登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
问题1:1、在您的书里,我归纳出回流量大的话水力停留时间就短了,可按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的啊!还是我的理解错误,我也经常在困扰这个问题 2、在计算产泥量aQS-bVX,正常运行时,因为进水量小,BOD差不是很大,而池容和MLVSS比较大,所以存在负值。也就是说在正常情况下我们的负荷过低,可是存在偷排现象时,污泥浓度又增长的很快,很难平衡。这个a、b值取多少比较合适呢?因为我们进水浓度很不稳定,污泥产量很高,所以需要了解一下具体产量和排泥量,但是由于我用BOD算出来的数值为负,而用SS进出水量差算的话还算比较贴切,请问这样算合理吗? 3、关于二沉池反硝化的问题,在您的书里说是因为曝气池出口处溶解氧不足,曝气时间过长/,C/N比失衡。
回答:
1、你讲的[按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的,是指设计阶段,回流比不变的情况下。 实际操作,动态情况下就相关了。
2、我也不太清楚
3、C/N失去平衡,也就是该值过小(相对于C,N过多),在不具备脱氮除磷工艺的设施中,过多的N,就会导致反硝化的发生,也就是说,如果氮不是过多,则被微生物分解C时直接利用了,就不存在反硝化了。
问题2:在实际中如何控制污泥的回流 ?
回答:
1、回流的控制是根据你要控制的食微比(F/M)决定的,根据公司计算可以得到回流污泥量。
2、回流污泥量的实际控制通过回流污泥泵、阀等的开启台数或开启度实现的。
问题3:负荷高,就需要延长活性污泥和废水的接触时间,加大回流并不会延长停留时间,也不会降低污泥负荷。该如何理解?
回答:
回流比大小,并不会影响污泥浓度,回流比大,回流污泥内的污泥浓度低,回流比小,回流污泥内的污泥浓度高,回流到生化池时时一样的(只是在回流刚开始的一段时间内会出现回流污泥多的现象)。
问题4:内外回流的差别?内外回流比各自的取值范围及原理。 最初浅的理解,内回流是指曝气池混合液的回流,外回流是二沉池浓缩液的回流。但是回流比呢?这次设计院居然给T型氧化沟设计了200%的内回流。 现在怎么也调不到最佳状态。
回答:
1、内回流主要为了脱氮;外回流一方面为了补充活性污泥,另一方面是为了释磷需要(也包含回流时排泥除磷)
2、内回流一般在80%~120%;外回流一般在60%~80% 具体根据脱氮除磷要求实际工程操作中灵活掌握。
3、调试阶段要根据你的反硝化情况决定,如果硝酸盐含量高,则回流加大。
问题5:生化池回流是指二沉池污泥回流还是生化池的内回流? 停曝气至少要停2天以上,恢复进水时,我想排出池体的一部分上清液,再进水,可否?采取闷曝,大概需要多长时间,污泥才能恢复活性?
答:
1、生化池回流是指二沉池回流
2、同意你的方案,但是2天一点也不曝气的话,有点到达极限了。
3、如果污泥缺氧不严重,闷曝4小时左右即可。 特别说一下,停止系统前,务必把活性污泥浓度降低到最小值。
问题6:我厂日处理为5万吨,氧化沟模式,2个终沉池,2个回流泵坑,现将回流比调整到40%时,每个坑的回流泵25分钟后就停止工作,在回流泵工作时间段内,出水流量下降,回流泵停止工作后的一个时间段内出口流量猛增,大约10分钟后进出口流量相当,请问怎样调节回流量?
回答:
如果不考虑运行电费,这个回流应该是连续的,你所出现的问题就是没有连续回流造成的。
问题7:实践证明,回流比定在40%的时候,回流不能连续,出水流量变化幅度大,回流是不是应该连续不间断的?
