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回答:分析所存在问题的主要原因是生物量远不够去除氨氮,针对这一情况,从二沉池回流污泥到前端解决生物量的问题,同时向系统内投放了部分新鲜污泥,增加外回流。
问题6:生活污水,采用的是MBR一体化设备,进水COD280 mg/L,氨氮55 mg/L,出水COD10 mg/L以内,氨氮48 mg/L,原设计进水氨氮是25 mg/L,出现问题后,测了pH7-8左右,总碱度进水500,缺氧池450 mg/L,膜池400 mg/L,缺氧池停留时间3.2h,膜池2.3h,进水暂时控制在每小时15方左右的,DO控制在3 mg/L左右,是不是好氧时间太短了?硝化没产生作用;还是硝化菌压根儿就没长,好氧菌占优势,该怎么调整呢?
回答:停留时间确实太短,建议把缺氧池当好氧池用,估计会好点。另外,可以适当提高污泥浓度。
由于停留时间短,硝化反应滞后,可闷爆,待氨氮降低后,少量进水,慢慢驯化。
问题7:城市生活污水的含盐量一般是多少,以电导率来表示,电导率达到多少会对活性污泥系统造成影响,如电导率在10000us/cm。
回答:没法准确换算,最准确是实验室做,可用便携式仪器估测一下。通常电导率是含盐量的1.5-2倍。与水中的盐的成分有关。以此估算该含盐量在6000-7000mg/L,该废水含盐量不是太高,污泥比较容易驯化。
问题8:广东某市政污水处理厂,出水按GB18918-2002一级B标排放。设计进水水质:COD<280 mg/L,BOD<140 mg/L,TN<40 mg/L,TP<6 mg/L,氨氮<30 mg/L,设计水量35000吨/d。目前我厂的实际进水水质为:COD<180 mg/L、一般为70~150 mg/L,BOD<60 mg/L、一般为20~30 mg/L左右,TN约等于25 mg/L,TP约为2.5~5 mg/L,氨氮<20 mg/L。卡鲁赛尔2000氧化沟工艺,采用安徽国帧环保的倒伞型表曝机四台(75kw,其中2台变频),MLSS在3000 mg/L左右。现在当进水COD在120 mg/L以上的时候,四台表曝机全开起来,氧化沟中的DO却很难提升上去,基本上都在1.5 mg/L以下再也提升不了。二沉池局部会出现雪花状的污泥往上浮,出水TP不达标,经常在2l mg/L左右,TN有时候也超过20 mg/L。我们还在氧化沟的出水端加8%的PAC溶液进行化学除磷,但是出水TP还是很难降到1 mg/L。请问按照国帧的倒伞型表曝机充氧效率和我厂的进水水质,为什么DO会出现上不去的情况呢?有什么比较好的建议和措施呢?
回答:
(1)DO除了和微生物浓度有关外,还与进水流速或者说流量有关,所以进水流量的或者回流也很大的情况下,可能导致DO上不去,当然也有可能是你检测不准确。
(2)进水有机物浓度过低,而活性污泥的浓度相对过高,会导致排泥显著减低,其结果是TP无法有效依靠排泥加以去除。
(3)氨氮在氧化沟工艺中也是可以通过反硝化去除的,但是进水有机物浓度低,导致反硝化去除不彻底。尽管不彻底,毕竟还是有去除效果的,所以去除效果比TP的效果要好。
(4)可以通过排泥(循序渐进地排泥,不要短时间内排泥过多)逐渐改善系统运行环境,看看是否可以提高氨氮的去除效果。
问题9:目前城市污水处理厂由于进水浓度低,为了生化系统的碳源,不设初沉池,但有好几条线在运行,有设初沉和不设初沉的,发现一个问题,同样的MLSS,检测后发现MLVSS还是设初沉的高,通过书本了解可能是不设初沉的进入了部分惰性物质,造成了MLSS的虚高,镜检中如何体现出来呢?另外为什么老化的污泥压缩性很好呢?
回答:
(1)主要是看杂质情况,没有初沉池的话,杂质会比较多。
(2)老化污泥微生物活动性降低,相互吸附的排斥力也降低;相反菌胶团的分泌物可以促进相互吸附。
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