登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2014年3月份,我公司2号线窑头AQC炉运行巡检时,过热器出口集箱部位有漏气声响,初步判断为管子泄漏,为避免故障扩大,解除AQC炉进行检查处理。
1爆管部位检查和处理过程
1.1锅炉强制降温查找爆管位置
1)关闭进烟阀门,打开锅炉人孔门及进风管道冷风阀门,拆除过热器出口集箱位置炉墙保温材料。
2)加大窑头锅炉上水量,增大蒸发器疏水排污水量,强制置换锅炉内部热水进行冷却。降温速度控制在5~8℃/min,避免锅炉管片受到损害。因锅炉顶部空气流通缓慢,过热器温度降得非常慢,经过3h过热器温度还在180℃左右,锅炉内部无法查看。
3)采取满水降温措施。做好安全防护措施,关闭过热蒸汽集箱出口主阀门防止阀门泄漏,开启窑头锅炉管线疏水阀门。锅炉上水量控制在2t/h左右,降低冷水对过热器管片的损害。过热管温度下降,汽包满水进入过热器,过热器爆管位置出现大量水汽,停止上水。在过热器出口集箱炉墙护板开口查看,确定爆管具体位置,做检修准备。
1.2爆管处理过程
如果焊补或更换局部管片,过热器工作效率不降低,蒸汽过热度好;但检修施工困难,检修质量不好保证,且检修时间长。我们将爆管的管片割除封堵,这样虽然过热器过热面积降低近1/6,蒸汽过热度略差,但能保证检修人员安全,操作较方便,检修质量好保证,检修时间短。
1.3实施过程
1)搭设检修平台,拆除炉墙护板,保证人员安全,维修操作方便。
2)选择好焊接位置,将损坏的管片割除。
3)用45号钢加工制作Φ30×45封头若干个。
4)将封头楔入管(Φ38×3.5)内,封头与管口平齐(方便焊接操作),进行焊接。在处理最后几根管时,因锅炉顶部气体温度在150℃左右,时有蒸汽产生,管内部产生压力,焊口出现气孔,上水试验存在渗水现象。反复多次上水降温,焊接仍不能消除渗水问题。
5)根据实际情况,在封头部件中心轴线上钻孔、攻丝,采用螺纹封堵,然后将螺栓与封头焊接在一起,有效解决了带压焊接的难题。
6)满水试验,检查各管片的焊接情况,已无渗水现象。
2爆管原因分析
1)爆管位置为过热器管弯头与集箱管子接口横管段,此处没有翅片保护,含尘烟气直接冲刷管壁,造成管壁变薄,超压断裂。
2)过热器管材质为20/GB3087,耐热极限温度在470℃。当锅炉进风温度过高(超过500℃),管材在高温下出现蠕变现象,此时锅炉蒸发量也迅速增大,压力升高,在薄弱部位发生爆裂。
3避免爆管问题发生的预防措施
1)管的裸露部分(无翅片保护)喷涂耐磨涂料,增强管的耐冲刷性能。
2)在管无翅片保护部位增设导风板,减少粉尘颗粒的冲刷。
3)提高分离器收尘效率,降低锅炉进风含尘量。
4)控制进窑头锅炉烟气温度不超过450℃。
5)如果窑头锅炉进气温度持续偏高,可考虑提高管的材质,增强管的耐温性能。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
摘要:探讨了水泥窑协同处置生活垃圾后余热锅炉的热风条件变化,通过对水泥窑热工标定和余热锅炉热工计算等方式,全面评估余热锅炉的运行工况,并详细分析和计算了SP余热锅炉改造的可行性和收益,为水泥企业节能降耗提供依据,对实际生产具有指导意义。随着垃圾围城的问题日益突出,华新水泥股份有限公
摘要:水泥工业是高耗能的工业。在水泥生产中,水泥窑在350℃左右排放大量中低温废气,约占燃料总热输入的30%。如果直接排放到大气中,会造成严重的能源浪费。利用低温余热发电技术对该部分中低温废气余热进行回收利用。产生的高温过热蒸汽进入汽轮机发电。发电机的输出功率可满足水泥生产线和水泥厂自
