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水澄清池排泥直接排至连续式浓缩池,澄清池排泥由澄清池排泥泵输送到浓缩池进行浓缩,浓缩后泥浆送至离心式脱水机,脱水后污泥外运。目前平均污泥产量约为20 t/d,平均含水量在80%以上。
02 污泥脱水技术分析
污泥脱水工艺主要分机械式脱水技术和外加热源干化技术。根据相关要求,在充分考虑现场的实际情况(如场地条件、空间条件、设备状况、资源状况等)的基础上,进行污泥脱水工艺方案的选择。在脱水工艺方案的选择中,主要考虑:脱水效果、设备投资、环保要求、系统占地面积及布置条件、热源来源、能耗、原有设备的情况、工艺成熟度等。
2.1 机械式干化技术
污泥机械脱水目前使用最多的有3种:板框式污泥脱水机、离心式污泥脱水机、带式污泥脱水机。
2.1.1 板框式污泥脱水机
原理:通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。它主要由凹入式滤板、框架、自动气闭式系统、滤板震动系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置及机身一侧光电保护装置等构成。
优点:经过加药调质(药剂PAM和絮凝剂)能直接将含水分97%的污泥脱水至60%;极限条件下能将污泥脱水至含水率50%。
缺点:压榨时间较长,一个循环周期时间3~4 h;滤框给料口容易堵塞,滤饼不易取出,往往需借助人工卸料,消耗劳动力;板框压滤机滤布采用PP或聚酰胺制造,使用寿命较短,易破板;为达到脱水效果,需要增加一定量的絮凝剂(木屑或生石灰),增加了运行成本。
2.1.2 离心式污泥脱水机
原理:主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩入转毂腔内。污泥颗粒比例较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转载的锥端,经转载周围的出口连续排出,液体则由堰四溢流排至转载外,汇集后排出脱水机。离心脱水机最关键的部件是转毂,转毂的直径越大,脱水处理能力越强,但制造及运行成本都相当高,经济性差。转载的长度越长,污泥的含固率就越高,但转载过长会使性价比下降。
优点:离心脱水机处理能力相对较强,可连续运转。
缺点:电耗比较大,通常情况下每立方污泥脱水电耗为1.2 k W/m3。处理后污泥含水率只能达到75%~80%。
2.1.3 带式污泥脱水机
原理:带式污泥脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串按规律排列的辘压筒中呈S形弯曲经过,靠滤带本身的长力形成对污泥层的压榨力和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量高的泥饼,从而实现污泥脱水。
优点:带式压滤脱水机运行速度慢、无噪声,处理量比较大。
缺点:带式压滤机现场环境差、湿气大,易造成二次污染。带式压滤机由于滤带不能织的太密,为防止细小污泥漏网,需要投加较多的絮凝剂,一般加药量大于3 kg/L(干泥)。处理后污泥含水率只能达到75%~80%。
综合分析板框式压滤机、离心脱水机、带式压滤机3种设备的运行方式及优缺点,其中离心式脱水机和带式压滤机无法满足项目污泥含水率低于50%的要求;板框式压滤机虽然在加絮凝剂的条件下能够将污泥脱水至含水率为50%,但该数值为临界值,运行过程中存在污泥脱水不达标的风险,且存在人力装卸、滤布寿命短、絮凝剂消耗大的缺点。因此,本次改造不考虑采用机械式污泥脱水机。
2.2 外加热源干化技术
外加热源干化技术主要有间接加热圆盘式干化技术、太阳能干化技术、生石灰干化技术等。
