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【案例】水泥厂窑头燃烧器喷油系统节能改造

2017-01-16 15:17来源:水泥作者:魏铜学关键词:节能改造能源消耗节能技术收藏点赞

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目前,水泥厂采用传统方式点火,柴油使用成本高,而且能耗消耗严重,节能改造迫在眉睫,减少能源消耗,下文是某公司窑头燃烧器喷油系统节能改造,希望能给大家带来帮助。

我公司4600t/d生产线每次检修后都采用传统方式点火,柴油用量较大,由于柴油成本较高,导致点火成本居高不下,降低柴油用量成为降低点火成本的关键。为此,我公司决定改造窑头喷油系统,以灵活调节喷油量并强化雾化效果,节约点火柴油用量。

1出现的问题及原因分析

2014年2月中修更换小面积窑内耐火砖和预热器浇注料后点火,柴油使用量为15.8m3,同年7月大修更换大面积窑内耐火砖和预热器浇注料后点火,柴油使用量达到了16.68m3,柴油用量较大。分析后认为,点火中柴油使用量大的主要原因是柴油自身燃烧问题。我公司窑头喷油系统配不可变频电动机(三相异步电动机,功率7.5kW)加齿轮泵(型号:BCF-F432-ALP,出口压力可达20MPa),柴油油量大小用出口阀调节,但其调节精度和控制程度达不到要求,另外缺少压缩空气雾化装置导致柴油着火延迟期变长,柴油不能较快进入速燃期,燃烧速度偏低,以致火焰刚度偏小,柴油的燃尽率不高,不能很快达到煤粉的着火温度,导致点火升温过程中迟迟不能“撤油”。

2改造思路

目前国内0号柴油的热值约为40185.6kJ/kg,价格在6.68元/L,按热值折算后价格为195.52元/GJ,而我公司2014年7~12月煤的平均热值价格约为28.68元/GJ,煤炭的单价比柴油便宜166.84元/GJ。在同等热值的情况下以煤粉代替柴油具有较大的经济效益,提早“撤油”能够较大程度地节约点火成本。为此,我们将以下两方面作为窑头喷油系统改造的重点:增加变频器以快速精确调节油泵油量;增加压缩空气加强柴油雾化。

3具体方案

1)齿轮泵增加一个变频器(西门子MM440),改造过程难度不大,成本几千元,公司有库存;

2)增加压缩空气加强柴油雾化,气源可以从窑头压缩空气管接入,压缩空气压力0.5~0.6MPa,远低于齿轮泵出口柴油压力20MPa,由于油枪出口喷头阻力较大,从离油泵出口近端(喷头远端)接入压缩空气存在柴油反压入压缩空气管道的风险。

对此,我们通过以下方式解决:柴油系统回油管在整个点火过程中闲置,压缩空气接入回油管以增强雾化,同时可以减小柴油反压入压缩空气的可能性,另外增加单向阀也可防止反压现象。在后端加手动球阀可以人为调节压缩空气量,具体改造如图1所示。

4效果

2015年2月停窑检修时对窑头喷油系统进行了改造。改造完成点火时柴油用量比2014年2月更换相近耐火材料点火时减少了4.2m3,以柴油密度0.85kg/L计算可节约用油3.57t,节约热值143.49GJ,改造后节约成本为23940.32元。如果大面积更换窑内耐火砖和浇注料,点火升温速率降低,升温时间变长后节约的点火成本更为可观。本次改造未涉及油枪喷头,如果改进雾化喷头,增强雾化效果则可以进一步提高柴油的燃尽率。

延伸阅读:

关于水泥厂余热发电系统运行管理的几点体会

原标题:窑头燃烧器喷油系统节能改造
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