登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
前言
循环流化床锅炉以其燃料适应性强和低排放特性等优势而得到广泛的应用。随着新的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)和《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)的实施,循环流化床锅炉也同样面临着二氧化硫和氮氧化物等大气污染物排放值超标的问题。
目前用于氮氧化物控制的技术很多,主要有选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和SNCR-SCR联合技术等。SNCR技术虽然投资成本低,但是还原剂的消耗量大、氮氧化物的脱除效率偏低。SCR技术和SNCR-SCR联合技术的氮氧化物脱除效率高,还原剂的消耗量小,但是由于需要采用催化剂和反应器,使得投资成本偏高。
在过去数十年,许多研究者一直致力于通过改变锅炉燃烧状态来降低氮氧化物的原始排放浓度。研究表明:NOx的排放浓度随着燃烧温度的升高而升高;随着过量空气系数的降低,NOx和N2O的排放浓度逐渐降低,但CO和SO2的排放值迅速增加,而提高过量空气系数则相反;NOx的排放浓度随着一次风风率的增加而升高;保持过量空气系数和二次风率不变,随着上层二次风比例的增加,NOx排放浓度逐渐降低;增加二次风喷口的数量有利于NOx排放浓度的降低;提高二次风口位置,减小二次风口向下倾斜的角度,推迟了二次风的进入,延长烟气在还原区停留时间,有利于NOx排放浓度的降低;采用空气分级技术可降低NOx的排放浓度,且多级空气分级降低NOx的排放浓度的效果要优于单级空气分级;NOx在炉膛底部生成,可利用空气分级给入使其降低;采用烟气再循环技术后NOx的浓度明显降低,烟气中NOx的浓度随着再循环烟气回流率的增加而降低,但再循环烟气回流率过大使得燃烧状态难以维持;在污泥中掺烧煤和生物质燃料后,烟气中大量存在的焦炭可降低NOx的排放浓度。
在一定程度上,降低床温,降低过量空气系数,改变一次风、二次风的比例,改变二次风喷口的位置,采用空气分级、烟气再循环和掺混燃烧等技术,都能降低锅炉原始氮氧化物排放浓度,但是也带来了诸如负荷降低、热量损失增加、CO排放值升高、飞灰和炉渣中含碳量升高等问题。周托等通过理论及试验研究提出采用循环流化床炉内低氧燃烧,并结合旋风分离器出口烟道喷入补燃风,从而达到控制NOx排放浓度及保证燃烧效率的技术原理。本文研究基于以上原理,对1台70MW循环流化床热水锅炉进行改造并开展了实炉试验。
1.试验
1.1试验原理
中试研究得出:控制炉膛内的过量空气系数,使炉膛和旋风分离器内呈低氧燃烧状态(即过量空气系数低于正常的1.2,略大于1),利用烟气中残炭和CO抑制NOx的生成,或使已生成的NOx转化为N2,从而使旋风分离器出口的原始NOx排放浓度降低;同时在旋风分离器出口烟道加入补燃空气,充分燃尽尾部烟气中的未燃尽组分。
1.2试验锅炉
本次试验在黑龙江省黑河市某热源厂的1台70MW循环流化床热水锅炉上进行。锅炉基本结构见图1。
由炉膛、汽包、旋风分离器、补燃风系统、高温省煤器、低温省煤器、空气预热器等组成,炉膛尺寸(长×宽×高)为5.4m×4.4m×23.0m,一次风风帽均匀分布,二次风由8根风管从前后墙1.8M高处给入炉膛,2个旋风分离器对称布置在后墙。炉膛下部前后墙上各均布4个热电偶(T1~T8),炉膛密相区上部和炉膛出口侧墙上各布置1个热电偶(T9~T12),每个旋风分离器返料腿各布置1个热电偶(T13、T14),高温省煤器上部烟道侧墙各布置1个热电偶(T15、T16)。试验中利用便携式烟气分析仪Testo350实时分析烟气成分,烟气取样口设置在低温省煤器的尾部烟道上。
开展试验前对锅炉进行了尾部补燃的改造,在每个旋风分离器中心筒出口处增设一组补燃风喷口,每组补燃风喷口有3个喷嘴,补燃风从热一次风母管引出。
1.3燃料特性
试验使用的燃料是内蒙古煤,产自呼伦贝尔煤矿。燃料的工业分析与元素分析结果见表1。
1.4试验工况
