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【案例】1025t/h锅炉脱硫脱硝改造工程实践

2016-01-06 09:53来源:清洁高效燃煤发电微信关键词:脱硫脱硫SCR脱硝装置湿法烟气脱硫收藏点赞

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1.2、取消GGH的可行性分析

取消旁路后,GGH的安全运行直接威胁着FGD和整个机组的安全运行。无旁路系统是否需要设置GGH,需进行详细的经济性和可靠性分析:

(1)对比有、无GGH方案可知,因GGH存在漏风的原因,安装GGH两者在脱硫效率方面相对低1~2个百分点。

(2)根据目前国内已投运的GGH情况看,大多数GGH的运行情况不佳。随着运行时间德增加,腐蚀的问题完全暴露出来,目前主要的问题是换热元件堵塞,甚至造成FGD及机组停运。

(3)GGH的投资和运行费用非常昂贵,对于1台300MW机组安装GGH总投资为1500多万元,旧有GGH改造的费用约需500万元,约占FGD系统总投资的15%以上,年运行、维护费用约500万元。在20年寿命内整体投资内,不安装GGH的FGD系统节省约7000万元。

(4)取消GGH后,烟气抬升高度将会受到一定影响。但本次脱硫改造同步新增烟气脱硝装置,因此通过核算,NOx、SOx的最大落地浓度均在标准范围之内。

因此无论从设备的可靠性考虑,还是从经济性比较来看,对于无旁路脱硫系统,取消GGH可使脱硫系统及机组运行更加安全、可靠、经济。

1.3、取消GGH后需解决以下问题

(1)石膏雨问题

由于取消GGH,净烟气问题一般在50℃左右,虽然其满足排放要求。但由于扩散能力相对较弱,容易产生石膏雨现象,因此除雾器选型及布置方式尤为重要。本次脱硫改造的除雾器采用屋脊式,布置在塔内,除雾效果好,便于冲洗。

(2)烟囱防腐问题

取消GGH后,进入烟囱的烟气温度只有45~50℃左右,并且含有大量的水蒸气。在排烟过程中,由于扩容和散热作用在烟囱内壁上会有大量的凝结酸水,烟囱内壁长期处于浸泡状态,烟囱为“湿烟囱”。湿烟囱的烟气温度低,密度大,烟囱的自抽吸能力低,造成了烟囱内正压区范围的扩大,烟气向外壁渗透对筒壁造成的腐蚀加大。因此烟囱的防腐工艺的选择成为了一个重要的环节。

a、烟囱防腐的设计原则是根据烟囱腐蚀程度的轻重而采取不同的对策,在此基础上,结合目前行业内相同类型烟囱改造后的现状和普遍存在的问题,涂料、胶泥类防腐材料一般不适用于老机组烟囱改造。

b、在现有烟囱改造案例中,应用砌块类防腐材料目前有部分短期成功运行经历。根据专家获取的信息来看,在砌块类防腐材料中,有两种比较可行,一是含硼量在12%以上的玻璃砖,二是发泡陶瓷砖。砌块类砌筑胶应选择硅胶类或“宾高德”配套胶,且用胶量每平方米不少于12kg。但由于其施工要求极高,很难达到,往往因施工质量造成砌块脱落,短时间内便出现渗漏腐蚀现象。

c、目前,采用钛钢复合板钢内筒是目前最为安全、可靠和经济的防腐方案。

因此,本次烟囱防腐改造,采用技术先进、可靠性较高的钛钢复合板单钢内筒烟囱方案。烟囱增设钢内筒,内筒直径7.0m。材质为钛复合板,钢板厚度16mm,钢钛板1.2mm。

1.4、取消增压风机可行性

取消旁路后及GGH后,系统阻力约2000Pa,比原来减少近2000Pa,原有的增压风机出力偏大。同时考虑到动调风机的可靠性,由于工作环境恶劣,故障频繁,在取消旁路后其直接影响机组的可靠性。在本次引风机增容改造时,通过论证取消增压风机,采用“三合一”引风机。从系统的安全性和经济性考虑,使系统大为简化,减少系统阻力,提高系统可靠性。

1025t/h锅炉原有烟气系统阻力3569Pa,改造后脱硝系统增加阻力800Pa,预留电除尘改造增加阻力约955Pa,电除尘至引风机入口烟道改造增加阻力50Pa,脱硫系统含烟囱改造后系统阻力1640Pa。因此BMCR工况下,引风机入口压力为-5374Pa,出口压力为1640Pa。考虑引风机有10%的流量余量,20%的压力余量,10℃的温度余量,因此风机的入口全压需达到约-9.7KPa。

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原标题:1025t/h锅炉脱硫、脱硝改造工程实践
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