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1引言
河南某公司作为国内大型的铅冶炼企业,近年来为降低生产成本,增加金属产量,适应铅锌需求增加和原料市场不断变化的形势,所处理的精矿种类愈来愈多,在经过粗铅熔炼、电解和阳极泥熔炼提取金银等多道工序后,锑、铋、铜、砷等在金银熔炼渣、烟灰中得到富集。综合回收厂作为从贵金属冶炼厂的熔炼烟灰及各类渣中回收锑、铋、铜、铅、金、银等有价金属的生产厂,采用传统的反射炉熔炼生产工艺,年处理烟灰约2000t、渣1800t,生产锑白1500t。由于近年来原料砷含量愈来愈高,传统的加料方法存在诸如职工操作环境差、职业病严重、金属直收率低等问题,为此,该厂对烟灰处理过程中的相关问题进行了研究。
2生产中存在的问题
铅精矿经粗铅熔炼、铅电解精炼及贵金属冶炼后,其中的锑、铋、铜、砷等都富集在贵金属冶炼的熔炼烟灰及渣中,烟灰由于是中间产品,直接由人工进行简单装袋后,运输至反射炉前,然后由操作人员根据本批物料成份,按配料通知单要求配料,人工投至反射炉内进行熔炼生产。
在此生产过程中,基本都是由人工操作,烟灰飞扬、抛洒现象非常严重,主要产生以下问题:
(1)烟灰颗粒特别细,容易造成扬尘,使工人操作环境变得极差,同时烟灰砷含量有时高达25%左右,对操作人员身体危害较大,容易造成操作人员皮基础管理的加强,使竖炉球团的产能得到了充分的释放,成品球质量也有了明显的改善。
(2)烟灰在装袋、运输及投料过程,存在较明显的抛洒及扬尘现象,影响了有价金属的收率。
(3)由于烟灰堆密度较小,造成在配料过程中物料混合不均匀问题,使熔炼反应过程不易控制,渣含锑较高、熔炼过程中锑挥发较严重等问题,影响金属的直收率。
3改进内容
经对烟灰生产中存在的诸多问题进行关联性分析、研究后发现,其主要问题集中于烟灰颗粒太细这一原因上,认为烟灰经过制粒后可有效解决以上几个问题。经小实验、生产运行后,证明烟灰制粒这一方案是非常成功的。同时制粒烟灰投人生产后,使投料量进一步增加,有利于烟灰生产的进一步机械化。
3.1烟灰制粒方法的选择
烟灰制粒是在一定比例的粘结剂与烟灰混合后,进行适当搅拌或压制,使粘结剂同烟灰相互密切接触,产生粘结力,从而形成颗粒。经对我公司的烟灰理化性质和熔炼生产情况进行研究分析,结合对圆盘制粒、滚筒制粒、挤压法造粒等多种方法进行充分调研后,最终决定采用设备简单、操作方便的圆盘制粒方法进行生产。
3.2烟灰熔炼的工艺改进
贵金属生产的熔炼烟灰经过收尘器收尘后,进入螺旋输灰机经密闭管道输送至密闭料仓中,然后经管道进入圆盘制粒机中和粘结剂混合后制粒,经过加料仓加人反射炉中。
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