洗后,空气预热器应先经脱水,再彻底干燥,必要时投入暖风器,以防空气预热器再次投运后发生受热面腐蚀堵灰。空预器高压冲洗前后效果如下表1示:

表1:#3炉空预器高压水冲洗前后经济性对比分析

从上表可看出:#3机组在负荷率、环境温度基本一致的前提下,空预器高压水冲洗后比冲洗前烟气侧差压降低约1.0KPa(目前满负荷空预器烟气侧差压1.0KPa左右),冲洗效果较明显;引风机平均每天耗电量较冲洗前降低约7150KWh,引风机耗电率下降约0.13%;送风机平均每天耗电量较冲洗前降低约3400KWh,送风机耗电率下降约0.06%;排烟温度较冲洗前降低约7.5℃左右。

6.结语

(1)脱硝投运以后,对机组的运行提出了更高的要求,在保证脱硝效率的基础上要严格控制氨逃逸率不能长时间超标。锅炉燃煤尽量使用与设计煤种接近的煤种,煤种最好能保持稳定,便于

运行人员调节。

(2)经常检查喷氨格栅管道的温度情况,发现异常应利用脱硝停运机会对其进行疏通处理,保证氨气与NOx良好混合。

(3)在空预器进行高压水冲洗后,烘干残留水分方可启动。

(4)针对空预器冷段粘附的硫酸氢氨特性,制定切实可行的化学清洗方案,彻底解决空预器堵塞问题。通过对其他电厂的调查,空预器清洗基本都是采取高压水冲洗,都未曾化学清洗,脱硝投运以后,空预器化学清洗一直都是空白,研究出一种化学清洗方案显得尤为重要。

延伸阅读:

循环流化床机组烟气脱硝控制系统改进

原标题:W”型火焰锅炉SCR脱硝系统投运后空预器堵灰的防治
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