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2 湿式球磨机布置型式及工作原理
2.1 布置型式
石灰石湿式球磨机布置型式见图 1,称重给料机、进料斗、球磨机筒体、驱动装置、溢流筒、循环箱等,端衬板和筒体衬板设计选用是合成氯基橡胶衬板,钢球装载量、不同球径配比均按照说明书要求执行,单台钢球装载量为 65吨,球径为 φ30~φ70mm 按比例装配,筒体衬板型式见图2,由橡胶筒板和提升条组成,端衬板结构与筒体衬板类.
图 2 球磨机筒体橡胶衬板断面图
2.2 工作原理
将粒径小于 20mm 的石灰石与水或滤液按照 1:3 的比例送入球磨机大罐内, 转动的大罐筒体橡胶提升条将钢球提升到一定的高度自由落下,钢球对石灰石进行撞击和碾压破碎研磨,石灰石与水混合为浆液溢流到出口浆液循环箱,再由浆液循环泵送至石灰石旋流器,经旋流器分离后的溢流部分-粒度为 90%通过细度 325 目筛,含固量为20~30%的浆液自流再通过二工位分配箱进入石灰石成品箱,最后由石灰石供浆泵送至脱硫吸收塔,粒度较大的底流部分则返回磨机入口重新研磨,连续运行磨制合格的石灰石浆液。
3 湿式球磨机的运行工况
球磨机的出力随着衬板的磨损逐步下降,而电耗越来越高,经济性差,一般利用小时到 4000 小时后,筒板和提升条磨损严重,固定螺栓就会断裂,导致衬板脱落泄漏浆液,衬板就不能使用了,只能及时更换,但端衬板基本没有磨损。表 2 就是 FGDM3280 型球磨机更换筒体橡胶衬板后运行参数跟踪记录表,运行 10 个自然月后(利用小时约4000 小时),磨制出力只有当初的 83%,而电耗为当初的119%。
表 2 FGDM3280 球磨机更换橡胶衬板后运行参数记录表
(统计时间 2013 年 5 月~2014 年 2 月)
4 衬板选型对比分析
4.1 橡胶衬板的优缺点分析
根据球磨机研磨物料的工作原理,物料与钢球在磨机内运动轨迹,物料与钢球对衬板的磨损方式主要为切削磨损(磨损角度<45°的)而非冲击磨损,而橡胶衬板抗切削磨损能力较差,抗冲击磨损能力较强,而石灰石颗粒为不规则的多边形,尖角对衬板有切削作用,而发挥研磨作用的主要是橡胶筒板和提升条,因此筒板和提升条易磨损,而端衬板发挥提升作用小,磨损也小,由表 2 的运行参数可以分析得出结论,筒体橡胶衬板的缺点耐磨性差,综合经济性不好,优点是橡胶耐腐蚀性好,有效避免偏酸浆液(PH4~6)和氯离子对金属的腐蚀。
4.2 钢衬板的优缺点分析
钢衬板的耐磨性可以通过调整合金元素的配比,达到需要的耐磨硬度,耐磨性较好,在干式球磨机使用得以验证,筒体衬板使用寿命能够保证 30000 小时以上,且工艺成熟可靠,这是优点。钢衬板浸泡在 PH4~6、氯离子含量高的浆液中,耐腐蚀性差;并且脱硫湿式球磨机上还没有钢衬板的工业运行业绩,是否可靠还需要工业验证,这是缺点。
5 钢衬板改造的可行性分析
5.1 耐腐蚀可行性分析
由于钢衬板没有脱硫湿式球磨机运行业绩,根据研磨石料、浆液氯离子含量高、浆液偏酸性 PH4~6 的工作环境,在钢衬板的材料配比必须考虑耐腐蚀性,而高铬衬板耐腐蚀性好,技术成熟。
5.2 改造条件可行性分析
选用 FGDM3280 型球磨机为改造对象,改造前后的重量对比见表 3,改造后磨机运行总重量少 5 吨,这样就不需要对控制系统和驱动装置改造,简单可行。