2.2.1 圆盘干化技术
圆盘主要由定子(外壳)、转子(转盘)和驱动装置组成。转子中心轴和转盘都是中空的,热油(180~220℃)、热水或者高压蒸汽(0.4~0.8 MPa)通过其中并加热转盘,将热量传递给干化产品。转盘边缘的搅拌器将污泥均匀缓慢地推进并通过整个干燥机,产生的热蒸汽冷凝在转盘腔的内壁上,形成冷凝水并导出干燥机。为了防止污泥粘附在转盘上,在转盘之间装有刮刀,使得圆盘干化机不仅能进行污泥的全干化(含水率低于15%),也能适应污泥的半干化(含水率低于50%)。干化机负压运行[﹣(20~40)Pa],避免了干化过程中废蒸汽泄漏;废气中含氧量约2%,能够有效地预防粉尘爆炸。半干化蒸发单位水需耗热2000~3000 k J/kg,耗电约45kW·h/t。其优点是投资较少、运行安全、干化产品质量好,缺点是与太阳能干化相比能耗较高。
2.2.2 太阳能干化技术
太阳能干化技术的核心是利用廉价的太阳能进行污泥干化。太阳能辐射加热,使污泥水分蒸发,并利用通风系统排出阳光房内湿空气,降低污泥表面空气湿度。其优点是能耗小,运行管理费用低;运行稳定安全,灰尘少;操作维护简单;清洁能源,符合可持续发展需要。缺点是占地面积大、处理效果受天气和季节影响较大。
2.2.3 生石灰干化技术
生石灰与污泥内的水分发生化学反应时,1kg生石灰能以化学形式结合去除0.32 kg的水,另外,所产生的反应热又可蒸发去除0.5 kg的水。要使污泥含水率由80%降至40%,理论上1 t污泥需要0.39 t石灰。生石灰市场价格为300~600元/吨,则药剂成本为120~240元/吨。加入石灰后的污泥体积有所增加。干化产品一般用作酸性土壤的改良剂或建筑材料。生石灰干化技术工艺过程为:控制系统根据进出污泥含水率确定最佳配料比,控制电子称对污泥和活性石灰分别计量,称重后两者投加至搅拌筒内进行充分搅拌,反应时温度逐渐上升,最高可达到102~105℃,此时控制系统将排气阀开启,废气带走部分水分,当反应釜内温度下降至100℃时控制系统关闭阀门。
优点:干化产品p H值升高,根据污泥性质可干化后污泥做酸性土壤的改良剂或建筑材料。
缺点:无法连续运行,生石灰耗量较大,且因为生石灰的加入增加了干污泥量。
综合分析圆盘干化技术、太阳能干化技术、生石灰干化技术的运行方式及优缺点,3种技术都能够将污泥脱水至含水率为50%以下并保持稳定运行。太阳能干化技术受天气影响,且占地面积较大,本次改造可利用土地仅有18m×16m,不满足使用太阳能干化技术条件。生石灰干化技术与圆盘干化技术相比,药剂成本高(120~240元/吨),并增加了干化污泥的量。因此,建议采用圆盘干化技术。
圆盘干化技术可采用蒸汽、导热油、热烟气作为干化介质。该热电厂的厂区内能够稳定提供0.5~0.8 MPa的蒸汽,而引取热烟气条件不便,同时与采用高品质电能的导热油介质相比,低品位蒸汽耗材更经济。因此,采用蒸汽为热源的圆盘干化污泥技术。
03 污泥干化改造方案研究
3.1 污泥干化改造总体设想
本次改造按照污泥含水80%,日产泥量为24 t为输入条件,用原污泥离心脱水机和主螺杆输送机,通过增加污泥干化机,将污泥水分从80%降低至50%以下。
本次改造总体工程设想如下:(1)增加一台圆盘式污泥干化机,采用蒸汽作为热源;(2)原污泥螺旋脱泥房外,新增污泥干化间(单层建筑),用于放置污泥干化机和储存污泥;(3)在原中水装置电控间上部新增一层建筑,用于新增的电气控制间;(4)对原中水系统的废水池进行改造,并更换两台废水泵,新增一台废水搅拌器。
本次改造提出两个方案:(1)新增污泥干化机及附属设备、污泥干化间;将污泥干化烟气作为废水池曝气使用;在原一层电控间楼上新增一层电控间;改造废水池,更换两台废水泵,新增一台废水池搅拌器。(2)新增污泥干化机及附属设备、污泥干化间;污泥干化烟气采用水喷淋洗涤后经烟囱有组织排放,并设置粉尘在线检测系统;在原一层电控间楼上新增一层电控间;改造废水池,更换两台废水泵,新增一台废水池搅拌器。
