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南京钢铁联合公司全面完成脱硫脱硝改造 推进超低排放

2021-01-25 08:41来源:扬子晚报作者:刘浏关键词:超低排放改造脱硫脱硝改造南钢收藏点赞

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南钢2020年超低排放改造成效显著,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量较2019年分别减少 48%、46.9%、15.18%。作为老牌钢铁企业,南钢在打造“绿色发展标杆企业”的道路上趟出了一条新路。

2020年中,南钢的超低排放改造工作紧锣密鼓,成效显著。脱硫脱硝改造全面完成,大幅减少了二氧化硫、氮氧化物及烟粉尘排放。同时,拆除湿法脱硫塔,建设全新干法脱硫装置,彻底消除了烟气异味问题。南钢环保投诉量相对以前大幅减少。超低排放改造进展迅速。邀请冶金规划院专家对各工序进行现场评估,形成超低排放调研报告和问题清单。2020年12月底已向省市生态环境部门提交超低排放自评报告,全面阐述各工序超低排放的达标情况。

此外,焦炉环保状况明显改善,焦化化产区域VOCs治理项目全面启动;环保技术创新初见成效,大胆采用新工艺和新技术解决环保难题,如烧结厂首次在烧结成品、机尾除尘中采用新型“滤筒”替代“布袋”。

“目前国内大部分钢厂都使用布袋,但要达到10mg/m 的排放标准,需要对布袋除尘器进行提标改造。将布袋直接更换为滤筒,能够扩大过滤面积,以较小的投资成本实现较低的排放指标,是相对可靠的提标改造方案。”南钢相关负责人告诉记者,除尘器改造后,颗粒物实际排放值可以达到低于5mg/m 的水平。

据其相关负责人介绍,为推行超低排放,南钢按照“用矿不见矿、用煤不见煤、运料不见料、生产不见尘”的原则,实施环保治理和节能改造项目累计100余项,不断加大综合治理力度,打出减排、治霾、抑尘相结合的“环保治理组合拳”。

“我们根据不同的脱硫工艺特点,创造性地将180烧结机‘脱硫灰’送其他3套烧结循环流化床脱硫装置作为‘脱硫剂’串级利用。自2020年7月大规模使用这种方法以来,吨矿成本在16元的基础上降低1.7元,每月节约成本200多万元。”南钢烧结厂环保主管李金明告诉记者,180烧结机脱硫工艺电耗低,但脱硫剂利用率也低,约为40%;与之相反,循环流化床脱硫工艺电耗高,但脱硫剂利用率也高。为结合二者的优势,他带领团队潜心进行技术研发,最终实现脱硫原料在两种工艺中循环利用,利用率提高至80%-90%。

据了解随着新建环保设施陆续建成,南钢环保设施的运行成本直线上升。为了在保证超低排放的前提下降低运行成本,南钢积极开展降低脱硫脱硝运行成本攻关,紧紧围绕降低‘脱硫剂、煤气、电耗’三大关键消耗指标,通过不断实践摸索出了最优经济运行模式。2020年烧结环保设施高质量运行,在超低排放的基础上助力原料采购结构优化,实现提硫降本效益超两亿元。

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