试验工况设置:工况1在未经调整情况下,测定锅炉的NOx和CO的原始排放浓度;工况2研究改变给煤量对锅炉的NOx和CO的排放浓度的影响;工况3研究改变一、二次风风量对锅炉NOx和CO的排放浓度的影响;工况4研究采用炉膛低氧燃烧加尾部补燃技术时NOx和CO的排放浓度。主要的工况参数见表2。
炉膛下部(二次风喷入位置以下)的过量空气系数为λ1,炉膛上部(二次风喷入位置以上)的过量空气系数为λ2,尾部烟道内的过量空气系数为λ3。λ1、λ2和λ3为:
式中:FPA———一次风风量,Nm3/h;FSA———二次风风量,Nm3/h;FPCA———补燃风风量,Nm3/h;FTA———理论总风量,Nm3/h。
本文中NOx的排放浓度按《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)进行折算(干基,标态,6%O2,以NO2计)。本文中的温度为锅炉特定区域的平均温度:
式中:Ta———床温,℃;Tb———密相区上部炉膛温度,℃;Tc———炉膛出口处温度,℃;Td———返料温度,℃;Te———旋风分离器出口烟气温度,℃。
2.结果与讨论
2.1 原始NOx排放
工况1锅炉的原始NOx和CO的排放浓度见图2,温度分布见图3。
2.2给煤量的变化对锅炉原始NOx排放浓度的影响
在工况2中,保持一次风和二次风的风量不变,通过改变给煤量来调整锅炉燃烧的过量空气系数,使工况2.1、工况2.2和工况2.3的过量空气系数λ2分别为1.28、1.18和1.11(由于未投入补燃风,λ2=λ3)。工况2稳定后的NOx、CO和O2的平均浓度见表3。锅炉尾部烟气中的NOx、CO和O2的浓度随时间变化曲线见图4,锅炉温度分布见图5。
由图4可以看出,NOx和O2的浓度随着给煤量的增加迅速降低。在工况2.1、工况2.2和工况2.3中,随着给煤量的增加,O2的浓度分别为4.64%、2.93%和2.03%,NOx的排放浓度分别为317mg/m3、132 mg/m3和118 mg/m3。O2浓度降幅1.71%和0.9%时,NOx排放浓度的降幅为185 mg/m3和14 mg/m3。由此可知,在锅炉尾部O2的浓度较高时,随着给煤量的增加,降低了锅炉燃烧的过量空气系数,而对降低NOx排放浓度的贡献更大。
在工况2.3试验过程中,进一步增加给煤量使O2的浓度降低至1.82%,NOx的排放浓度仅降低约5 mg/m3(至113 mg/m3),但CO的排放浓度(>512×10-6)却急剧增加。为避免燃烧状况恶化,在试验中迅速减少给煤量使锅炉尾部O2的浓度恢复至2.00%左右,CO的排放浓度也迅速降低至0×10-6。
由图5中可以看出,随着炉膛内过量空气系数λ2降低,密相区上部炉膛温度Tb和炉膛出口处温度Tc呈现出轻微降低的趋势。这说明炉膛内的过量空气系数降低后,炉膛中的燃烧份额略微降低,部分燃烧反应转移到旋风分离器及其出口烟道中,因此降低了炉膛中上部的温度。
2.3一、二次风风量变化对锅炉5NOx氮氧化物的影响
在工况3中,保持给煤量和二次风量不变,通过改变一次风量来调整炉膛过量空气系数。锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度随时间变化曲线见图6,锅炉温度分布见图7,工况进入稳定状态后NOx、O2和CO的平均浓度见表3。
锅炉在开展一次风风量调整的初期,锅炉尾部烟道内NOx、O2和CO浓度的平均值分别为111.3 mg/m3、1.96%和23×10-6。由图6中可知,一次风风量降低使O2的浓度降低至1.81%时,NOx的浓度逐渐降低至约108 mg/m3,但同时CO的浓度开始迅速增加;当检测到CO的浓度急剧升高时,增加一次风风量,锅炉尾部O2的浓度逐渐升高,而CO的浓度则迅速降低,NOx的浓度经过一段时间的缓慢升高后也开始迅速升高。工况稳定后,锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度分别为203Mg/M3、3.32%和0×10-6。
分析图6中NOx和O2的浓度变化曲线可知,NOx的浓度开始急剧升高时,锅炉尾部O2的浓度为2.86%,可知当锅炉尾部O2的浓度低于此数值时,NOx的排放浓度较低。此现象在工况2.2中也得到了验证。
由图7可清晰观察到,床温随着一次风风量增加逐渐升高,而旋风分离器出口烟气温度随一次风风量增加逐渐降低。这是由于一次风风量的增加,提高了炉膛内的过量空气系数,炉膛内燃烧份额增加,旋风分离器内和尾部烟道内的燃烧份额下降。同时由于炉膛内低氧燃烧状态的逐渐消失,NOx的浓度也开始迅速升高。
