北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:环保大气治理除灰除尘技术正文

燃煤锅炉烟气除尘技术的现状及进展

2017-02-22 10:02来源:环境工程作者:陈冬林 吴康等关键词:除尘技术除尘器烟气除尘收藏点赞

投稿

我要投稿

2.2湿式电除尘技术

湿式电除尘技术与干法静电除尘技术对粉尘捕集的原理基本相同,两者结构也类似。所不同的是清灰方式,湿式除尘器取消了传统的机械振打清灰方式,通过烟气与水接触使飞灰沉降。根据湿式除尘器原理和结构的不同,有自激式除尘、麻石水膜除尘、喷淋式除尘三种主要形式。

日本中部电力碧南电厂五台机组(3×700MW+2×1000MW)使用湿式静电除尘器后,其排放浓度长期稳定在2~5mg/m3,远低于日本国家标准和新国标的要求,表明湿式静电除尘器能高效地除去烟气中的烟尘[6]。2010年,由中国重型机械研究院有限公司设计的湿式电除尘器应用于浙江某工业窑炉生产线,实测烟尘排放远低于设计值(30mg/m3)达到20mg/m3以下,最低可达到12mg/m3,且设备运行稳定[7]。湿式静电除尘器冲洗水对烟气有洗涤作用,对烟气的脱硫及去除重金属离子有一定作用,尤其对控制PM2.5效果明显(图3)。

湿式静电除尘器也有一些缺陷:湿式静电除尘器布置在脱硫系统后,场地空间受限制;虽然湿式静电除尘系统的冲洗水采用闭式循环,但由于水中含尘量增加,仍需不断补充原水;其大量部件长期处于潮湿环境,对材料的耐腐蚀性要求较高。

2.3旋转电极技术

旋转电极式电除尘器与常规电除尘器的除尘原理完全相同,在清灰方式上有很大改变。旋转电极是由若干个小块极板固定在板链上低速旋转,极板由原来的整体压型板改为小块极板,通过板链带动旋转。其清灰方式采用旋转钢刷清灰,从根本上改变了常规电除尘器的振打装置清灰,彻底避免了振打清灰造成的二次扬尘,同时也解决了高比电阻粉尘的“反电晕”问题]。

早在20世纪70年代,国外就旋转电极技术做了大量研究。其中日本日立公司首次研发出移动电极式电除尘技术(MEEP)。在我国,自2010年以来,浙江菲达环保科技股份有限公司研发生产的大型燃煤电站配套旋转电极式电除尘器,先后应用于内蒙古包头第一热电厂300MW机组、内蒙古达拉特电厂330MW机组,经过测试,该除尘器各项技术指标达到或优于设计要求,粉尘出口排放浓度达到30mg/m3以下]。

旋转电极式电除尘器能较大限度地减少二次扬尘,避免反电晕效应,从而大幅提高除尘效率,显著降低烟气出口PM2.5浓度。由于不需另占空间,只需将固定电场改成旋转电极式电场,特别适合于老机组电除尘器改造。同时也具有常规电除尘器的阻力损失小,运行维护费用低等优点(图4)。

旋转电极式电除尘器也有部分缺陷,其结构相对复杂,对制造和安装工艺要求较高,具有一定的局限性。另外,其长时间稳定运行的可靠性仍需考证。

2.4高频电源技术

高频电源采用现代电力电子技术,是将工频交流经三相整流桥整流成约530V的直流,再经逆变电路变成20kHz以上的高频交流电流,最后通过高频变压器升压和频整流器整流滤波,形成40kHz以上的高频脉动直流,供给电除尘器电场。其功率控制方法有脉冲高度调制、脉冲宽度调制和脉冲频率调制3种方法。目前,多数高频电源采用的是脉冲频率调制方法。

NakhornThonglek等人通过对常规静电除尘器和高频脉冲电源式除尘器做对比试验发现,高频脉冲式除尘器不仅能量消耗低并且除尘效率更高,可在9000V条件下长时间运行而无火花或闪络现象。我国于21世纪初开始自主研制该项技术,上海外高桥第三发电有限公司8号机组(1000MW)节能改造,采用国电环境保护研究院研制的HF-01型高频电源,在日常运行工况条件下监测,烟尘排放浓度由42mg/m3下降至17mg/m3,减排59.5%,电除尘器能降低71.7%。其结果同样说明高频电源式除尘器除尘效率高,并且可以大幅度减少电能损耗。另外,其控制方式灵活多样,可根据电除尘器运行工况选择最合适的电压波形。

高频电源的成功实践令电源技术水平有质的飞跃,使电除尘器有更广阔的适用范围。越来越严格的排放标准也激励着高频电源技术向更成熟、更完善、更现代化的方向发展,相信高频电源技术将会为除尘领域做出更大贡献。

2.5烟气调质技术

烟气调质技术是指在除尘器前对烟气进行调质处理,向烟气中注入调质剂,改变烟尘的一些物理化学特性,如飞灰比电阻,化学成分,黏附性,颗粒的形态等。调质后的烟尘更容易被除尘器捕捉,从而提高除尘效率。用于实验研究的调质剂有无水氨、氨溶液、硫酸、三氧化硫、磷酸、氯化钠等,目前应用较多的调质剂是SO3。

在国外,SO3调质技术己经是一项成熟的技术,被不少公司采用。例如在过去20年中,世界各地大电厂安装应用了500多台由美国Wellco公司研发的SO3烟气调质装置,并且运行效果良好。我国在新世纪初就对烟气调质技术进行了大量的实验研究,并且在多家电厂测试应用,例如华润电力登封有限公司一期2×320MW机组电除尘器原先的除尘效率只有98.5%左右,引入烟气调质系统后,除尘效率大于99.8%。

烟气调质技术可保留电除尘器阻力低、可靠性高的特点。调质系统具有集成度高、全自动控制、维护费用低、操作灵活、占用空间小等优点,特别适合老机组的提效改造。针对高比电阻工况下提高除尘效率也是一项实用的补丁技术。需要注意的是,烟气调质技术并不适用于所有工况,需要对煤种、烟气条件和烟尘性质分析后使用。

3各新式除尘技术综合比较

各新式除尘技术比较见表1。

4建议与展望

燃煤锅炉排放的大量粉尘已经给大气环境和人类健康带来了严重威胁,国家对工业粉尘的治理已经提高到一个前所未有的高度。节能环保行业被列为国家七大战略新兴产业之首,在“十二五”期间,工业烟气除尘行业将面临更大的机遇和挑战。目前国内大多除尘设备相对老旧,烟尘排放量远不能达到低于30mg/m3的新要求。结合我国目前除尘现状,提出以下建议:

1)逐步淘汰老旧除尘设备,找到相对适合改造的新除尘技术。对新建燃煤电厂的常规除尘器进行升级改造,使其达到新的烟尘排放标准。

2)加快除尘新技术的研发和应用,积极引进国外已成功工业化的新式除尘技术,开发和示范适合我国国情的烟气除尘技术。

3)针对PM2.5排放控制,结合新除尘技术对我国煤种适应性的研究,进一步对新技术优化集成,实现绿色环保与清洁电力生产的目标。

延伸阅读:

燃煤电厂机组除尘器优化改造

原标题:燃煤锅炉烟气除尘技术的现状及进展
投稿与新闻线索:电话:0335-3030550, 邮箱:huanbaowang#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

除尘技术查看更多>除尘器查看更多>烟气除尘查看更多>