回答:
1、40%的时候,回流不能连续请确定是否为设备问题。
2、工艺上是没有问题的,回流比变化后,出水流量只会短时间(比如1-2小时)波动马不会频繁波动的。
3、回流污泥需要与生化池首端进水混合,提高处理效率。如果不是联系的,连续进入生化池的废水就无法与回流污泥混合,去除效率和抗负荷波动能力就会降低,所以,污泥回流应该是连续的。
问题8:印染废水,分高、低污水。低污原工艺为水解、活性污泥法;设计处理量4000方,两个水解池(每个池容600方)和两个好氧池(每个池容1200方)组成两套可独立运行的系统。因原高污系统处理一直不达标,后来我把低污水解池和好氧池都加装填料(每个池均为弹性填料和组合填料各一半),好氧池又加建三面导流墙(让水在池内以折流方式流动(没有循环))。改造好后,其中一套用于处理原高污水(但按原设计量只有2000方)。因此,高污水处理工艺现为调PH值、物化(斜板沉淀,投加亚铁、石灰)、水解、接触氧化、二沉、排入城镇污水厂,排放标准为200。现高污进水量约1500方左右,COD约900-1200。我们经理为了省成本,一直要求我将高污出水排入高污调节池,稀释高污水,然后省掉物化(不投加药剂)。但我为了保证达到排放要求,我一直没有这样做,我跟他解释是本来印染污水就是难生化,稀释后进水负荷底,进水量增加,降低停留时间,处理效果变差。他不理解我的看法。请问如何评价我们经理的这种要求,而如果按他的要求:稀释进水、省去物化,最终出水效果又如何(不考虑色度、只考虑出水COD)?
答:
1、可否回流主要看水力负荷,您的设计处理量是2000立方,目前是1500立方,也就是说,高污出水中的500立方可以回流去稀释,那么,水力负荷没有超过设计,则出水不会因为超水力负荷而出现不良(一般设计会留一些余量,估计可以回流800立方,但是,你的废水是印染废水,所以还是按500立方回流的好)。
2、回流后是否可以不用物化段,这个不好立刻判断,需要分析下目前物化段的COD去除效果,以及SS的去除效果,如果SS去除效果好,那么停掉物化段,势必会有多量的颗粒流入生化段,这样的话,会加重生化段的负担,导致生化段活性减低,当然,可以保证排泥的话,也可勉强应对。COD的话,如果物化段去除的COD远远大于回流稀释后的COD稀释减低值,则回流不足以降低生化池进水有机负荷,这个被提高的负荷生化池是否可以承受,需要评估下,太高的波动要看你目前的生化池出水与排放标准还有多少空间,空间大的话可以,否则,还是去物化运行,可以更多的去除COD。
3、按照第2条可行的话,那么通过部分回流出水来稀释进水,取消物化段也是可行的。当然药剂省了,回流污水的电费也要比较下。
4、如果你现在的处理负荷很高的话,物化不停,增加回流,则可以更好的减低出水COD 5、说回流了停留时间减低是的,但是回流了,污水被重复处理了一遍,加起来水力停留时间不一定变短的,要动态看。
问题9:AO工艺硝酸盐回流量根据什么来控制?
回答:
还是根据去除率来判断,回流大小决定了成本,所以,满足效果的话回流越小越好。
问题10:垃圾渗滤液处理中,如果压滤机的滤液水直接回流到生化池,是否会影响到二沉池的出水TSS? 如果滤液回到生化池前面的调整池是否能杀灭微生物,是否能够及时水解?
