登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
前言
循环流化床锅炉以其燃料适应性强和低排放特性等优势而得到广泛的应用。随着新的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)和《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)的实施,循环流化床锅炉也同样面临着二氧化硫和氮氧化物等大气污染物排放值超标的问题。
目前用于氮氧化物控制的技术很多,主要有选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和SNCR-SCR联合技术等。SNCR技术虽然投资成本低,但是还原剂的消耗量大、氮氧化物的脱除效率偏低。SCR技术和SNCR-SCR联合技术的氮氧化物脱除效率高,还原剂的消耗量小,但是由于需要采用催化剂和反应器,使得投资成本偏高。
在过去数十年,许多研究者一直致力于通过改变锅炉燃烧状态来降低氮氧化物的原始排放浓度。研究表明:NOx的排放浓度随着燃烧温度的升高而升高;随着过量空气系数的降低,NOx和N2O的排放浓度逐渐降低,但CO和SO2的排放值迅速增加,而提高过量空气系数则相反;NOx的排放浓度随着一次风风率的增加而升高;保持过量空气系数和二次风率不变,随着上层二次风比例的增加,NOx排放浓度逐渐降低;增加二次风喷口的数量有利于NOx排放浓度的降低;提高二次风口位置,减小二次风口向下倾斜的角度,推迟了二次风的进入,延长烟气在还原区停留时间,有利于NOx排放浓度的降低;采用空气分级技术可降低NOx的排放浓度,且多级空气分级降低NOx的排放浓度的效果要优于单级空气分级;NOx在炉膛底部生成,可利用空气分级给入使其降低;采用烟气再循环技术后NOx的浓度明显降低,烟气中NOx的浓度随着再循环烟气回流率的增加而降低,但再循环烟气回流率过大使得燃烧状态难以维持;在污泥中掺烧煤和生物质燃料后,烟气中大量存在的焦炭可降低NOx的排放浓度。
在一定程度上,降低床温,降低过量空气系数,改变一次风、二次风的比例,改变二次风喷口的位置,采用空气分级、烟气再循环和掺混燃烧等技术,都能降低锅炉原始氮氧化物排放浓度,但是也带来了诸如负荷降低、热量损失增加、CO排放值升高、飞灰和炉渣中含碳量升高等问题。周托等通过理论及试验研究提出采用循环流化床炉内低氧燃烧,并结合旋风分离器出口烟道喷入补燃风,从而达到控制NOx排放浓度及保证燃烧效率的技术原理。本文研究基于以上原理,对1台70MW循环流化床热水锅炉进行改造并开展了实炉试验。
1.试验
1.1试验原理
中试研究得出:控制炉膛内的过量空气系数,使炉膛和旋风分离器内呈低氧燃烧状态(即过量空气系数低于正常的1.2,略大于1),利用烟气中残炭和CO抑制NOx的生成,或使已生成的NOx转化为N2,从而使旋风分离器出口的原始NOx排放浓度降低;同时在旋风分离器出口烟道加入补燃空气,充分燃尽尾部烟气中的未燃尽组分。
1.2试验锅炉
本次试验在黑龙江省黑河市某热源厂的1台70MW循环流化床热水锅炉上进行。锅炉基本结构见图1。
由炉膛、汽包、旋风分离器、补燃风系统、高温省煤器、低温省煤器、空气预热器等组成,炉膛尺寸(长×宽×高)为5.4m×4.4m×23.0m,一次风风帽均匀分布,二次风由8根风管从前后墙1.8M高处给入炉膛,2个旋风分离器对称布置在后墙。炉膛下部前后墙上各均布4个热电偶(T1~T8),炉膛密相区上部和炉膛出口侧墙上各布置1个热电偶(T9~T12),每个旋风分离器返料腿各布置1个热电偶(T13、T14),高温省煤器上部烟道侧墙各布置1个热电偶(T15、T16)。试验中利用便携式烟气分析仪Testo350实时分析烟气成分,烟气取样口设置在低温省煤器的尾部烟道上。