通过对比工况1、工况2和工况3可知,工况2中空气总量保持不变,炉膛过量空气系数是通过改变给煤量来调整的,而工况3中给煤量保持不变,炉膛过量空气系数是通过改变一次风风量来调整的,二者均能得到控制NOx的排放浓度的效果。因此炉膛过量空气系数是影响NOx原始排放浓度的核心参数。反应式(9)、式(10)和式(11)被认为是NOx生成的主要途径。当炉膛过量空气系数较高时,煤燃烧过程中大部分燃料N以及含氮前驱物通过途径式(9)、式(10)和式(11)被迅速氧化。
反应式(12)和式(13)被认为是NO被还原成N2的主要途径。当炉膛过量空气系数较低时,炉膛内呈低氧燃烧状态,NO被炉膛内大量存在的残炭(Cf)和CO还原成N2。
对比工况2.3和工况3.1,二者炉膛下部过量空气系数λ1相同,工况2.3的炉膛上部过量空气系数λ2稍高,NOx的浓度也稍高。对比工况2.1和工况3.2,炉膛下部过量空气系数λ1相近,工况2.1中炉膛上部过量空气系数λ2较高,NOx的排放浓度则高出了114 mg/m3。这说明在相同λ1情况下过量的二次风给入破坏了炉膛内局部的低氧燃烧环境,从而影响了反应式(12)和反应式(13)的还原反应,使得氮氧化物向N2的转化率下降,且二次风比例越高,这种影响越明显。
因此,降低炉膛过量空气系数λ1和λ2能够有效地控制锅炉的原始的NOx排放水平,但是随着总的过量空气系数的降低,也带来锅炉尾部残炭和CO的浓度升高和燃烧效率下降等问题。
2.4低氧燃烧与补燃技术
为解决炉内低氧燃烧带来的残炭和CO的浓度升高导致燃烧效率下降的问题,工况4中采用炉膛低氧燃烧并结合旋风分离器出口补燃的技术。在保持锅炉给煤量不变的条件下,改变一次风和二次风的风量来调整炉膛过量空气系数λ1和λ2,使炉膛和旋风分离器内呈低氧气氛,NOx的浓度处于较低水平,同时在旋风分离器中心筒出口处喷入补燃风控制锅炉尾部过量空气系数λ3、燃尽尾部烟气中的残炭和CO。锅炉尾部的NOx、CO和O2的浓度随时间变化曲线见图8,温度分布见图9。工况4稳定后的NOx、CO和O2的平均浓度见表3。
工况4.3稳定后,锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度分别为115 mg/m3、3.06%和4×10-6。对比工况4.3与工况2.3、工况3.1,当炉膛过量空气系数λ1和λ2较低时,不投入补燃风,CO的排放浓度>500×10-6,而投入补燃风后,CO的排放浓度降低至4×10-6。这表明投入补燃风后,旋风分离器出口烟道内CO等未燃尽组分迅速被燃尽,补燃风的喷入取得了良好的效果。
由图9可知,投入补燃风后,随着λ1和λ2的降低,返料温度Td和旋风分离器出口烟气温度Te均呈上升的趋势,这表明随着λ1和λ2的降低,炉膛内低氧燃烧使得未完全燃烧的残炭和CO进入尾部烟道中,在补燃风通入后发生了再次燃烧。另外,由于炉膛内低氧燃烧在循环灰中累积了一定浓度的残炭,这部分循环灰进入返料器中与返料风接触也发生再次燃烧,导致返料器温度Td升高。
采用炉膛内低氧燃烧和旋风分离器出口补燃技术,合理控制炉膛内和尾部烟道内的过量空气系数,能有效降低循环流化床锅炉的原始NOx排放浓度,同时也能控制锅炉尾部的CO的排放水平和保证锅炉的燃烧效率。这台锅炉采用的是间断排灰,由于锅炉尾部烟道没有临时取样口,未取到各工况的飞灰样品。在排灰仓泵取得的飞灰样品,按标准《飞灰和炉渣可燃物测定方法》(GB/T567.6—1995)中方法A分析得到飞灰含碳量为0.58%。
3.结语
通过改变锅炉一次风量、二次风量或给煤量降低炉内过量空气系数,使炉膛内处于低氧燃烧状态,从而达到降低锅炉原始NOx排放浓度的目的,但炉内低过量空气系数导致锅炉尾部烟气中CO等未燃尽组分含量的升高。当炉膛下部过量空气系数为0.61、炉膛上部过量空气系数为1.10、尾部烟道过量空气系数为1.10时,锅炉原始NOx排放浓度可降低至约111mg/m3,但烟气中CO的浓度超过551×10-6。
