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02 改造前氧化沟
氧化沟有2组,单组处理能力为1.0×104 m3/d,池容为6 336 m3,4条沟。单沟宽为6.0 m,深度为4.0 m,长度为70.0 m,水力停留时间为15 h。单组氧化沟配备3台倒伞式表曝设备,单机装机容量为55 kW,充氧能力为71~107 kg O2/h。每组氧化沟配备2台潜水推流器,单机装机容量为4.0 kW。
03 水量出现超负荷
由于污水收集采用截留式合流制方式,2017年全年实际处理水量在0.68万~3.45万m³/d,进厂水量波动较大。全年平均日处理水量为2.12万m³/d,平均负荷率为106%,该污水处理厂已处于超负荷运行状态。据统计,2017年超负荷运行天数为209 d。超负荷运行缩短了污水在氧化沟和二沉池的停留时间,出水超标风险增大;同时,进水水量超过设计处理水量时,易造成配套管网溢流,增加了水体环境污染的风险。
04 部分指标无法稳定达一级A标准
污水厂各项出水指标均能达到一级B排放标准,如果参照一级A标准排放,TN、NH3-N、TP无法稳定达标。TP的去除可通过在曝气池出口增加除磷剂用量保证出水TP达标。因此,TN、NH3-N的达标问题成为升级的重点。
(1)NH3-N不达标问题——曝气量不足
在好氧环境下,硝化菌将NH3-N氧化成硝态氮。但是由于表曝设备充氧效率较低,在超负荷运行情况下,需要更大的曝气量确保微生物对污染物的分解。因此,NH3-N不达标主要是因为曝气量不足。
如每组氧化沟内3台倒伞式表曝设备全开,增加曝气量,在一定程度上可提高NH3-N的去除效果,但在实际运行过程中,表曝设备全开缩短了缺氧环境的停留时间,不能保证出水TN达标,同时曝气过量会导致污泥解絮和过度氧化,易造成其他出水指标波动。
(2)TN不达标问题——脱氮容积不足
氧化沟未设置独立的缺氧区,无法形成反硝化菌适宜的脱氮环境,导致脱氮效果差。根据现场溶解氧浓度分析,氧化沟内实际运行的工艺流程为“厌氧—好氧—缺氧”,氧化沟大部分区域为好氧段,仅在氧化沟出水口之后形成小段缺氧段,缺氧段有效容积约960 m³,停留时间约2.3 h,脱氮容积严重不足。氧化沟的进水和外回流污泥经过厌氧区后直接进入好氧段,污水在好氧阶段降解COD、BOD,同时发生硝化作用,然后再进入缺氧段,在缺氧段发生反硝化作用,此时污水中的碳源已经较少,满足不了反硝化作用对碳源的需求。即使通过投加碳源和工艺调控,TN均无法实现稳定达标,再加上该厂处于超负荷运行,污水在生化池的停留时间减小,TN的处理效率进一步降低。
05 改造方案
鉴于该厂氧化沟无独立缺氧区,在应对超负荷运行时,即使通过优化工艺控制方式也不能满足TN和NH3-N同时达标排放。5年内该厂将面临拆迁,如实施提标改造工程,建设周期长、投资成本高,后期拆迁后会造成资产浪费。同时,当地政府已制定相应方案对该厂多余污水进行分流,但短期内超负荷运行情况不会得到解决。为此,本着改造周期短、投资省、运行成本低、管理难度小的原则,在充分利用原厂构建筑物和设施,以及确保施工期间不影响污水处理厂正常运行的基础上,选择切实可行的改造方案。本次改造的重点为新增缺氧池、在氧化沟内新增曝气装置,同时加大除磷剂用量并优化运行参数,确保出水达标排放。
(1)新增缺氧池
