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超大型水厂原址升级改造案例分析

2018-04-23 09:43来源:给水排水作者:陈艳丽关键词:城市供水管网升级改造地下管道收藏点赞

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本文通过工程实例介绍了大型水厂升级改造的理念和实践:合理利用原有设施节省投资,在水厂布局和用地受限的条件下,既维持水厂正常生产(不减产或少减产),又要确保施工安全可靠,完成大型水厂的升级改造工程。

1 改造理念

(1)采用节地型、叠合式的处理构筑物。这是升级改造工程中的核心问题,即必须首先解决用地问题,才能使改造工程得以进行。根据所要进行改造工程的工艺流程和工程目标要求,合理地、最大化地将各处理构(建)筑物叠合建设,使用地最小化,如沉淀池和清水池、滤池和清水池(接触池)、配水井和预臭氧接触池、中间提升和滤池及反冲洗设施、排泥水系统中的各种收集池、浓缩池和脱水车间及其加药、配电等。

(2)采用“腾笼换鸟”式,分阶段实施。如何解决边生产边改造,是很多老厂改造时普遍面临又必须妥善解决的现实问题。对此,需要结合水厂自身条件和生产特点,与业主充分讨论,找出生产改造过程的关键节点,确定改造过程中的最低保证制水量,限定改造范围,在城市供水管网协调调度下,有组织有应急预案前提下采用“腾笼换鸟”的方式,分阶段实施升级改造,以解决边生产边改造问题。

(3)重新梳理各生产管线。水厂看不见的地下管道,是改造工程中的重要一环,毕竟厂区内绝大多数都是重力流管道,各自功能不同、错综复杂、密不可分,全面的梳理和统一的布置决定了生产的顺畅与否。根据整体改造工程目标与方案,一次性完成总图管线布置,并结合改造阶段步骤分步实施。

(4)合理安排老设施、设备的改造时序。在升级改造工程的同时,需要结合升级改造目标,全面分析评估老设施、设备,逐一找出问题所在,再进行有针对性的解决方案,因地制宜,讲求实效,统一布局,优化整体设计,合理安排改造工程时序,先建后拆,有序进行。

(5)合理规划智慧化改造进程。随着近年来BIM技术、AI技术和VR技术的不断进步、城市参数化水平不断提高,水厂管理的智慧化,已成为供水行业技术进步的亮点,构建智慧水厂框架,在生产运行、参观学习、维护监测、环境控制等各领域逐步推进智慧化,已经成为今后大型水厂升级改造的重点内容。

2 工程实例

2.1 水厂现状

某城市大型水厂始建成于1958年,位于当初的城市郊区,该区现在已成为城市主城区,四周被居民区、道路、河道所围,无可用的新扩建用地,即改造工程只能在现水厂内部实施,并要求维持生产保障居民用水。水源为某运河水系,原水经取水泵站、增压泵站输送至水厂。泵站和水厂内部都先后历经多次扩容、改造,形成了现在水厂的2条制水系统,即14.5万m3/d和10.5万m3/d制水系统,共有3组沉淀池,3组滤池,6组清水池,2座二级泵房。另有1座原水取水泵站和1座增压泵站,其规模都是25万m3/d。

2.2 存在的问题

(1)  构筑物多、设备陈旧、总图凌乱。水厂自建成的近60年时间里,先后经历多次扩容、改造,形成了现在多个处理构筑物,总图布置分散、凌乱,且多个构筑物和很多设备都存在问题。如现有吸水井分为高、低水位2格吸水井,多年运行管理实践表明高、低水位运行切换麻烦,节能效果也不明显;加药间设备陈旧需要逐一更换,其内部布置、土建分隔亦有多处需要改造,而且现有工艺设备也不能满足新增加药剂的要求;水厂的清水池库容仅2.2万m3,库容偏小;2座二级泵房和2座原水泵房内水泵机组匹配都不合理、效率低下、自动化程度低。

(2)现状水厂处理效果差。据近几年水质资料统计,现有10.5万m3/d系统的沉后水浊度较高,最高为16.8  NTU,14.5万m3/d系统的沉后水浊度最高达20 NTU,导致出厂水浊度远高于目标值(0.1 NTU),出厂水耗氧量最高为2.85~3.14  mg/L,也不能满足《某省城市供水现代化水厂的出厂水优质标准》中规定的CODMn≤2.0 mg/L的要求。

(3)水源污染。原水水质较差,尤其冬季有机物含量较高,近年来突发性水质污染事件时有发生。在经过多次改造后,出水水质和运行效果有所改善,但耗氧量、锰仍存在超过国家标准的情况。

(4)流程反向布置。现状工艺流程是自西向东布置,而原水是从水厂东侧接入,现状水厂的水力流程明显反向布置。

(5)环保不达标。由于历史原因,厂区内雨水、污水、部分生产排水为合流制,环保部门已经要求限期整改。

2.3 改造目标

(1)改造后仍维持水厂规模25万m3/d,出厂水泵扬程也维持42 m,改造期间保证约14.5万m3/d供水规模。

(2)满足出厂水几个主要指标:CODMn≤2.0 mg/L;出厂水浊度≤0.1 NTU;出厂水色度≤5。

(3)泵站改造后水泵电机机组效率达到经常运行区段75%以上,并满足水厂不同季节和不同时段对原水调度的要求。

(4)完成厂区内雨、废水分流,生产排泥水全部收集、经处理后达标排放。

2.4 设计特点及应用效益

设计团队经过多种分析、对不同方案进行比较、调研,并多次深入现场与业主讨论、听取意见,包括工艺方案的选择、处理构筑物形式、供水管网调度、应急预案情况等等,历经2年多时间,最终设计推荐了“腾笼换鸟”式,分两阶段实施的改造方案,不仅整体较优,而且改造工程对水厂生产影响最小、安全性、施工可操作性最强,得到业主一致认可。主要设计特点归纳为以下几点。