开展试验前对锅炉进行了尾部补燃的改造,在每个旋风分离器中心筒出口处增设一组补燃风喷口,每组补燃风喷口有3个喷嘴,补燃风从热一次风母管引出。
1.3燃料特性
试验使用的燃料是内蒙古煤,产自呼伦贝尔煤矿。燃料的工业分析与元素分析结果见表1。
1.4试验工况
试验工况设置:工况1在未经调整情况下,测定锅炉的NOx和CO的原始排放浓度;工况2研究改变给煤量对锅炉的NOx和CO的排放浓度的影响;工况3研究改变一、二次风风量对锅炉NOx和CO的排放浓度的影响;工况4研究采用炉膛低氧燃烧加尾部补燃技术时NOx和CO的排放浓度。主要的工况参数见表2。
炉膛下部(二次风喷入位置以下)的过量空气系数为λ1,炉膛上部(二次风喷入位置以上)的过量空气系数为λ2,尾部烟道内的过量空气系数为λ3。λ1、λ2和λ3为:
式中:FPA———一次风风量,Nm3/h;FSA———二次风风量,Nm3/h;FPCA———补燃风风量,Nm3/h;FTA———理论总风量,Nm3/h。
本文中NOx的排放浓度按《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)进行折算(干基,标态,6%O2,以NO2计)。本文中的温度为锅炉特定区域的平均温度:
式中:Ta———床温,℃;Tb———密相区上部炉膛温度,℃;Tc———炉膛出口处温度,℃;Td———返料温度,℃;Te———旋风分离器出口烟气温度,℃。
2.结果与讨论
2.1 原始NOx排放
工况1锅炉的原始NOx和CO的排放浓度见图2,温度分布见图3。
2.2给煤量的变化对锅炉原始NOx排放浓度的影响
在工况2中,保持一次风和二次风的风量不变,通过改变给煤量来调整锅炉燃烧的过量空气系数,使工况2.1、工况2.2和工况2.3的过量空气系数λ2分别为1.28、1.18和1.11(由于未投入补燃风,λ2=λ3)。工况2稳定后的NOx、CO和O2的平均浓度见表3。锅炉尾部烟气中的NOx、CO和O2的浓度随时间变化曲线见图4,锅炉温度分布见图5。
由图4可以看出,NOx和O2的浓度随着给煤量的增加迅速降低。在工况2.1、工况2.2和工况2.3中,随着给煤量的增加,O2的浓度分别为4.64%、2.93%和2.03%,NOx的排放浓度分别为317mg/m3、132 mg/m3和118 mg/m3。O2浓度降幅1.71%和0.9%时,NOx排放浓度的降幅为185 mg/m3和14 mg/m3。由此可知,在锅炉尾部O2的浓度较高时,随着给煤量的增加,降低了锅炉燃烧的过量空气系数,而对降低NOx排放浓度的贡献更大。
在工况2.3试验过程中,进一步增加给煤量使O2的浓度降低至1.82%,NOx的排放浓度仅降低约5 mg/m3(至113 mg/m3),但CO的排放浓度(>512×10-6)却急剧增加。为避免燃烧状况恶化,在试验中迅速减少给煤量使锅炉尾部O2的浓度恢复至2.00%左右,CO的排放浓度也迅速降低至0×10-6。
由图5中可以看出,随着炉膛内过量空气系数λ2降低,密相区上部炉膛温度Tb和炉膛出口处温度Tc呈现出轻微降低的趋势。这说明炉膛内的过量空气系数降低后,炉膛中的燃烧份额略微降低,部分燃烧反应转移到旋风分离器及其出口烟道中,因此降低了炉膛中上部的温度。
2.3一、二次风风量变化对锅炉5NOx氮氧化物的影响
在工况3中,保持给煤量和二次风量不变,通过改变一次风量来调整炉膛过量空气系数。锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度随时间变化曲线见图6,锅炉温度分布见图7,工况进入稳定状态后NOx、O2和CO的平均浓度见表3。
