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第三章工艺缺点及优点
3.1催化裂化(裂解)烟气布袋除尘+氨法脱硫组合工艺目前存在的缺点:
3.1.1烟气中水份含量,对布袋除尘影响较大。
水份含量越高布袋易挂废剂严重,进出口压降最大。催化裂化(裂解)烟气从再生器出来后经过预热锅炉,如果一旦预热锅炉漏蒸汽或水时,烟气中水份含量增大,将影响布袋除尘运行。布袋除尘对烟气温度要求在150--230℃(根据布袋除尘厂家设计,温度范围不一样),超过设计温度布袋会损坏,除尘器出口尘含量升高,废催化剂进入脱硫系统后,1)影响脱硫效果。2)硫铵内含有催化剂颗粒,影响硫铵结晶及硫铵品质。
3.1.2氨法脱硫中最大问题为,如何较低氨逃逸。氨逃逸会使烟囱拖烟严重,会腐蚀周边设备。
3.1.3硫铵结晶系统工艺管线及设备,如果使用不锈钢材质,由于氨法脱硫水系统为循环利用,不排放废水,氨水及工艺水氯中离子会在后续蒸发结晶系统内聚集,腐蚀不锈钢设备。
3.1.4系统设计时,要求充分考核催化裂化(裂解)原料油性质变化及各产品硫平衡的变化,催化裂化(裂解)产生的烟气不像燃煤烟气组分稳定。
3.2工艺优点及能达到的效果
3.2.1布袋除尘收集下来废催化剂,通过输送设备输送到催化裂化(裂解)装置原有废催化剂罐内,达到危废回收完全处理,跟随催化裂化(裂解)装置产生的废催化剂一同处理。
3.2.2氨法脱硫产出硫酸铵颗粒,形成公司产品销售,回收部分费用。
3.2.3总体来说,不产生二次污染。
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