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2.2 水量
对全厂用、排水进行平衡试验,根据水平衡测试的结果,其脱硫废水量约为6m3/h,夏季满负荷工况条件下,水量将增大至8m3/h。
2.3 总体改造思路
根据最终固化处置工艺的不同,可分为旁路烟气蒸发工艺和蒸发结晶工艺。
采用旁路烟气蒸发工艺,根据旁路烟气蒸发中试验结果,在保证一次风温和空预器出口烟气温度满足系统运行要求的条件下,单台350MW机组旁路烟气蒸发系统最大处理脱硫废水量为4m3/h。由于电厂现安装2台350MW凝汽式汽轮发电机组,满负荷条件下2台机组的旁路烟气蒸发系统的最大处理量为8m3/h,满足水量处理要求。因而可不对废水集中减量,直接进入高温旁烟气干燥装置进行固化处置。
常规固化处理工艺主要为蒸发结晶工艺,但该工艺一般需要对废水进行软化澄清处理,除去末端高盐废水的硬度、硅等结垢性成分。其整体工艺路线一般包括预处理、浓缩和蒸发固化3个阶段。
重点对固化处置工艺段进行技术经济分析,确定最终的处理工艺路线。
3 固化处置技术方案
3.1 高温旁路烟气固化
高温旁路烟气固化技术是利用电厂尾部高温烟气余热,将脱硫高氯高盐废水喷入高温旁路固化塔内干燥,实现低能耗低成本的脱硫废水零排放工艺。
该技术主要特点如下:①相对直接烟道喷雾蒸发,高温旁路烟气固化能大大减少喷雾对除尘器安全运行的影响。②利用烟气余热进行蒸发干燥,能够经济高效地处理脱硫废水,大大降低电厂废水零排放系统的投资建设费用和运行费用。③废水蒸发成水蒸气,进入除尘器的烟气湿度相应增加,烟气比电阻增加有利于提升除尘器除尘效率。
高温旁路烟道蒸发固化流程如图1所示。
高温旁路烟气固化方案核心为烟气固化干燥塔。固干燥塔从锅炉尾部脱硝装置出口烟道接引出300~350℃高温烟气,与脱硫高氯高盐废水在干燥塔内混合迅速传热,水迅速蒸发为水蒸气,废水中的盐形成结晶物与烟气混合进入主烟道,在除尘器里面收集下来,该技术的研究具有重大工程价值。
3.2 主烟道低温干燥固化
主烟道低温干燥固化技术是利用除尘器前的低温烟气余热,将脱硫高氯高盐废水喷入主烟道,利用主烟道的有效长度,实现废水在低温烟气中蒸发,废水中的盐分、悬浮物、杂质固化后随烟气进入主厂除尘器内,利用现有除尘器收集输送至灰库。
主烟道低温干燥固化系统流程如图2所示。
主烟道低温干燥固化特点包括:①主烟道必须有足够的有效长度,否则在进入静电除尘器前液滴不能完全蒸发。②雾化颗粒越小,液滴的比表面积越大,蒸发速率也就越快,完全蒸发所需时间越少;需综合考虑蒸发效果和运行成本。③烟气入口温度越高,颗粒蒸发速度越快;烟气初始温度越低,未完全蒸发液滴的质量分数越大;需在该系统中设置低温保护措施,保障系统的安全稳定运行。④由于有少量雾化颗粒较大,需要考虑主烟道区域的防腐蚀问题。
目前有华能上都、华电土右电厂等少数电厂采用该工艺处理脱硫废水。华能上都电厂4号机组采用脱硫废水烟道蒸发系统,在试运行期间达到了预期的蒸发效果。国内已有的少数工程案例投运时间均较短,工艺稳定性尚未经过验证,且出现了喷射系统压力不稳定、烟道积灰结垢等问题。因此,烟道喷雾蒸发工艺仍需对关键运行参数和设备进行优化及改造,以提高系统运行的安全稳定性,如:①对烟道结构改造,优化烟气流场,避免烟道内烟气扰动形成涡流,使烟气流动趋于稳定,避免废雾滴碰壁、触底,进而造成烟道内的结垢。②增加雾化系统稳定装置,保证废水雾化效果。
3.3 工艺方案比较
对烟道喷雾干燥和旁路烟气蒸发技术进行比较,结果如表2所示。
3.4 推荐方案
根据不同机组容量参数对旁路烟气蒸发处理量进行分析,结果如表3所示。
从表3可知,单台350MW等级锅炉高温旁路烟气固化系统最大处理量为4m3/h,电厂装机容量为2×350MW,总出力为8m3/h。通过优化后,全厂废水水量控制为8m3/h,因此,推荐过滤-高温旁路烟气固化工艺作为电厂全厂末端废水零排放改造方案。
3.5 高温旁路烟气固化技术对电厂相关系统的影响
3.5.1 对粉煤灰品质的影响
对脱硫废水蒸发处理后得到的灰样主要成分、灰样粒径进行估算,结果分别如表4、表5所示。
由表4可以看出,脱硫废水蒸发后锥斗灰样和烟道灰样的电导率、Ca2+、Mg2+和Cl-含量都大幅提高。这是由于脱硫废水里含有大量的可溶性盐,在蒸发过程中析出得到的结果。
由表5可以看出,灰样里平均粒径相对于原始灰样来说稍有增大,但是原始灰样和所得固体产物灰样的最大粒径都不超过200μm,能很好地通过气力输送到灰库去,对气力输灰没有影响。
3.5.2 对锅炉效率的影响
在进行脱硫废水烟气蒸发的情况下,抽取部分高温烟气必然会对锅炉效率和电厂效率带来一定的影响,抽取部分高温烟气可能会使一次风和二次风的温度受到影响,通过对工艺流程的模拟,将计算结果与原始模拟流程计算结果进行对比计算来得到对锅炉效率和电厂效率的影响。在流程模拟中,模块HHEAT是模拟计算将二次风温加热到原始状态风温所需要的热量,模块HHEAT1是模拟计算将排烟温度加热到原始状态排烟温度所需要的热量。在计算过程中还作了以下假设:
①脱硫废水喷入量为对应负荷下的最大喷水量。
②脱硫废水蒸发器出口烟温分别为130℃和150℃。
计算结果如表6所示。
3.5.3 对煤耗的影响
按旁路烟气蒸发脱硫废水水量1m3/h,对系统煤耗的影响进行分析,如表7所示,在计算中假设锅炉效率为95%。从表7可以看出,当系统运行负荷为300MW,烟气温度为350℃时,随着蒸发器出口温度的增加,增加煤耗量从0.0489g/kW·h增加到0.0544g/kW·h。
结合实际,蒸发水量为8m3/h,按出口烟温130℃计算,增加的煤耗约为0.43g/kW·h。
4 结语
燃煤电厂末端废水水质情况十分复杂,处理难度较大,目前采用的高温旁路烟气固化技术投资较低,运行成本适合。目前在运行过程中有一定的问题存在,但已经有很多工程运行且运行效果良好。
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