2004年以来,纯低温余热发电技术迅速在水泥、玻璃和钢铁等行业得到推广,成为一个新的经济增长点,为企业带来了很好的节能减排效果和经济效益。水泥窑余热发电普遍采用的热力循环系统的基本形式有:单压技术、闪蒸技术和双压技术三种。不管采用哪种热力循环系统,都是希望充分利用生产过程中产生的废热
1.前言2015年,中国水泥行业进入饱和期,量价齐跌的局面对企业的成本控制提出了更高的要求,如何在众多企业中成为龙头企业,就得在现有的节能基础上继续深挖节能空间,降低能耗。近年来,作为能源消耗大户之一的水泥工业,随着各地新型干法水泥生产线的余热发电建设迅速增加,因而余热资源的综合利用与
高温烟道阀门作为水泥窑余热发电系统的辅机设备,在数量上、价值上虽然很小,但对余热发电系统的安全经济高效运行至关重要。水泥窑余热发电系统高温烟道阀门与一般火电厂的不同。火电厂风阔基本不存在阔板高温变形和粉尘磨损的问题。一般采用Q235钢板焊接,而且厚度很薄,大多在6mm以下。如在余热发电
在现代之中水泥窑余热发电系统已经应用的较为广泛,本文通过数学模型的建立,充分论证了相关参数的具体耦合关系,这些参数主要包括AQC炉和SP炉排气、高压段和低压段的蒸汽等。希望进行相关参数的优化,充分确保其更为良好。一、数学模型的建立建立数学模型,便应该对于系统进行有着充分的认识,在余热
随着新型干法水泥生产规模的不断扩大,如何有效控制新型干法窑烟尘和粉尘排放,已成为环境保护部门关注的重点。根据除尘技术的进步,GB49152013标准将PM(颗粒物)排放限值由50mg/Nm3(水泥窑等热力设备)收严至30mg/Nm3。我公司2500t/d生产线配套4m60m回转窑、TDF型分解炉、TL-1164篦冷机和4.6m(10+3.
在利用水泥窑余热发电过程中,冷却机和预热器管道的开口方式,直接影响到系统的发电效率。本文介绍某公司余热发电工程中窑头和窑尾的开口取气方法,供大家参考。窑头冷却机开口取气若靠近窑头部取气,则水泥窑的运行工况就会受到影响,若靠近窑尾部取气,则废气温度太低,达不到余热锅炉所要求的条件,
0引言在电站热力系统中,生产高温热水具有特殊意义,它不仅影响到废气余热的利用量及余热锅炉的排烟温度,还直接影响到锅炉的产汽量及余热利用效率。一般来讲,为了提高烟气余热的利用量,余热电站设计时,都采取尽可能提高热水出水温度的办法。但是热水温度太高,在输送过程中容易发生汽化,变成汽水
内蒙古乌兰察布中联水泥有限公司拥有新型干法熟料生产线四条,其中日产2500t/d的三条、5000t/d的一条,均配套纯低温余热发电系统。其中,5000t/d熟料生产线配置AQC和SP余热锅炉各一台与9000kW的汽轮发电机组一套。5000t/d熟料生产线窑头熟料篦冷机排出的废气量约310000m³/h,废气温度约为320~380
2月26日16时18分,随着最后一块靶板验收合格,红河电厂扩建工程项目吹管工作圆满结束,标志着锅炉已具备运行条件,整个项目即将进入整套启动阶段,为下一步机组并网发电奠定了坚实基础。锅炉吹管工作是机组整套启动前的重要环节,吹扫质量对机组安全稳定、经济持久运行有着决定性影响。为确保吹管工作