锅炉在开展一次风风量调整的初期,锅炉尾部烟道内NOx、O2和CO浓度的平均值分别为111.3 mg/m3、1.96%和23×10-6。由图6中可知,一次风风量降低使O2的浓度降低至1.81%时,NOx的浓度逐渐降低至约108 mg/m3,但同时CO的浓度开始迅速增加;当检测到CO的浓度急剧升高时,增加一次风风量,锅炉尾部O2的浓度逐渐升高,而CO的浓度则迅速降低,NOx的浓度经过一段时间的缓慢升高后也开始迅速升高。工况稳定后,锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度分别为203Mg/M3、3.32%和0×10-6。
分析图6中NOx和O2的浓度变化曲线可知,NOx的浓度开始急剧升高时,锅炉尾部O2的浓度为2.86%,可知当锅炉尾部O2的浓度低于此数值时,NOx的排放浓度较低。此现象在工况2.2中也得到了验证。
由图7可清晰观察到,床温随着一次风风量增加逐渐升高,而旋风分离器出口烟气温度随一次风风量增加逐渐降低。这是由于一次风风量的增加,提高了炉膛内的过量空气系数,炉膛内燃烧份额增加,旋风分离器内和尾部烟道内的燃烧份额下降。同时由于炉膛内低氧燃烧状态的逐渐消失,NOx的浓度也开始迅速升高。
通过对比工况1、工况2和工况3可知,工况2中空气总量保持不变,炉膛过量空气系数是通过改变给煤量来调整的,而工况3中给煤量保持不变,炉膛过量空气系数是通过改变一次风风量来调整的,二者均能得到控制NOx的排放浓度的效果。因此炉膛过量空气系数是影响NOx原始排放浓度的核心参数。反应式(9)、式(10)和式(11)被认为是NOx生成的主要途径。当炉膛过量空气系数较高时,煤燃烧过程中大部分燃料N以及含氮前驱物通过途径式(9)、式(10)和式(11)被迅速氧化。
反应式(12)和式(13)被认为是NO被还原成N2的主要途径。当炉膛过量空气系数较低时,炉膛内呈低氧燃烧状态,NO被炉膛内大量存在的残炭(Cf)和CO还原成N2。
对比工况2.3和工况3.1,二者炉膛下部过量空气系数λ1相同,工况2.3的炉膛上部过量空气系数λ2稍高,NOx的浓度也稍高。对比工况2.1和工况3.2,炉膛下部过量空气系数λ1相近,工况2.1中炉膛上部过量空气系数λ2较高,NOx的排放浓度则高出了114 mg/m3。这说明在相同λ1情况下过量的二次风给入破坏了炉膛内局部的低氧燃烧环境,从而影响了反应式(12)和反应式(13)的还原反应,使得氮氧化物向N2的转化率下降,且二次风比例越高,这种影响越明显。
因此,降低炉膛过量空气系数λ1和λ2能够有效地控制锅炉的原始的NOx排放水平,但是随着总的过量空气系数的降低,也带来锅炉尾部残炭和CO的浓度升高和燃烧效率下降等问题。
2.4低氧燃烧与补燃技术
为解决炉内低氧燃烧带来的残炭和CO的浓度升高导致燃烧效率下降的问题,工况4中采用炉膛低氧燃烧并结合旋风分离器出口补燃的技术。在保持锅炉给煤量不变的条件下,改变一次风和二次风的风量来调整炉膛过量空气系数λ1和λ2,使炉膛和旋风分离器内呈低氧气氛,NOx的浓度处于较低水平,同时在旋风分离器中心筒出口处喷入补燃风控制锅炉尾部过量空气系数λ3、燃尽尾部烟气中的残炭和CO。锅炉尾部的NOx、CO和O2的浓度随时间变化曲线见图8,温度分布见图9。工况4稳定后的NOx、CO和O2的平均浓度见表3。
工况4.3稳定后,锅炉尾部NOx、O2和CO的浓度分别为115 mg/m3、3.06%和4×10-6。对比工况4.3与工况2.3、工况3.1,当炉膛过量空气系数λ1和λ2较低时,不投入补燃风,CO的排放浓度>500×10-6,而投入补燃风后,CO的排放浓度降低至4×10-6。这表明投入补燃风后,旋风分离器出口烟道内CO等未燃尽组分迅速被燃尽,补燃风的喷入取得了良好的效果。
