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膜浓缩技术在煤化工废水处理中的应用经验

2018-02-14 08:23来源:《煤炭加工与综合利用》作者:何守昭等关键词:煤化工废水MVR废水零排放收藏点赞

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整个膜组件被置于一组振动机械上。振动机械利用马达和偏心轴承,产生约50 Hz/s 的振动频率传到整个膜组,使膜面产生振动。膜面通过往复振动,在膜面产生强大剪切力,盐分难以停留在膜面上,可有效防止膜面产生表面结晶。在高盐浓度下,结晶和未结晶的盐分被推到浓液口外排。振动机械示意见图6。

这两项设计可以使废水在不除硬的前提下进行浓缩。按现有的实践经验,震动膜浓液TDS 浓度可达100 000 μg/g。浓缩比可以达到90%,即可减少蒸发量达90%。产水TDS 浓度约为100mg ˙ L-1 以下,完全满足回用要求。

4.1产水效果与浓缩比:产水效果与选用的膜片有相关,选用NF膜可把90% 双价盐去除,而单价盐只能去除约10%。选RO 膜可把99% 双价盐去除,同时去除95% 单价盐。在脱盐率上,震动膜与一般的卷式无大区别,只是震动膜具有高通量、高浓缩比和防结垢等优势。

4.2固废量:化工项目的固废弃置受到严密监控,而固废的处置费用高昂。因此污水处理混凝沉淀工艺需要采用大量化学品作为前处理除硬,因而必须要考虑固废弃置成本。震动膜采用高频振动提高膜面剪切力,对硬度没有要求,无需外加药剂,减少了整体固废量。

4.3能耗:能耗是整个提浓工段最关键的经济指标。膜浓缩成本比蒸发成本的经济效益显著,震动膜是膜分离技术,不产生相变,进水平均能耗约为4 kW ˙ h/m3。

4.4快速模拟:正昌资源及科技有限公司为浓盐水分离做了大量实验,收集相关数据,制成了模拟软件(见图7)。

实际操作结果表明,该软件模拟结果非常接近实际情况。如能提供水质报告,便可在短时间内模拟出浓缩情况,让设计人员、业主及时调整策略,大幅缩短了设计周期。

5煤化工废水实际应用案例

通常化工废水进膜前主要考虑的参数是TDS、硬度和COD,但经常忽略SDI(泥密度指数)才是关键参数。影响膜通量的污染物量化指标通常采用SDI 值。

但面对高浓度工业污水,标准SDI 法需作出相应调整来对废水SDI 值进行量化参考。案例一以某煤化工项目废水“零排放”震动膜的膜浓缩进行案例分析。兰炭废水经脱酚、脱氨,生化,砂滤,震动膜处理,最后膜产水进行回用,浓水进入蒸发结晶系统。该项目废水的进水与产水水质指标详见表1。

震动膜设计和实际运行情况比较见表2。

由表1 和表2 可知,震动膜产水水质满足回用要求,但膜通量和清洗周期还未达到设计标准。图8 为膜面在清洁前后的观察结果。

图8 中A、B 膜片在清洗前发现有大量胶状有机物,通过化学清洗后可以恢复洁白(如图8C 所示),清洗出来的残余物D 为块状物质。因而化学清洗可以令膜再生。但实际上该膜组的清洗程度并不够。通过对该项目正运行的膜组连续进行三次化学清洗,每次对清洗浸泡液取样观察(见图9)。

原标题:膜浓缩技术在煤化工废水处理中的应用经验
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