回答:
1、由于垃圾渗滤液属于难降解废水,如果量比较大的流入生化池,会对系统造成TSS升高,主要是负荷和毒性问题。
2、对于回流到调整池的话,只是波动变小,但是负荷和毒性压力还是存在的,影响多到,与流入量有关。
问题11:工艺流程是:调节池——前置反硝化池——1#硝化池—— 2#硝化池——后置反硝化池——硝化池——超滤 其中2#硝化池有340方的水回流到前置反硝化池,超滤那也有220多方的水回流到前 置反硝化池(和调节池到前置反硝化池的进水管相连的,同时进入前置反硝化池,调 节池到前置反硝化池的进水流量是39方) 想问下这里的内外回流比怎么算? 内会流要加上超滤回流那部分吗,还有外回流如果是回流量除以进水量,好像觉的值有 些大,不想书上说的,100%到200%。
回答:
1、硝化池到超滤,是硝化池自我沉淀后上清液到超滤吗?好像混合液流过去的话,你的超滤会堵塞啊。
2、超滤出水回流也要算入内回流,因为这部分水含有硝酸盐和亚硝酸盐。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,博奇环保全资控股子公司——长治市博奇环保科技有限公司(以下简称“长治博奇”),收到了来自潞城经济技术开发区管理委员会生态建设部的一封表扬信。该表扬信对长治博奇在2024年潞城区化工园区(东片区)水污染事件环境三级防控体系建设中的杰出表现给予了高度赞扬。作为园区水环境保护治理体系
近日,广东琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目工程总承包(EPC)中标候选人公示。第1中标候选人:武汉市汉阳市政建设集团有限公司、广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司,投标报价:312159699元;第2中标候选人:北京市政建设集团有限责任公司、广州市市政
1月27日,狮子山独立工矿区生活污水处理厂管网改扩建工程中标结果公示。铜陵首创排水有限责任公司、安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、安徽北斗建设投资有限公司、安徽红景天建设工程有限公司联合体中标。中标价:117219832.08元。狮子山独立工矿区范围内居住小区和企
1月24日,辽宁本溪高新区污水处理厂更新改造项目(污水处理厂及污水管网更新改造)EPCO招标公告发布。公告如下:[施工][本溪市·本溪市经济开发区]本溪高新区污水处理厂更新改造项目(污水处理厂及污水管网更新改造)EPCO[重发第1次公告]一、招标条件本溪高新区污水处理厂更新改造项目(污水处理厂及污
近日,创业环保集团长三角区域界首公司经过不懈努力与精心筹备,成功与界首市绿水环保科技有限公司、界首市矗立水源环保科技有限公司签署了污水处理站项目委托运营协议。界首市绿水环保科技有限公司污水处理站设计规模0.30万吨/日,委托运营服务期3年,预计年委托运营合同金额174万元;界首市矗立水源
1月24日,广西鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目一期工程-工业污水处理厂项目、配套污水管网项目工程总承包中标候选人公示。第一中标候选人:武汉天源环保股份有限公司、广西本润建设工程有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司,投标报价:255364617.78元;第二中标候选人:国基
1月24日,安徽马鞍山经开区南区(原示范园区)年陡污水处理厂(一期)及配套管网EPCO项目招标公告发布。本项目一期规划建设污水处理厂规模为每日2.5万吨,建设污水、污泥处理构筑物及其附属建筑物,包含建筑、结构、电气、给排水、进水配套管网、污水泵站2座等工程。污水泵站最大规模6000立方米每日,
1月23日,福建发布2025年度省重点项目名单,共1550个,总投资4.3万亿元,年度计划投资7150亿元。其中涉及多个环保项目。详情如下:2025年度省重点项目名单(1550个)一、省在建重点项目(1345个)(一)农林水利(76个)1福建省九龙江北溪水闸改建工程2福州市城乡供水一体化工程3福清市龙江中下游(南门闸
