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基于流场诊断的燃煤电站SCR系统喷氨优化及试验验证

北极星环保网来源:《东南大学学报》作者:刘国富2017/5/12 10:35:35我要投稿
  关键词:SCR 脱硝技术 超低排放

2.3冷态模化试验方案

SCR冷态模化试验不涉及化学反应,而氨气在空气中不能稳定存在,具有腐蚀性,因此选择一氧化碳(CO)作为示踪气体.SCR冷态模化装置经密封性和牢固性测试后按照表2中的设计参数开展验证研究.采用Testo350烟气分析仪网格布点(间隔不小于100mm)实现示踪气体10-6级浓度测量,采用Testo425热线风速仪网格布点测量烟气流动特性,采用U形管差压计修正等效压降,24路AIG喷氨子单元供氨通道单独安装转子流量计(1.5级精度),以实现供氨流量的精确调控.

表2变负荷工况冷模试验工况

SCR脱硝

3结果与讨论

3.1SCR系统流场诊断与优化

原设计方案中,AIG上游至省煤器出口烟道转弯及渐扩、渐缩位置共计布置34片导流片(记为导流板群1);AIG下游左、右侧转弯烟道各布置2片弧型导流板(记为导流板群2).以AIG位置为分界面依次分析首层催化剂入口及AIG前烟道截面内的流场分布特性.

3.1.1导流板布置

SCR脱硝

图2(a)、(b)为变负荷工况下AIG前截面烟气速度分布特性.尽管省煤器出口至AIG前截面历经烟道渐扩、转弯等过程,但变负荷工况下烟道截面内的速度分布标准偏差Cv均小于15%,因此可认为,导流板群1的布置能够使AIG前截面烟道流域内的流场均匀分布.同时,对比图2(a)和(b)可发现,流场分布均匀性随负荷波动不大.

基于首层催化剂入口截面内的速度分布均匀性分析导流板群2布置的合理性.图2(c)为首层图2原设计方案

SCR脱硝烟气速度分布特性数值模拟结果催化剂入口截面的速度分布特性.数值模拟结果表明,截面内速度分布呈波浪形分布,速度分布标准偏差Cv高达50.17%,远大于工程设计要求,说明导流板群2的布置欠合理,不能有效地改善AIG下游转弯烟道流域内的速度分布均匀性,因此有必要对其进行优化.

3.1.2导流板优化布置方案

对导流板群2进行优化布置(见图3(a)):

SCR脱硝

AIG下游左侧转弯烟道内导流板采用3片弧直型结构完全一致的导流板,图3(a)中导流板①~③采用等距布置的方式,90°弧形段所对应的半径为1250mm,直段长度为200mm;由于烟气流经右侧转弯烟道不仅流向发生偏移,而且流通截面剧烈变化,因而采用4片直弧直型导流板,导流板④~⑦前置段长度分别为700,500,500,100mm,弧形段半径分别为2000,1500,1500,600mm,弧形段所对圆心角分别为12°,20°,20°,60°,后置段长度分别为1000,1000,800,0mm.

SCR脱硝

基于导流板群2的优化布置方案重建SCR系统几何模型,重新网格划分数值计算,重点分析首层催化剂入口截面内的速度分布特性.由图3(b)可以看出,首层催化剂入口截面内速度波浪形分布特性变得平缓,这表明截面内的烟气速度梯度减小,截面内烟速极值较小(约9m/s),速度分布标准偏差Cv降低至14.4%,相对减少约71.30%.这说明导流板群2的优化布置能够有效改善该流域内的速度分布均匀性,有助于SCR脱硝反应的高效进行.

延伸阅读:

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