由图9可知,投入补燃风后,随着λ1和λ2的降低,返料温度Td和旋风分离器出口烟气温度Te均呈上升的趋势,这表明随着λ1和λ2的降低,炉膛内低氧燃烧使得未完全燃烧的残炭和CO进入尾部烟道中,在补燃风通入后发生了再次燃烧。另外,由于炉膛内低氧燃烧在循环灰中累积了一定浓度的残炭,这部分循环灰进入返料器中与返料风接触也发生再次燃烧,导致返料器温度Td升高。
采用炉膛内低氧燃烧和旋风分离器出口补燃技术,合理控制炉膛内和尾部烟道内的过量空气系数,能有效降低循环流化床锅炉的原始NOx排放浓度,同时也能控制锅炉尾部的CO的排放水平和保证锅炉的燃烧效率。这台锅炉采用的是间断排灰,由于锅炉尾部烟道没有临时取样口,未取到各工况的飞灰样品。在排灰仓泵取得的飞灰样品,按标准《飞灰和炉渣可燃物测定方法》(GB/T567.6—1995)中方法A分析得到飞灰含碳量为0.58%。
3.结语
通过改变锅炉一次风量、二次风量或给煤量降低炉内过量空气系数,使炉膛内处于低氧燃烧状态,从而达到降低锅炉原始NOx排放浓度的目的,但炉内低过量空气系数导致锅炉尾部烟气中CO等未燃尽组分含量的升高。当炉膛下部过量空气系数为0.61、炉膛上部过量空气系数为1.10、尾部烟道过量空气系数为1.10时,锅炉原始NOx排放浓度可降低至约111mg/m3,但烟气中CO的浓度超过551×10-6。
采用炉内低氧燃烧和旋风分离器出口烟道补燃时,合理控制炉膛下部、上部和旋风分离器出口烟道内的过量空气系数,使炉膛及旋风分离器内呈低氧气氛,可有效地控制锅炉原始NOx排放浓度,同时补燃风燃尽尾部烟道的CO等未燃尽组分,保证锅炉的燃烧效率。当炉膛下部过量空气系数为0.57、炉膛上部过量空气系数为1.09、尾部烟道过量空气系数为1.16时,锅炉原始NOx排放浓度可控制在115 mg/m3,烟气中CO的浓度控制在4×10-6。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
5月10日,水电股份新疆公司古尔班通古特沙漠基地12.5万千瓦光伏项目实现全容量并网。这是继陕投木垒12.5万千瓦光伏项目全容量并网之后,新疆公司取得的又一重大成果,总装机容量突破25万千瓦,进一步加快了水电股份清洁能源总装机规模突破300万千瓦、新疆公司突破100万千瓦的攻坚步伐。该项目位于新疆
5月9日,安徽钱营孜发电有限公司两台机组脱硝超净排放改造EPC总承包项目中标候选人公示。第一中标候选人:中瑞工程设计院有限公司,投标报价:12080000元;第二中标候选人:北京哈泰克工程技术有限公司、世纪华扬环境工程有限公司,投标报价:11970000元;第三中标候选人:武汉立为工程技术有限公司,
在当今环保意识日益增强的时代,烟气治理行业正迎来前所未有的发展机遇与挑战。富利康科技股份有限公司(简称“富利康”),作为一家自2013年成立以来便深耕于烟气治理领域的创新型企业,凭借其在陶瓷纤维滤管等核心产品方面的卓越成就,已然成为行业内的佼佼者。在2025中国环博会上,北极星环保网有幸
5月13日,宁夏青铜峡水泥股份有限公司二分厂水泥窑氮氧化物超低排放环境治理项目招标公告发布。详情如下:宁夏建材青水股份水泥窑氮氧化物超低排放环境治理项目宁夏青铜峡水泥股份有限公司二分厂水泥窑氮氧化物超低排放环境治理项目项目标号:NXJC2025-006招标公告根据《民法典》、《中华人民共和国招