1月23日,湖北武汉左岭污水处理厂二厂及配套设施新建工程(一期)工程总承包(EPC)招标公告发布。项目建一座污水处理厂,规模6.5万吨/天,污水处理工艺采用“事故调节池+水解酸化池+改良A/A/O生物池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧催化氧化池”,出水水质执行地表三类水标准(TN小于10mg/L),
会馆名称:上海新国际博览中心(浦东)会展地址:上海浦东新区龙阳路2345号开始时间:2025年6月24日结束时间:2025年6月26日主办单位:InformaMarkets、中国医药保健品进出口商会协办单位:上海博华国际展览有限公司一、展会概况在全球医药行业蓬勃发展的浪潮中,中国医药行业正展现出强劲的增长势头。据
1月23日,山东济宁任城区城西污水处理厂一期特许经营项目成交结果公告发布。济宁城市发展资本控股有限公司、济宁城市发展资本控股有限公司、中绘(北京)国际文旅发展有限公司联合体中标,污水处理使用者付费综合单价:1.10元/立方米,污水处理行业运营补贴单价(含污泥处置费):1.50元/立方米。本项
1、pH值在实际调节过程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主要因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升。pH值与其他指标的关系:1)与水质水量的关系:工业排水中pH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在运行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。2)与沉降比的关系
上周围绕硝化反应的污泥浓度进行了详细的工艺细节的讨论,这周公众号将继续围绕硝化反应的工艺细节进行讨论,来看温度在硝化反应的工艺管理的细节内容。地球表面环境中大气温度变化是地球四季轮回的重要指示,四季中空气温度升高降低是在一个年度一个周期性的变化的趋势,而污水厂中的大部分的处理构筑
上一篇围绕溶解氧在硝化反应中的作用进行展开的讨论,对于生物脱氮反应来说,溶解氧对氨氮转化为硝酸盐的硝化反应至关重要,但是对于活性污泥硝化反应来说,复杂的生物反应绝不是一个控制指标可以实现全面控制的,需要更多的基于微生物本身特性的工艺调控参数及从参数出发的措施来进行工艺调整。这篇就
生活污水,AAO工艺,目前水温12度上下,污泥浓度8300左右,曝气池浮泥过多,二沉池有些许浮泥但没影响水质,请教下,在内回流,DO都正常,二沉池能承受的情况下,对于脱氮,是否污泥浓度越高越有利?对于脱氮,污泥浓度越高,也就是泥龄越长,对硝化越有利,但是泥龄越高生物除磷效果越差,过高的污泥
【社区案例】坐标位置广州,工艺为水解酸化-好氧池-二沉池-出水,处理对象为生活污水,存在问题为污泥投加已有半个月了,好氧池混合液还是很清絮体很细小,泥量很少,PH6.5左右,DO4左右,请问怎样快速让污泥长起来,缩短调试周期?
AAO工艺,这次异常比较高端,现场几乎没有异常,进水就一个COD505(设计进水标准500),镜检小虫子也还算活跃,但氨氮就是一个劲升高,还好出水没超。
活性污泥浓度提升困难原因很多,通过控制活性污泥运行的各工艺指标,我们能够发现活性污泥提升浓度困难与这些指标的关系密切,主要有如下原因:
对于一个拥有中控系统的污水厂来说,中控计算机的数据提供了很多运行管理中的信息内容,作为工艺运行人员来说,应用中控计算机的数据去了解污水厂各个工艺段的运行信息是较好的一种方式。
活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一。一、污泥浓度MLSS的定义活性污泥浓度是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。MLSS的总量包括以下四个方面:
在进行后续的讨论之前,先来把上期公众号遗留下来的几个问题解决一下。首先是上期提到的公式5,公式6,上期文章中,公式5,6为:在这两个公式中,没有计算体积,因此这两个公式计算出来的并不是污泥浓度,而是污泥总量,在实际的运行中,很少用污泥总量来衡量日常的运行,而且化验室也主要做污泥浓度而