华能西安热工院生产项目长春热电厂滑温灵活性改造工程施工招标公告(招标编号:HNZB2025-01-1-202)项目所在地区:吉林省,长春市1.招标条件本华能西安热工院生产项目长春热电厂滑温灵活性改造工程施工招标已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为西安热工研究院有限公司。本项目已具备招标条
北极星电力网获悉,华能集团近日发布5项火电相关招标公告,整理如下:华能福建公司福州分公司二期机组低温省煤器改造工程施工安装项目招标招标公告(招标编号:HNZB2025-01-1-143)项目所在地区:福建省1.招标条件本华能福建公司福州分公司二期机组低温省煤器改造工程施工安装项目招标已由项目审批机关批
去冬今春供暖季以来,青海省最大集中供热热源点——黄河公司西宁热电公司聚焦存量提质,从安全生产、设备管理、科技创新“三个维度”保障迎峰度冬热力供应,确保群众温暖过冬。2024年全年供热量530.19万吉焦,同比增长18.54%,重要辅机单系列燃煤供热机组连续两年实现“零非停”。练好安全“内功”在2
隆冬时节,青海高原的室外气温低至零下20℃,黄河公司西宁热电公司集控室内电子屏幕上的锅炉燃烧监控画面,映衬着运行人员炯炯有神的眼睛,他们正认真细致地进行着机组设备的监盘运行工作,将责任与担当化作管网中的滚滚热流,奔涌向千家万户。2024年供热面积拓展60.5万平方米,总供热面积超1110万平方
2024年,南京电厂坚定不移贯彻落实集团公司、江苏公司决策部署,秉承“马上就办、真抓实干”的工作作风,不断提升设备可靠性,保持安全生产形势稳定,实现人身安全“零伤亡”、设备安全“零事故”、违章行为“零容忍”、隐患排查“零遗漏”、运行操作“零失误”的“五零目标”。全年利用小时在江苏省内
在工业舞台的背后,锅炉设备扮演着重要的角色,它们为生产提供着关键的动力,同时也面临着磨损等风险的挑战。每一条因磨损而变薄的管道,每一处因压力而脆弱的接头,就像隐藏在暗处的“怪兽”,随时都可能打破安全生产的平静。而他们就是消灭“怪兽”,保障锅炉安全稳定运行的忠实践行者—锅炉防磨防爆
11月23日9时56分,正宁电厂2号机组锅炉点火吹管顺利完成,向高质量实现“双投”目标迈出关键一步。正宁电厂2号机组锅炉点火采用无油等离子点火方式,按照预定方案和操作规程,在紧张有序地指挥和操作下,于2024年11月18日17时55分首次点火成功,各项指标均符合设计要求,火焰燃烧稳定。2号机组锅炉吹管
正宁电厂1号锅炉10月28日23时58分点火一次成功,11月3日22时52分吹管顺利完成,向如期实现“双投”目标迈出关键一步。为确保机组点火吹管里程碑节点顺利进行,电厂成立工作专班,联合安装单位、调试单位制定专项方案,分阶段组织召开专题会议,梳理工作条件、明确工序步骤,做足点火吹管前的各项准备“
“我的未来不是梦,我认真地过每一分钟……”7月16日5时,一阵急促的电话铃声打破了乌蒙山清晨的宁静。睡眼惺忪的汪龙飞拿起电话,就听到锅炉本体班班长急切地说道:“3号炉管壁减薄严重,需要更换的位置我们已经确定,在分隔屏过热器迎火面,焊口数量不少,我们也打好坡口了,汪班长,你们赶快派人来
90后的他,正是青春洋溢、活力四射的年纪,但却偏偏远离都市繁华,选择与大山为伴,用自己的人生轨迹诠释了什么是奉献、什么是奋进,他就是乌蒙山深处的锅炉“四管”检修人—曾鹏。曾鹏,1994年11月生,中共党员,现大唐贵州发耳发电有限公司(以下简称发耳公司)锅炉本体班班长,工作以来,他始终坚持