采用炉内低氧燃烧和旋风分离器出口烟道补燃时,合理控制炉膛下部、上部和旋风分离器出口烟道内的过量空气系数,使炉膛及旋风分离器内呈低氧气氛,可有效地控制锅炉原始NOx排放浓度,同时补燃风燃尽尾部烟道的CO等未燃尽组分,保证锅炉的燃烧效率。当炉膛下部过量空气系数为0.57、炉膛上部过量空气系数为1.09、尾部烟道过量空气系数为1.16时,锅炉原始NOx排放浓度可控制在115 mg/m3,烟气中CO的浓度控制在4×10-6。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
上海市长宁区人民政府11月5日印发《长宁区2024年空气质量改善专项攻坚方案》,提出以PM2.5达标为核心,以持续加强本区氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)管控为重点,强化重点行业和重型柴油车等移动源排放管控,确保空气质量稳定达标。详情如下:
佛山市生态环境局发布关于佛山市工业源挥发性有机物和氮氧化物减排项目核算认定结果(2024年第一批)的公示,详情如下:佛山市生态环境局关于佛山市工业源挥发性有机物和氮氧化物减排项目核算认定结果(2024年第一批)的公示根据《关于进一步规范工业源氮氧化物和挥发性有机物工程减排核算工作的通知》
太原市人民政府8月28日印发《太原市落实空气质量持续改善行动计划实施方案》,聚焦细颗粒物和臭氧浓度协同控制,统筹推进产业、能源、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,大力推动氮氧化物和挥发性有机物减排。
云南省临沧市人民政府8月30日发布《临沧市空气质量持续改善行动实施方案》,目标明确,到2025年,临沧市政府所在地(临翔区)城市PM2.5浓度控制在25微克/立方米以内,不出现重度及以上污染天气;县级城市空气质量持续改善;完成省级下达的氮氧化物、VOCs减排量达到国家要求。临沧市空气质量持续改善行
宜昌市人民政府办公室8月20日发布《宜昌市建设项目主要污染物总量指标管理办法(试行)》,管理对象包括氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、颗粒物四项大气污染物和化学需氧量、氨氮、总磷三项水污染物。宜昌市建设项目主要污染物总量指标管理办法(试行)第一章总则第一条为规范管理建设项目主要污染
8月9日,南通市政府印发《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》。《方案》提出,强化VOCs全流程、全环节综合治理。如皋港化工新材料产业园、如东县洋口化学工业园、启东生命健康产业园、南通经济技术开发区化工园区以人孔、量孔、呼吸阀更换、罐车治理为重点,推进园区VOCs专项整治。到2025年,重
近期,『上海环境』公众号推出减污降碳专题,将以多样化的形式解读宣贯减污降碳协同增效的最新战略要点、政策要求及典型案例,探索减污降碳协同增效的技术方法和工作路径,助力建设美丽上海。为积极推进多层次、多领域减污降碳协同增效,根据《上海市减污降碳协同增效实施方案》(沪环气候〔2023〕12号
广州市生态环境局广州市财政局印发关于申报广东省大气污染物减排财政激励资金的通知,对按照国家和省有关要求,采取源头替代、过程控制或者末端治理设施升级改造措施,开展工业锅炉、炉窑、涉VOCs行业企业污染治理及技术改造的工程结构减排项目和淘汰相关产污工序的结构减排项目,并形成NOx或VOCs减排
为全面支撑深入打好污染防治攻坚战,落实省生态环境监测工作要求,有序开展生态环境监测评估工作,吉林省松原市生态环境印发《2024年松原市生态环境监测方案》,详情如下:2024年松原市生态环境监测方案一、环境空气监测(一)工业园区专项监测1.监测范围在省工信厅认定的石化、化工、工业涂装、包装印
中国招标投标公共服务平台发布重庆国际复合材料股份有限公司大渡口厂区F0506线废气处理站超低排放改造项目总承包招标公告,该项目具体内容为在玻璃纤维生产过程中由于配合料引入和燃料燃烧熔化会产生的含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的废气。根据当地环保标准需要对污染物进行治理后才能排放。
广东省河源市生态环境局发布关于组织申报2023年大气污染物减排财政激励资金的通知,详情如下:关于组织申报2023年大气污染物减排财政激励资金的通知有关企业:为鼓励企业开展大气污染物减排工作,激发治污内生动力,推动我市环境空气质量持续改善,根据《广东省大气污染物减排财政激励实施方案》(粤财