5月10日,随着施工指令的正式下达,扎兰屯热电厂6、7、8号锅炉超低排放改造EPC项目全面进入实施阶段。该项目的启动标志着该厂在积极响应国家环保政策,通过先进的环保技术改造,实现锅炉的超低排放,提升环保水平,为绿色可持续发展迈出重要一步。此次改造项目涵盖了锅炉炉内燃烧优化、受热面检修提效
5月10日上午11时20分,随着焦炉烟气成功引入系统,众泰煤焦化130万吨/年焦化焦炉烟气超低排放项目顺利通过验收,正式迈入投产运行阶段。该项目于2024年3月破土动工,采用国际领先移动床钙基脱硫脱硝一体化技术,建设内容为脱硫系统、脱硝系统、余热锅炉及相应的辅助系统等。项目通过把移动床钙基干法脱
5月9日,云南尖峰水泥有限公司3000t/d新型干法水泥生产线氮氧化物超低排放改造项目设计采购施工(EPC)总承包中标候选人公示。中标候选人第1名:天津水泥工业设计研究院有限公司;中标候选人第2名:河南颍淮建工有限公司;中标候选人第3名:林耘建设有限公司。
5月9日,疆电(南疆)送电川渝特高压直流工程环境影响评价第二次公示。新疆维吾尔自治区塔克拉玛干沙漠新能源基地是国家规划建设的以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地之一,具备新能源资源转换成电力送出的条件。川渝地区是西部大开发的重要平台,是长江经济带的战略支撑,也是国家推进新
2025年5月8日上午,由中航天业承接的弘龙水泥SCR脱硝项目开工仪式在项目现场隆重举行。中航天业作为承建单位,将充分发挥技术和管理优势,科学组织施工,打造精品工程、标杆工程,为业主方贡献力量。本项目将采用SCR脱硝工艺,通过创新技术实现氮氧化物低于50mg/m,助力传统水泥行业向绿色低碳转型。仪
由湖南省建筑材料研究设计院有限公司(简称HNBMI)总承包的云南省活发集团刘总旗水泥窑尾氮氧化物超低排放脱硝改造项目于2025年5月1日顺利点火,5月4日实现一次投料成功,标志着该5000t/d水泥熟料生产线正式进入超低排放生产新阶段。这是云南省水泥行业践行双碳战略的又一重要实践,双方在推动水泥行业
北极星储能网获悉,5月7日,华能100万光伏+压缩空气储能100兆瓦/1000兆瓦时项目成功实现全容量并网。该项目位于新疆阜康市天山北路戈壁滩,配套建设100兆瓦/1000兆瓦时压缩空气储能系统及1座220千伏升压站。项目采用“光伏+储能”协同开发模式,通过储能系统平滑电力输出,显著提升电网稳定性与绿电消
5月12日,舞钢新希望炼铁有限责任公司180㎡烧结机脱硫脱硝设备绿色化更新改造工程EPC总承包公开招标公告发布。项目总投资约6000万。业绩要求:近3年(2022年1月1日至今,以合同签订日期为准)具有至少2套及以上180m2烧结机或同等规模及以上烟气循环流化床+中温SCR脱硝的EPC总承包工程,并实现成功稳定运
项目概述敬业营口中板有限公司4#600m烧结机组自2016年配套建设全活性焦脱硫脱硝系统以来,烟气SO排放持续满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)要求。然而随着生态环境部等五部委《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》实施,现有系统在氮氧化物(NOx≤50mg/m)和颗粒物(颗
4月25日,凌源滨河供热有限公司超低排放改造EPC总承包中标候选人公示。第一中标候选人:广州市天赐三和环保工程有限公司,报价:8580000.00元;第二中标候选人:上海电气电站环保工程有限公司,报价:9430000.00元元;第三中标候选人:中瑞工程设计院有限公司,报价:8500000.00元。凌源滨河供热有限公