一个污水厂在实际的运行中,活性污泥的多少是保证进入厂区内的污水得到达标处理的首要条件,而活性污泥的多少,是通过生物池内的污泥浓度MLSS,或者更精确一点是通过MLVSS来反应的,所以在运行中为了保证污水得到有效的处理,就需要不断地调整污泥浓度。但是如何调整污泥浓度,或者说怎么选择合理的污
【社区案例】清理了一下硝化液(内)回流泵,清堵完成后处理效率下降比较多,之前氨氮0总氮20以下,现在氨氮30总氮50清理内回流泵会导致内回流量的提高,提高内回流影响氨氮,目前笔者遇到的只有破坏缺氧环境这种情况,所以,帖子内出现的问题的大概率就是内回流携带过多DO进入缺氧池,从而导致异常情
见过一些设计把内外回流合并到了一起,还有一些小伙伴咨询能否利用外回流替代内回流来增加脱氮效率,咱们先来了解一下两个回流的作用。内外回流的作用内回流与外回流的作用是不同的,内回流叫硝化液回流,外回流叫污泥回流,顾名思义,通过名称咱们也能猜出其中的作用,内回流主要是把硝态氮回流到缺氧
【社区案例】简单AO工艺,一直在A前段投加甲醇作为碳源,进水4方,进水总氮在300左右,出水总氮现在100,之前最低时候可以出水总氮可以达二十三十。硝化池氨氮去除数据正常。内回流25方,外回流现在是暂时到O池也是25方。有什么方法可以降下总氮。对于AO脱氮系统,TN的去除率低,主要与碳源投加和回流
【社区案例】好氧回流比如何控制100-500%?是跟谁比较?怎么计算,求大神解答。好氧回流其实就是内回流,内回流是存在于脱氮工艺(例如AO)中的一种回流,也叫硝化液回流,内回流比是硝化液回流量与进水量Q的比值,是通过内回流泵来控制硝化液的回流量来控制内回流比的,因为其稳定性,所以很多小伙
【社区案例】进水水量调变化,污泥回流怎么调整?可以固定回流量吗?稳定污泥回流量也是一种污泥回流的控制手段,但是我们要清楚为什么要对污泥回流进行控制?说到底,是为了使污泥在生物反应池和二沉池中合理地分配。通过调整回流比R,可将生物反应池中MLSS增加或减少,进而影响污泥负荷F/M、污泥代谢
【社区案例】进水氨氮25,总氮30,内回流200%,污泥回流50%,总氮出水指标12,问能不能达标?知道回流比,如何判断总氮能否达标?这就牵扯到脱氮效率的计算了,脱氮效率η=(r+R)/(1+r+R)是我们在脱氮工艺中最重要的一个公式,很多控制值也是通过这个公式推导出来的,例如内回流比r的控制值!但是这
【社区案例】工艺倒置aao,内回流100%,外回流80%运行,由于生化池总氮去除效率较低,60%左右,生化系统两系列,4条沟,每条沟两台内回流泵,定频,本身想着提高内回流加大总氮去除率,加大了2号沟的内回流加至200%,并加大曝气,随后几天二沉池出水氨氮就开始上涨,我想问下,是由于内回流加大导
【社区案例】生活污水,AAO工艺,这几天污泥回流堵塞,所以二沉池汇集了大量的污泥,导致好氧池污泥沉降比从之前的40左右,变成20,最近几天氨氮从0.8慢慢变成了4点几,今早超标5点了!一、污泥回流不畅为什么会导致硝化崩溃?污泥回流不畅导致硝化崩溃有两个原因,第一是系统中污泥量减少,导致负荷升
由于污泥回流是污水处理厂保证出水水质的一个主要工艺环节,因而在水量、水质大幅度变化的情况下,如何控制活性污泥回流量、回流比就成为运行操作的关键,一旦控制失当,整个水厂的运行将面临瘫痪危险。通过污泥回流,随生化池出水进入二沉池而沉淀下来的污泥被送回系统,以维持其中稳定的活性污泥量(
首先做一些阐明,这个系列关注的同行还是比较多,大家也在后面给我发一些讨论的观点和看法,涉及到多个方面,也给我更多更好的意见和建议,让我对自己之前的一些认识更加深入。这些问题中有一个比较集中,就是多个同行更希望我举实例或者列举更加详细的数据来做这个系列的补充。这个系列本身是工艺细节
上一篇围绕反硝化的内回流的停留时间进行了简单的展开,接下来继续围绕反硝化的内回流的工艺控制细节来进行探讨。内回流在工艺上是为了保障硝态氮回到缺氧区进行反硝化反应的,通过回流好氧区末端的混合液,把经过好氧曝气硝化的硝态氮带回到好氧前端的缺氧区内,这就是内回流泵的工艺作用,知道了工艺
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!