近日,国能龙岩发电公司组织检修队伍依照5号机组B级检修网络进度计划,有序开展和推进锅炉侧金属监督项目。图为该公司锅炉专业点检人员正在进行屏式再热器管硬度焊前检测该公司利用5号机组B级检修契机,组织由生技部、设备部以及外委队伍组成的检查小组成员,依照5号机组B级检修金属监督项目清单和检修
北极星电力网获悉,11月18日,由中国能建中南院牵头总承包的大别山电厂三期2×1000兆瓦清洁煤电扩建项目5号锅炉钢架第一根立柱吊装就位,标志着5号机组安装工作全面开始。大别山电厂三期扩建项目为中国中煤和国家电投“煤电联营”合作项目。规划在电厂原一、二期工程扩建端建设2×1000MW级超超临界燃煤
11月16日,由中国能建江苏院联合江苏电建三公司总承包的江阴利港2台100万千瓦机组扩建项目10号锅炉大板梁吊装完成。项目位于江苏利港电力有限公司预留场地内,占地约390亩,采用国际上先进的620℃等级超超临界二次再热技术,同时配套建设大气污染物脱除设备,各项能效指标均满足煤炭清洁高效利用重点领
中国招标投标公共服务平台发布黑龙江省宁安市爱众供热有限公司1x116MW循环流化床锅炉超低排放改造项目采购公告,招标范围为1x116MMW循环流化床锅炉超低排放改造(工程量清单及图纸所包含的全部内容),最高限价21676814.28元。
近日,重庆发布关于公开征求《锅炉大气污染排放标准(征求意见稿)》等4项重庆市地方标准意见的函。主要涉及《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》、《砖瓦工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》、《工业炉窑大气污染排放标准(征求意见稿)》、《固定源大气挥发性有机物排放标准(征求意见稿)》等4项重
11月16日,红河电厂扩建工程项目(1×700MW)超超临界循环流化床机组锅炉水压试验成功,较里程碑节点提前14天完成。锅炉水压试验,是火电机组工程建设中极其重要的一项工作,是对锅炉几万道水压焊口的重要考验,是检验锅炉承压设备密封性、完好性的重要环节,红河公司对此高度重视。试验前,扩建项目指
11月11日,湖南省祁东县生活垃圾焚烧发电项目,锅炉水压试验一次成功。项目开工正逢酷暑,弘业人发扬工匠精神克服重重困难,供货难、高压线、场地受限、超距转运等影响都被逐一排解。从8月12日开工第一品钢架吊装到水压实验验收用时89天,再次创造弘业新速度。祁东县生活垃圾焚烧发电项目总投资26594.5
11月9日02:46,博兴一期项目2号锅炉首次点火一次成功,标志着2号机组安装工作基本结束,即将进入锅炉吹管和机组整套启动阶段。该项目2号机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的1000兆瓦超超临界直流锅炉,由山东电力建设第三工程有限公司负责施工,采用等离子点火方式点火。进入机组调试阶段以来,该公司定期组
近日,由漳州分公司承建的重庆云阳县生活垃圾焚烧发电项目1号锅炉汽包提前完成吊装任务,标志着项目迎来安装施工高峰期。汽包吊装是整个锅炉安装的重要节点,其安装质量直接关系到后续设备的运行效果。本次吊装的汽包总重约17吨,吊装高度为35米,采用320t汽车吊。为确保吊装过程安全顺利,开展吊装前
华润集团守正电子招标平台发布江苏镇江发电有限公司#5锅炉烟气脱硝蜂窝式催化剂招标采购招标公告,招标公告SZBGG2024110149号,招标内容为21孔蜂窝式催化剂:352立方米含设计、供货及性能检测等。华润守正招标有限公司受招标人委托,对华润电力中部片区2024年度第83批招标江苏镇江发电有限公司#5锅炉烟
北极星垃圾发电网获悉,醴陵市城乡生活垃圾预处理及焚烧发电项目焚烧炉、余热锅炉成套设备招标,招标人为宇星环保工程有限公司,本次招标最高限价3300万元。醴陵市城乡生活垃圾预处理及焚烧发电项目总投资约5亿元,近期规划生活垃圾处理规模600吨/日、21.9万吨/年,焚烧系统年运行时间大于8000小时,年
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!