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吸收塔溢流、石膏脱水异常?原因竟是......

北极星环保网来源:除灰脱硫脱硝技术联盟 段宇鹏2018/6/11 15:40:31我要投稿
所属行业: 大气治理  关键词:湿法脱硫 超低排放 脱硫系统

根据电镜化验及石膏粒径化验结果可以看出,石膏附着水超标的主要原因是石膏晶体较小,且呈“扁平”状,石膏晶体之间的“缝隙”较规则晶体之间的“缝隙”偏小,游离水存在于偏平状石膏晶体之间,不易脱除。

石膏在晶体偏小期间,通过添加石膏晶种的方式,来改善石膏结晶的外界条件,来改善石膏晶体的生长环境,1月24日,对吸收塔添加石膏晶种后,如表1-1所示,石膏粒径有明显长大趋势,石膏附着水有下降,但石膏晶体未彻底恢复正常。在脱硫系统运行期间,持续进行废水处理,对吸收塔浆液进行置换,4月1日后,吸收塔溢流逐渐减小,将吸收塔液位提升至设计液位8.5米,至4月19日,吸收塔溢流彻底消失后,如表1-3、1-4,石膏附着水逐步降低并趋于稳定,石膏粒径逐步长大。

3.4吸收塔浆液离子成分化验及分析

表1-5吸收塔浆液离子检测表

表1-6湿式电除尘冲洗废水检测表

超低排放改造后,设计将湿式电除尘废水进入吸收塔,通过脱硫石膏及脱硫废水排除。日常运行烟囱入口烟尘含量由改造前25mg/m3降低至改造后的5mg/m3,根据主机满负荷运行工况,烟气量约为200万m3/h,脱除的烟尘约为20mg/m3,烟尘量=200万m3/h*20mg/m3*24/1000/1000=960kg,即每天湿式电除尘除去的960kg的灰份全部回到吸收塔,造成吸收塔浆液含尘量较大。由表1-5检测结果可以看出,吸收塔浆液中镁离子较高,导致吸收塔浆液大面积起泡,石膏浆液发黑。1月18日将湿湿电除尘冲洗废水与吸收塔进行隔离,石膏品质逐步得到改善,随着废水系统的持续投运,石膏含水率逐步降低,石膏逐步恢复正常,初步判断湿式电除尘冲洗废水对石膏附着水影响较大。

湿电废水进入吸收塔后,因湿电废水中镁离子浓度偏高及废水中杂质较多,导致吸收塔浆液粘度增加,吸收塔浆液大面积起泡。吸收塔浆液起泡后,被迫降低吸收塔运行液位,导致吸收塔浆液容积量大幅减少,导致石膏在吸收塔内停留时间减少,石膏结晶时间降低,影响石膏晶体的长大。

湿电废水进入吸收塔后,由表1-6检测结果可以看出,湿电废水中物质91%为不溶物,杂质过多且多为细小灰颗粒,不易去除,杂质富集导致吸收塔浆液粘度增加,造成石膏浆液局部过饱和度升高,浆液中离子迁移性降低,影响石膏晶体的正常生长。

超低排放改造投运前期,主机进行性能试验,大部分时间持续在满负荷高硫份工况下运行,因湿电废水影响,吸收塔浆液下降后,浆液容积降低,单位体积循环浆液吸收SO2量偏高,增大了溶液的过饱和度,更利于二水硫酸钙的结晶成核过程,使得溶液中较快生成大量的晶核,消耗了浆液中的钙离子和硫酸根离子,无法支撑晶体的充分生长,特别是在优势方向(C轴)上生长不充分,从而呈现短柱状或片状形貌。

4湿电废水对脱硫系统的影响结论

1、根据电镜结果,判断石膏含水率过高的主要原因是石膏晶体偏小,且呈现“麦片”式扁平状态,导致石膏晶体间游离水不能有效脱除。

2、根据表1-1至表1-4的石膏浆液底流粒径化验结果及石膏附着水化验结果可以判断,石膏粒径>25微米以上占比不应低于50%;当石膏粒径>25微米占比40%以下时,石膏会出现附着水较大;当石膏粒径石膏>25微米占比50%以上,但石膏附着水仍超标时,基本可以判断石膏晶体存在片状不规则现象。

3、湿电废水引入吸收塔后,因废水内杂质及镁离子影响,导致吸收塔浆液严重起泡,吸收塔液位下降,吸收塔浆液容积下降,影响石膏浆液过饱和度以及石膏晶体正常生长。

4、湿电废水中的杂质导致吸收塔浆液粘度增加,导致石膏浆液局部过饱和度上升,降低石膏浆液中离子迁移力,根据经典晶体成核理论,浆液中离子迁移力下降,直接影响石膏结晶及晶体的正常生长。

5、湿电废水引入吸收塔后,因吸收塔浆液起泡被迫降低吸收塔运行液位,吸收塔浆液容积减少,随着主机持续高负荷运行,反应物浓度的升高,增大了溶液的过饱和度,更利于二水硫酸钙的结晶成核过程,使得溶液中较快生成大量的晶核,消耗了浆液中的钙离子和硫酸根离子,无法支撑晶体的充分生长,特别是在优势方向(C轴)上生长不充分,从而呈现短柱状或片状形貌。

5脱硫系统在石膏异常期间的运行工况调整

1、将湿电冲洗水与吸收塔进行隔离,或将湿电废水经过澄清以后,澄清液排放至吸收塔。

2、日常运行时,保持事故浆池清空,在吸收塔浆液异常时,及时进行浆液置换。

3、加大废水及污泥处理量,最大程度减少湿电废水对吸收塔的影响。

4、提高吸收塔液位,增加吸收塔浆液容积,提高石膏晶体成长时间。

来源:微信公众号“除灰脱硫脱硝技术联盟”ID:dchlyxjs;本文由“除灰脱硫脱硝技术联盟”独家授权给“北极星环保网”转载,未经授权严禁转载

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