该厂二期预留用地现有约3 000 m³的废水池,废水池工艺尺寸:L×B×H=39.0 m×29.0 m×3.0 m,为增大缺氧区停留时间,将该废水池改造为缺氧池,可增加3.6 h缺氧停留时间。同时,改造原有污泥泵房,将污泥泵房剩余污泥混合液以自流方式进入缺氧池,高浓度污泥混合液在缺氧池中进行反硝化脱氮后,最终采用提升泵将脱氮后的混合液泵送至生化系统,补充生化系统污泥浓度。为确保混合液在缺氧池内均匀混合,防止沉淀,新增潜水推流器4个,单机装机容量为4.0 kW,提升泵2台,N=30 kW,H=15 m,Q=400 m³/h。
(2)新增曝气装置
鉴于超负荷运行导致充氧不足,影响出水NH3-N指标,拟在每组氧化沟3#表曝机所在沟渠内,安装管式曝气装置,增加好氧段容积,增大系统充氧能力。每组氧化沟配备MS70型号薄膜管式微孔曝气器30个,曝气管间距为1.0 m,罗茨鼓风机2台(每组氧化沟1台),N=22 kW,Q=13.23 m³/min。曝气管安装方法:将2块角钢用膨胀螺丝固定在氧化沟池壁作为支架(2块角钢之间预留缝隙),曝气管两端采用DN15不锈钢管连接成U型管,U型管沿着氧化沟池壁角钢支架缝隙插入池底,这种曝气管安装方法可实现不停水安装,具有安装方便、维修便利等特点。
06 改造后运行效果
该厂通过新增缺氧池和曝气装置改造后,优化了运行模式,氧化沟内开启曝气机2#、曝气机3#和底部曝气装置进行曝气,氧化沟内形成了厌氧—缺氧—好氧的运行模式,同时针对进水水质水量波动情况,灵活调整曝气机1#设备的运行时间,保证好氧段末端溶解氧在2.0 mg/L以上以提高硝化效果。
污泥泵房的高浓度剩余污泥流入缺氧池,反硝化进一步脱氮,脱氮后的污泥提升至氧化沟以补充生化池所需污泥,在保证处理效果和降低能耗的同时,回流污泥量控制在50%~80%。根据季节性变化,将氧化沟污泥浓度控制在3 500~6 000 mg/L,控制泥龄为18~22 d,冬季污泥活性较差,可适当提高活性污泥浓度和泥龄。
改造前,氧化沟出口硝态氮和NH3-N的浓度分别为8.68、2.69 mg/L。新增曝气装置提高系统的充氧能力后,氧化沟出水NH3-N大幅度降低,氧化沟出口NH3-N平均浓度为0.78 mg/L。新增缺氧池后,污泥泵房的高浓度剩余污泥流入缺氧池,由于污泥泵房的溶解氧较低,流入缺氧池后能形成良好的缺氧环境,在未额外投加碳源的缺氧环境下,高浓度的微生物利用内源反硝化进一步脱氮,缺氧池出口硝态氮浓度降低至0.8 mg/L,脱氮较彻底。脱氮后的污泥提升至氧化沟厌氧区,一方面,补充了生化池中的污泥浓度;另一方面,饥饿状态的污泥进入氧化沟后,能快速吸附进水中的污染物,提高了污染物的处理效果。改造后的氧化沟出口硝态氮平均浓度为7.28 mg/L,较改造前降幅为16.13%。
改造后,硝态氮和NH3-N浓度均有不同程度的降低,出水TN由原来的12.44 mg/L降低至9.66 mg/L。
07 改造效益
本次改造在充分利旧的基础上,新增提升泵2台、罗茨风机2台、潜水推流器4台、MS70曝气管60根、管道等,改造污泥泵房及外回流管道。改造总费用为80.1万元(其中,设备及管道改造费用为72.08万元,其他费用为8.02万元),比整个工程提标改造可节约投资约1 400万元,与同类改造项目相比节约投资593.46万元。同时本次改造可在未停水条件下进行施工,施工周期短(约30 d),对厂内生产无影响。
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