项目概述敬业营口中板有限公司炼铁厂2#烧结机(180m)原配套有氧化镁湿法脱硫系统,根据国家钢铁行业超低排放政策要求,烧结烟气需达到颗粒物≤10mg/m、SO≤35mg/m、NOx≤50mg/m的排放标准,经检测评估,原有系统在颗粒物、SO及NOx三项关键指标均无法满足新规要求。为此,企业决定实施烟气治理系统升级
4月8日,云南尖峰水泥有限公司3000t/d新型干法水泥生产线氮氧化物超低排放改造项目设计采购施工(EPC)总承包招标公告发布。该项目拟对现有3000t/d熟料水泥生产线进行超低排放改造,项目拟在窑尾新建1套SCR,项目建成后可使云南尖峰水泥生产线氮氧化物排放满足水泥工业超低排放要求,即NOx排放浓度低于
榆神工业区清水工业园综合能源供应岛2×660MW燃煤空冷机组项目主体施工公开招标项目招标公告1.招标条件本招标项目名称为:榆神工业区清水工业园综合能源供应岛2×660MW燃煤空冷机组项目主体施工公开招标,项目招标编号为:CEZB250502488,招标人为陕西榆神能源热电有限公司,项目单位为:陕西榆神能源
据大维高新消息,近日,浙江大维高新中标湖北京兰水泥集团钱场公司SCR脱硝项目。湖北京兰水泥集团钱场公司位于湖北省京山市钱场镇,项目采用中温高尘SCR脱硝技术,SCR反应器布置在C1出口和余热锅炉之间,该生产线采用六级旋风预热器,C1出口温度在260℃±10℃,大维高新针对六级预热器C1出口温度低且SO
北极星大气网获悉,柳河县利民供热有限公司燃煤锅炉烟气超低排放改造工程招标,项目预算金额为3777.6321万元,项目对厂区现有4台64MW燃煤锅炉脱硫,除尘和脱硝设备进行改造,并购置配套设备;新建环保设备用房2座,总建筑面积927.17平方米。项目建成后烟气排放指标可达到SO2排放浓度≤35mg/Nm3,NOx排放
国家能源集团谏壁发电厂八期2×1000MW清洁高效灵活煤电扩建项目环境影响评价第一次公示(一)建设项目名称及概要项目名称:国家能源集团谏壁发电厂八期2×1000MW清洁高效灵活煤电扩建项目建设单位:国家能源集团谏壁发电厂建设地点:国家能源集团谏壁发电厂现有厂区南侧扩建端建设内容:国家能源集团谏
工程概况描述:宝钢股份宝山基地现拥有3台350MW燃煤-燃气混烧发电机组、1台350MW纯燃气发电机组和1台150MW燃气-蒸汽联合循环(CCPP)发电机组,装机总容量1550MW。中煤宝山发电有限公司为积极响应国家煤电联营、节能减排、低碳发展政策,计划开展扩容量替代项目,在宝山基地范围内建设2×650MW超超临界
华能北方公司内蒙古上都发电有限责任公司3、4号机组宽负荷脱硝改造项目招标公告(招标编号:HNZB2025-02-3-179)项目所在地区:内蒙古自治区,锡林郭勒盟1.招标条件本华能北方公司内蒙古上都发电有限责任公司3、4号机组宽负荷脱硝改造项目已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为内蒙古上都发
5月13日,“疆电入渝”能源大基地再传喜讯,华润电力新疆重能石头梅2×100万千瓦煤电项目1号机组汽轮机冲转一次成功,达到额定转速3000转/分钟并成功定速,其中最大振动为63μm,机组振动、轴承温度等各项参数均优于行业标准,标志着1号机组整套启动试运取得关键性突破。为确保机组整套启动顺利进行,
近日,国家电投集团能研院与内蒙古公司电力分公司联合开展牛粪生物质5%—15%比例共磨掺烧试验,通过控制优化制粉系统关键运行参数,实现了国内首例风扇磨共磨10%比例掺烧牛粪生物质的关键性技术突破。该技术成果依托能研院锅炉技术中心科研团队多年研究的共磨掺烧技术,基于国家电投集团B类课题研究《