3.2 污泥干化系统设计
中水装置现有两台离心式污泥脱水机(Q=25~60m3/h),离心脱水机出口的污泥含水率为80%,出口污泥分别经两台子螺杆输送至主螺杆(Q=7m3/h),主螺杆伸出现有污泥脱水间外水平距离4.83 m,螺杆出口高度为3.8 m。
充分利用原离心脱水机及原螺杆输送机,在原脱水机间外,新增圆盘式污泥干化机。在原螺旋脱水间外侧,新建16.5 m(长)×16 m(宽)×6 m(高)污泥干化间,放置污泥干化机及附属设备作为干污泥暂存间使用。在污泥干化机间、污泥暂存间内各设置起吊质量为5 t的单轨电动葫芦,用于输送干污泥。
圆盘干化机热源采用电厂蒸汽,从原脱硝氨区蒸汽管道引DN80管道至圆盘干化机。
在圆盘干化机内,蒸汽与污泥间接换热,蒸汽冷凝后排至中水处理系统废水池(容积100 m3),干化机蒸汽耗量约1.0 t/h,蒸汽冷凝水的排入不会对原废水池运行产生影响。
污泥在圆盘干化机内干化过程,水分蒸发为气体,水蒸气伴着污泥颗粒的干化烟气需进行除尘净化。根据干化烟气的处理工艺,设计了2种方案:(1)干化烟气通过引风机提供的压力,先经过旋风除尘器除去大颗粒,之后通入中水处理系统废水池进行曝气,达到废水池搅拌的目的,能够减少废水池内污泥的沉淀;将干化烟气输送过程产生的冷凝疏水直接排放至废水池。污泥干化烟气温度约为100℃,其中饱和水蒸气含量为0.6 t/h,将该烟气通入废水池曝气后,废水池升温约2℃。(2)干化烟气通过引风机提供的压力,先经过旋风除尘器除去大颗粒,再通过二级水喷淋塔进行洗涤,之后通过烟囱进行有组织排放,烟囱排放出口颗粒物小于150 mg/m3(满足《大气污染物综合排放标准》),并设置在线检测系统。喷淋塔根据烟气颗粒物排放值定期更换喷淋水,将更换的喷淋水排至废水池,进行循环处理。
将两个方案污泥干化产生的废水都排至原废水池,不存在废水外排情况;两个方案均能达到污泥干化的目的。方案1与方案2相比,工艺流程较简单,设备投资较少,更具有技术优势。
04 技术改造效益分析
4.1 环境效益
改造后,将污泥中含水量由80%降低至50%,降低了中水外运污泥水分,污泥量可减少约4800 t/年(8000 h计),减少中水污泥外运的运输成本,可有效降低中水污泥运输过程中的环境风险,提升厂区总体安全文明生产水平。
4.2 经济效益
实施改造后,增加固定投资500万左右,每年增加运行成本120多万元,污泥运输费用可减少至原来的50%左右。
4.3 社会效益
中水污泥干化系统升级改造后,得到以下社会效益:(1)污泥中含水量由80%降低至50%,降低污泥体积便于运输,且节省了后续处理的空间;(2)本项目将污泥进行干化,有效地控制了污泥在运输、堆放过程中的二次污染,对于改善城市环境,提高人民的健康水平和促进城市的现代化建设具有十分重要的意义。
05 结论
本次对水装置污泥脱水升级改造,采用圆盘干化技术。保留原有离心脱水机和螺杆输送机,新增一台圆盘干化机,采用蒸汽作为烘干介质。污泥含水率从改造前的80%降低为50%,设计污泥处理量为24 t/d,年利用小时为8000 h,改造完成后外运污泥量减少4800 t/年。
在满足污泥干化要求的基础上,根据污泥干化烟气的利用和排放方式设计了两个方案。方案1是利用干化烟气对废水池曝气;方案2是对干化烟气进行除尘和有组织排放。方案1与方案2相比,工艺流程较简单,更具有技术优势。综合考虑两个方案的投资成本、运行费用等因素,推荐方案1为改造方案。
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