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污水厂一般会根据这样的流程进行PLC程序设计,设置一定的液位进行控制启动反冲洗流程,然后根据运行经验设定反冲洗中各流程的时间进行反冲洗,直至反冲洗结束恢复过滤模式。在这种常规模式下,运行人员会发现,在经过一段时间后,每组滤池的两格过滤会出现过滤水头不均匀,在运行中,会出现一格过滤已经严重堵塞,另一组仍能正常过滤,而且在这种情况下越进行反洗越会出现不平衡的现象。
要解释出现这种现象的原因就要从滤池的结构来看,滤池上部是滤料拦截板、彗星纤维填料层部分,填料层下是鹅卵石层、长管曝气头,反冲洗配气配水系统。要注意底部的配气配水系统是一根主管进去,然后在底部进行统一的自然分配,进入到滤池的两格滤料进行反冲洗的,这种分配方式在理想工况下是能够保持均衡分配的。但在实际运行中,会发现随着运行时间加长,滤料的堵塞程度一定会有差异性,这种不同程度的堵塞会造成在气洗流程的统一分配过程中,根据阻力的大小反冲洗气体会优先向堵塞程度小的滤料格供给,这样堵塞越小的滤格会被气洗的更彻底,下一步的气水联合清洗也随着更彻底,这样经过多轮的正常反冲洗流程之后,就会发现同一组滤池的两格会越来越不均衡,最终导致的结果一格滤料完全堵塞,只能是打开滤料拦截板,彻底清掏滤料进行离线浸泡酸洗或者更换。
这种情况在浸没式的滤池过滤系统中不易出现,浸没式过滤一组滤池的两格滤料的过滤水头基本一致,但是在过流式滤床上出现的较为频繁。通过结构的改变和设计安装时为每组每格滤床都增加反冲洗进气、进水管路会减少这种自然配气配水造成的不均衡现象,但是需要改造和设计变更,对于一个已经运行的污水厂需要的费用较高,改动位置大,不太适合改造。那就需要在反冲洗过程中采用改进的方式来避免这种情况的发生。
改进后的流程如下:
改进流程中主要在气洗过程后增加了一个反冲洗注水的过程,这个过程的引入主要为了平衡一组滤池的两格滤床,当注入的清水开始从上部溢流出来的时,两格的水头对于从滤料底部的自然布气的反冲洗管路来说是平衡的,而且经过一段时间气反冲后,两个滤料已经内部吹通,滤料堵塞产生的阻力已经下降,注水后的水头又远远大于滤料本身的阻力,这样增加了注水流程后,气洗两格的压力平衡,两侧都能正常通气、通水。在多个污水厂的现场实践中,也发现经过这样的改进后,和不改进流程的滤池做对比,同一组的两格滤床维持了较好的平衡。
这个细节是在滤池反冲洗中对通过运行中合理的改进,不需要进行复杂的技术改造,就可以减少两格不平衡的问题,污水厂需要通过更多的挖掘运行中的技术问题,通过合理的改变,实现污水厂的优质管理,请大家持续关注公众号这个细节改进系列的后续文章,并参与讨论,提供更好的细节改进思路。
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