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3.脱硫改造
3.1概述
脱硫提效改造重点分两部分:一是降低二氧化硫排放浓度,二是降低粉尘排放浓度来实现污染物的综合达标排放。降低二氧化硫排放浓度,最直接的办法就是增加塔内脱硫浆液的循环量,原有三层喷淋层,每层对应一台浆液循环泵。所以改造首先增加一层喷淋层以及对应的循环泵等相关系统,以此增大塔内的浆液循环量,降低二氧化硫排放浓度。降低出口颗粒物排放浓度,目前最为理想的办法就是在脱硫后增加湿式电除尘对脱硫后的颗粒物进行捕集,以降低出口颗粒物排放浓度。在原有脱硫塔身增加相关设备,必须经过脱硫塔承载力测算。经过测算在原有塔身增加相应的喷淋层及湿式电除尘器,使塔身能满足承载力要求。
3.2改造目标
设计入口参数,烟气量工况144万m3/h,入口二氧化硫浓度1000mg/Nm3,入口颗粒物排放浓度≤120mg/Nm3;设计出口参数,颗粒物20mg/Nm3,二氧化硫100mg/Nm3,氮氧化物300mg/Nm3。
3.3脱硫系统改造
在脱硫塔内原有三层喷淋的基础之上增加一层喷淋,在新增喷淋层支撑梁上安装新增喷淋层,增加一层喷淋层,流量2520m3/h;新装喷淋层安装单向碳化硅喷嘴,新增循环泵安装于现循环泵与综合楼之间空地位置,新增循环泵接入口考虑到搅拌器的影响,吸入口应避开搅拌器,并在吸入管上侧空问安装跨管钢梯以便搅拌器检修。
由于需新增湿式除尘器,脱硫出口雾滴浓度要求可降低,将除雾负荷转至湿式除尘器,故可拆除一层除雾器,降低吸收塔运行阻力,同时可为新增喷淋层安排出装空间,避免吸收塔体整体切割。同时拆除本层除雾器支撑梁。
新增循环泵接入口管道穿过输料廊支架,故将输料廊支架底部一组剪刀撑改造,剪刀撑避开新增循环泵接入口管道,以保证输料廊支架结构稳定性及便于新增循环泵接入口管道安装及检修。
增压风机改造按风机风量不变,压升提高300Pa考虑,在原有风机基础上,更换轮毂部及叶片;现存电机改造后风机的转动惯量有所增加,所以电机需要更换。电机功率变化后,电机轴头尺寸亦有变化,而且原联轴器强度无法满足新的要求,因此,联轴器需要更换。
浆液循环量的增加要求浆液液位提高,通过循环量核算浆液液位由9.0m提高至9.8m;对应的塔内氧化需氧量增加,改造氧化风机1主t2262Nm3/h,改为2500Nm3/h。
3.4湿式除尘器部分
3.4.1湿式除尘技术简介
湿式静电除尘器广泛应用于欧美国家的燃煤电厂以及冶金行业和化工行业的烟气治理工程,国内近几年的新兴技术。作为大气复合污染物控制系统的最终控制方式,用于去除湿法脱硫后的烟尘、石膏浆液雾滴、细颗粒物(PM2.5)以及重金属等多种污染物,可将烟尘排放限值控制在20mg/Nm3甚10mg/Nm3以下。
湿式电除尘器和干式电除尘器的收尘原理相同,都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电,荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。金属放电线在直流高电压的作用下,将其周围气体电离,使粉尘或雾滴粒子表面荷电,荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动,并沉积在收尘极上,水流从集尘板顶端流下,在集尘板上形成一层均匀稳定的水膜,将板上的颗粒带走。因此,湿式电除尘器与干式ESP的除尘原理相同,都要经历荷电、收集和清灰三个阶段。然而,与静电除尘器清灰不同的是,湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰。
