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填料型脱硫塔在正常运行中,其填料段渐进式的堵塞,是很难避免的物理现象。由此引发的塔阻力增长,脱硫净化度下降,物料损耗增多,硫磺回收量减少等异常,一直困扰着湿式氧化法脱硫工艺的正常运行,严重的堵塔还会造成塔的拦液及带液,甚至殃及系统的正常负荷。
因此,脱硫塔阻力变化的状况,始终是企业管理层及业内相关人员关注的焦点。若将单一式填料塔的一级脱硫,分解为喷淋空塔与填料塔复式组合的二级脱硫,并相应的减少填料塔的填料,以减轻填料塔的脱硫负荷,提高进塔气体的净化度,降低填料段堵塞的几率,延缓堵塔的过程,保持塔系统在较低阻力的状况下,脱硫生产长周期的良性运行。
此外,上述的复式组合,更适合配置在烧高硫煤或劣质煤的半水煤气脱硫系统,也可保持塔系阻力较低且稳定的状况下,较好的满足高负荷生产脱除硫化物净化度的工艺要求。
一、基本原理
建立在酸碱中和吸收及氧化还原理论基础上的湿式氧化法脱硫。其工业化生产的工艺过程,是较为复杂的系统工程。除选择合适的工艺条件,选择适用的高效催化剂,规范并强化工艺管理外,工艺设备的配置,特别是主要工艺设备的合理配置,对保持系统的稳定,提高脱硫效率,降低生产成本是十分关键的。
工艺气体中的弱酸性的H2S、HCN、COS、CS2、CO2等,在合适的条件下自行扩散,突破气膜穿透液膜,由气相主体转入液相主体,并溶解,其气相分压随之下降,而液相中的分压则相应的上升,随之是疾速的酸碱中和反应。
H2S+Na2CO3→NaHS+NaHCO3 (1)
HCN+Na2CO3→NaCN+NaHCO3 (2)
COS+2Na2CO3+H2O→Na2CO2S+2NaHCO3 (3)
CO2+Na2CO3+H2O→2NaHCO3 (4)
NaHS+(x-1)S+NaHCO3→Na2Sx+CO2+H2O (5)
CS2+Na2CO3+H2O→Na2COS2+2NaHCO3 (6)
由于脱硫贫液中的溶解O2、夹带O2、以及工业气体中所含有的O2,下述的氧化反应也伴随着在脱硫塔内进行。
2NaHS+O2→2NaOH+2S↓ (7)
2NaHS+2O2→Na2S2O3+H2O (8)
2Na2S2O3+O2→Na2SO4+2S↓ (9)
2NaCN+2NaHS+O2→2NaCNS+2NaOH (10)
4NaSx+O2+2H2O→4NaOH+4Sx↓ (11)
2Na2CO2S+O2→2Na2CO3+2S↓ (12)
Na2COS2+O2→Na2CO3+2S↓ (13)
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