5月10日,宁夏腾格里六盘山电厂2×1000兆瓦机组建设工程1号锅炉大板梁正式开吊,K2轴大板梁在900吨履带吊的精准吊控下平稳上升,顺利吊装到位,标志着该项目关键节点顺利完成,为该厂锅炉受热面安装及工程建设奠定了坚实基础。离固原市23公里,规划建设2台1000兆瓦清洁高效超超临界间接空冷燃煤发电机
5月9日,安徽钱营孜发电有限公司两台机组脱硝超净排放改造EPC总承包项目中标候选人公示。第一中标候选人:中瑞工程设计院有限公司,投标报价:12080000元;第二中标候选人:北京哈泰克工程技术有限公司、世纪华扬环境工程有限公司,投标报价:11970000元;第三中标候选人:武汉立为工程技术有限公司,
江苏国信扬州发电有限责任公司三期2×1000MW高效清洁燃煤发电扩建项目主体工程A、B标段施工招标公告一、招标条件江苏国信扬州发电有限责任公司三期2×1000MW高效清洁燃煤发电扩建项目主体工程A、B标段施工项目资金为自筹资金。招标人为江苏国信扬州发电有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开
北京市碳排放权交易市场(以下简称“北京市碳市场”)2024年度工作圆满完成,全市850余家重点碳排放单位均完成碳排放配额清缴、履行碳排放控制义务。2024年北京市碳市场运行平稳有序,交易总量为367万吨,成交额3.71亿元。碳价稳中有升,配额线上成交均价达111元/吨,在7个地方碳市场中价格最高。北京
5月13日,辽宁省工业和信息化厅发布《关于组织开展2025年度工业领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》,申报材料提交截止时间为2025年5月23日。全文如下:关于组织开展2025年度工业领域节能降碳技术装备推荐工作的通知各市工业和信息化局、沈抚示范区产业创新局:为加快推广节能降碳先进技术,加强重点
5月12日,北京市经济和信息化局发布2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备申报工作的通知,通知指出,此次申报范围包含重点行业领域节能降碳技术、用能低碳转型技术、工业减碳技术、数字化绿色化协同转型技术、数字化绿色化协同转型技术、高效节能装备五类,所申报技术装备已有成熟应用案例,
5月12日,黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司热电厂3x220t/h+2x75t/h煤粉锅炉超低排放改造项目EPC总承包中标候选人公示。中标候选人第1名:山东科达环境工程有限公司,投标报价:71597279.21元;中标候选人第2名:辽宁冶金设计研究院有限公司,投标报价:72667355.00元;中标候选人第3名:蓝天环保设备工
近日,国家发改委办公厅发布《关于印发〈绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)〉的通知》。经组织申报、地方筛选、第三方评审、项目复核、公开征求意见等环节,正式确定“第二批绿色低碳先进技术示范项目”。其中,扬州中远海运重工有限公司的“16000TEU甲醇双燃料集装箱船示范项目”成功入选“过程
5月10日,随着施工指令的正式下达,扎兰屯热电厂6、7、8号锅炉超低排放改造EPC项目全面进入实施阶段。该项目的启动标志着该厂在积极响应国家环保政策,通过先进的环保技术改造,实现锅炉的超低排放,提升环保水平,为绿色可持续发展迈出重要一步。此次改造项目涵盖了锅炉炉内燃烧优化、受热面检修提效
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!