表 3 改造前后重量对比
5.3 对系统运行的影响分析
球磨机筒体衬板由橡胶材质改为钢衬板,肯定会增加浆液中的金属粉末,由于金属粉末在石灰石浆液和脱硫浆液中没有反应的条件,最终以粉末在石膏中存在,对脱硫系统没有什么影响,是可行的。
5.4 钢衬板的选用条件
可行性研究后,选用钢衬板必须考虑可靠性和运行经济性,选用耐磨性好、衬板硬度在 HRC52~56,衬板波形峰谷差大、带球能力强的节能型衬板(见图 3),筒体衬板固定方式每一圈采用两块固定楔、两块拧紧楔的方式,减少泄漏点,端衬板仍然使用橡胶衬板。
图 3 筒体钢衬板断面图
6 工业试验情况
6.1 运行情况分析
选用一台 FGDM3280 型球磨机作钢衬板改造试验,试验的运行参数见表 4,通过改造前后的参数对比分析,改造后,保持额定出力运行,电流降低 4A,石灰石磨制单耗降低 6 kW·h/t,球耗少 50 g/t,运行经济性明显。改造为钢衬板以后,运行工况稳定,电耗、球耗与石料特性和钢球的耐磨性有关系,最近钢衬板球磨机运行参数见表 5。
表 4 球磨机改造钢衬板后的运行参数(平均值)
(统计时间为 2014 年 3 月 23 日~4 月 11 日)
表 5 球磨机改造钢衬板运行参数
(统计时间为 2018 年 1 月~12 月)
6.2 存在的问题及解决办法
6.2.1 衬板断裂、破碎原因分析及对策
试验钢衬板试用时间近四年,腐蚀和磨损速率小于0.02mm/天,损坏型式主要是断裂、破碎脱落。分析原因应该是,考虑浆液的 PH 值偏酸性,所以选用高铬衬板,该衬板的特性是含铬高、耐蚀性好、硬度高、冲击韧性差,所以频繁发生断裂、破碎。解决该问题的对策是钢衬板的耐蚀性、耐磨性和冲击韧性必须综合考虑,三者兼顾才能保证使用寿命。
6.2.2 衬板脱落
筒体衬板每一圈有 24 块,采用两排固定楔、两排拧紧楔方式固定,只要中间有一块衬板脱落,就会 6 块衬板同时脱落,这种状况没有及时发现处理好,就会造成磨损筒体,这种结构与每一块衬板都有螺栓固定相比较可靠性稍差。解决的对策是固定方式为四排固定楔、四排拧紧楔,并且将筒体两端的第一圈每一块衬板均改为螺栓固定,防止衬板发生纵向滑动。
6.2.3 噪音增加
改造为钢衬板后,球磨机附近的噪音比改造前增加 2~4dB,只要隔音措施得当,对环境的影响忽略不计。
7 钢衬板改进后的运行情况
我们对于试验过程中存在的问题予以改进,重新配比衬板原料,兼顾耐蚀性、耐磨性与抗冲击性;优化衬板固定方式,防止脱落,2018 年 10 月完成两台球磨机的衬板改进更换工作,至今运行已经有 9 个月,没有发生衬板脱落的问题。
8 经济性分析
钢衬板的设计寿命按照三年设计,以三年为周期对橡胶衬板和钢衬板的费用进行核算,钢衬板费用节约 10 万元,从运行可靠性和经济指标分析,钢衬板明显优于橡胶衬板,运行参数见表 5。
9 结束语
对于脱硫湿式球磨机衬板改型研究,从 2014 年开始,到 2018 年才基本改型成功,其中艰难困苦的曲折经历一言难尽,但对于降低能耗的工作我们不能懈怠,这是我们企业追求的目标,作为生产管理技术人员,必须依靠科技进步解决生产现实难题,才能取得更好的经济效率。
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