3.4.2湿式除尘器设计参数
经过脱硫塔承载力计算,脱硫塔改造需要增加的湿式电除尘部分可以安装在吸收塔上部,湿式除尘器设计出口粉尘浓度、<20mg/Nm3,烟气速度3.46m/s,本体阻力≤280Pa,配备280kV/1300mAI频单相恒流电源3台,内部设6个电场。
收尘极采用碳纤维玻璃钢CFRP,基质为乙烯基树脂,添加阻燃剂增加其阻燃性能。放电极采用螺旋芒刺线,其材质为合金钢丝外包覆铅锑合金,具有在脱硫环境中优良的耐腐蚀性能,利用尖端放电来增强电离能力,同时利用形状的变化形成更良好的非均匀电场和扩大电离区,有效地提高了湿式电除尘器的能力。
顶部冲洗系统安装于湿式静电除尘器顶部,采用水柱流喷头。除尘器分为6个冲洗分区,单区每次冲洗lmin,用水量约3.5m3。除尘器开停机时6区同时冲洗一次,正常运行过程中每天冲洗1个分区循环冲洗。冲洗系统冲洗时需短时电场停运。
3.4.3湿式电除尘布置形式
采用塔上一体式布置方式,烟气经过喷淋除雾后,经过在变径段设置的烟气均流装置的均流作用,通过湿式电除尘器,粉尘、液滴在管束内被荷电收集,处理后,经除尘器上方直排烟囱排入大气。现场场地狭窄,采用塔上方案能够最大的利用上部空间,减少占地,同时,避免了烟道下翻,大大减小系统运行阻力和运行成本。
湿式除尘器本体直径14.2m,高度11.4m。需将塔体+32m以上部分拆除,在上述标高以上制作安装湿式除尘器变径,变径上部安装湿式电除尘器,电除尘优点:
(1)烟气经过脱硫吸收湿式静电除尘装置入口流场蜷效率,更有利于系统的稳定运行。
(2)一体化结构设计,流程短,阻力小,有利于降低阻力,节约能耗,可以说是一个节能减耗的举措。另外,一体化设计结构简洁,不需要额外增加烟道降低造价,减少投资。
(3)节约用地,不破坏原脱硫系统及厂区布置,便于设备维护,保障了钢铁厂运行安全。
3.4.4烟囱改造
由于现场场地紧张,各建(构)相互影响,烟气无法返回原烧结机砖混烟囱排放,因此,本方案采样湿式除尘器顶部安装直排烟囱使烟气直排。根据现场排放实际情况,确定本期改造后烟囱加高至顶标75m。利用现有烟囱加固加高改造。
3.4.5其他配套系统改造
脱硫配套系统中的石灰浆液制备系统、石膏脱硫系统原设计余量能够满足改造后脱硫运行需要,所以没有进行改造;对配套的电气系统、防雷接地系统、仪表、土建等进行了相应配套改造。
4.运行分析
2016年2-4月,进行了停机改造,改造投运后系统运行稳定,排放达标,吨烧结矿脱硫运行成本增加不多,实现了预期的目标。改造工期为62天,比新建同等规模脱硫设施缩短50%以上,减少了烧结机停机对钢铁厂物料平衡的影响,改造投资约为新建投资的40%,降低了生产成本压力。在原脱硫基础上年增加二氧化硫减排量480吨,增加颗粒物减排量204吨。见表2。
5.结束语
当前,环保形势的严峻对污染物排放的要求更加严格,早期建设的环保设施很难达到新标准的要求。所以,环保设施需要根据新排放标准进行提效改造,以满足达标要求。环保改造时往往要求主体生产设备同步长时间停机,打破了正常的生产平衡,对企业生产造成严重影响。环保标准的提高,要求企业环保治理设施要有足够的余量,新建环保设施不能只考虑当时的环保标准,应该超前设计,应对未来可能加严的标准要求,或者预留改造空间,能够在原有基础上进行改造,以避免或减少二次建设的成本。
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