余热回收利用一直是工厂节能降耗关注的主要方面,今天本文就总结水泥窑余热发电孤网运行的操作经验。我公司4000t/d生产线配套低温余热发电机组为7.5MW,2015年5月10日接到当地供电局的通知,临时需要停电检修,为此我们制定了应对方案,并成功应用余热发电孤网运行,确保了窑系统及包装发货系统正常运
滕州中联水泥有限公司位于山东省滕州市,现有1条5000t/d熟料生产线,设计年产优质熟料155万t、水泥240万t。滕州中联9MW余热发电项目是我公司熟料生产线的配套项目。发电热力系统采用补汽式汽轮机的双压单级补汽系统,配有余风再循环利用系统。主要配置为:汽轮机型号为BN8-1.05/0.20的9MW凝汽式带补气
2004年以来,纯低温余热发电技术迅速在水泥、玻璃和钢铁等行业得到推广,成为一个新的经济增长点,为企业带来了很好的节能减排效果和经济效益。水泥窑余热发电普遍采用的热力循环系统的基本形式有:单压技术、闪蒸技术和双压技术三种。不管采用哪种热力循环系统,都是希望充分利用生产过程中产生的废热
余热发电系统汽塞事故的防犯及处理汽塞是指由于管道内部出现汽化现象或者锅炉给水泵发生汽蚀等原因,造成水循环受阻,无法为锅炉提供给水的一种事故。余热发电的汽塞事故主要发生在省煤器出口处,由于窑系统加大拉风或者中控操作员未能及时向锅炉补水等原因造成省煤器出口温度升高,一旦达到一定温度后
1.前言2015年,中国水泥行业进入饱和期,量价齐跌的局面对企业的成本控制提出了更高的要求,如何在众多企业中成为龙头企业,就得在现有的节能基础上继续深挖节能空间,降低能耗。近年来,作为能源消耗大户之一的水泥工业,随着各地新型干法水泥生产线的余热发电建设迅速增加,因而余热资源的综合利用与
高温烟道阀门作为水泥窑余热发电系统的辅机设备,在数量上、价值上虽然很小,但对余热发电系统的安全经济高效运行至关重要。水泥窑余热发电系统高温烟道阀门与一般火电厂的不同。火电厂风阔基本不存在阔板高温变形和粉尘磨损的问题。一般采用Q235钢板焊接,而且厚度很薄,大多在6mm以下。如在余热发电
我公司三线回转窑于2010年5月份建成投产,配套使用天津水泥工业设计研究院有限公司生产的第三代篦式冷却机(TC-12108),余热发电一直处于低负荷运行状态。从中控操作数据对比分析发现,制约余热发电产能发挥的主要因素是窑头锅炉入口风温及风压偏低。为了解决这一问题,先后进行了三次管道技改:2011
我公司5000t/d生产线余热发电系统的锅炉蒸发量一直没达到额定值,发电机组在不理想的状态下工作,为了提高发电效率,于2012年3月利用检修的时机,对窑头废气实施了循环再利用节能改造,提高了发电效率。现将技改情况介绍如下,供大家参考。1技改前生产运行情况窑头AQC锅炉设计蒸发量为22.8t/h,发电机
内蒙古乌兰察布中联水泥有限公司拥有新型干法熟料生产线四条,其中日产2500t/d的三条、5000t/d的一条,均配套纯低温余热发电系统。其中,5000t/d熟料生产线配置AQC和SP余热锅炉各一台与9000kW的汽轮发电机组一套。5000t/d熟料生产线窑头熟料篦冷机排出的废气量约310000m³/h,废气温度约为320~380
导读:本文分析了新型干法水泥生产线余热资源,介绍了水泥余热资源回收的必要性及需遵循的原则,重点介绍了海螺川崎余热发电的技术特点、技术指标、技术优势及取得的业绩。一、新型干法水泥生产线余热资源的分析,在新型干法水泥生产过程中,一般会产生两路废气余热:一路是窑头余热,指熟料在冷却机内
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!