2.4.1最大限度优化整合,提升整体最优化水平

(1)优化的整体升级改造方案。如前所述,在水厂现有场地范围内,既要实现水厂改造后水质整体提高、布局合理、水利流程顺畅,同时还要提高设备与构筑物安全可靠性,保证改造期间水厂维持14.5万m3/d左右的供水能力,因此采取拆除水厂部分老旧设施,释放建设空间,进行“腾笼换鸟”式的改造是最优选择。经过分析、评估,现有的10.5万m3/d系统构筑物已经无再次改造的价值,综合技术、经济分析比较后确定全部拆除为较优方案。以现状水厂中部为界(如图1所示),工程分为两阶段实施,一阶段中,调整保留南部生产线,确保14.5万m3/d规模正常生产前提下,在厂区北部已经拆除的区域实施25万m3/d规模的常规处理+深度处理+药剂设施+回用水池等设施的建设,在此期间的低峰供水阶段,同步改造原水取水泵站、增压泵站。


一阶段,25万m3/d主要处理设施工程占地指标仅为0.14  m3/(m2˙d),远低于建设部《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》中0.352 5  m3/(m2˙d)指标,实现了最大限度优化整合,确保在有限用地范围内完成水厂的升级改造。

二阶段,完成一半新系统供水后,再拆除南部现有设施,原址新建清水池、供水泵房,并改造现状排泥水系统,最后形成完整的预处理+常规处理+深度处理+排泥水处理25万m3/d规模水厂。

(2)集约化布置净水处理的核心设施。砂滤池、活性炭池、后臭氧接触池、中间提升泵房以及滤池反冲洗泵房、配电、管廊等合建于一体,在保证工艺流程前提下,最大程度的节省了占地,使原厂区用地无法满足构筑物单个布置的问题得到了有效解决,且紧凑的布局减少了构筑物间的水头损失,节省了长期运行电费,节地、节电效果明显。

(3)重新梳理和布置各管道系统。在完成25万m3/d新系统改造的同时,重新调整排泥水、反冲洗水等管线,完成了厂区雨污分流、调整了全厂雨水系统,解决了现有厂前区低洼地势、暴雨季节严重倒灌的历史遗留问题。

(4)在升级改造工程中,同步完成了自来水公司“现代化水厂”中对于自动化标准的要求,为建设智慧水务做了整体考虑和预留。

2.4.2利用现有设施能力,节约资源、节省投资、降低成本

(1)对正常运行和超越运行设多个模式,在原水水质较好时超越运行,减少运行费用。保留2座还可以利用的清水池、排泥水处理系统,并根据实际需要完成部分改造。

(2)水处理构筑物合建后采用渠道连接形式,减少了水头损失。如按沉淀池到滤池节省0.5 m水头损失计,每年节约运行电费10万元。

(3)优化排泥水系统改造范围,新建回用水池,使现有排泥水池专门用于排泥水收集,增加和更换脱水机,收集、浓缩、调节和平衡设施则不必改造。

(4)利用现状水源取水泵站、增压泵站,改造其水泵、电机等设备以及配套的电气设备,在满足全年多个工况条件下,经多方案计算比较,推荐出优化的水泵参数和变频调速电机数量,按改造后水泵机组提高10%效率计,每年节电超过400万元。

2.5 净水工艺主要参数

新建25万m3/d系统处理构筑物的主要设计参数如下:

(1)配水井及预臭氧接触池。配水井和预臭氧接触池分为2格,对应2组12.5万m3/d系统,为实现均匀配水设有可调堰,预臭氧最大投加率1.0  mg/L。

(2)折板絮凝平流沉淀池。新建4座6.25万m3/d。总絮凝时间约17 min,共设3级。平流沉淀池停留时间约1.71 h,水平流速17.1  mm/s,出水指形槽溢流率约205.1 m3/(m˙d)。沉淀池出水总渠直接接砂滤池进水渠,减少了水头损失。

(3)综合滤池。包括均质滤料砂滤池、后臭氧接触池、活性炭吸附池以及反冲洗泵房、鼓风机房、配电间和中间提升泵房。砂滤池分为2组,每组12.5万m3/d,5格,采用气、水反冲洗;后臭氧接触池设2组,每组12.5万m3/d,臭氧接触时间3段共计约13  min,臭氧曝气装置采用微气泡曝气头形式,臭氧最大投加率按1.5 mg/L;生物活性炭吸附池分为2组,每组12.5万m3/d,4格,炭池厚2.1  m,颗粒活性炭级配8×30目,不均匀系数1.9~2.0;炭床最小空床停留时间为12.2  min,采用单气冲结合单水冲;提升泵房、反冲洗泵房和鼓风机房组团设于综合构筑物的中部,提升泵共设2组,每组规模12.5万m3/d。反冲洗泵房和鼓风机房为砂滤池和活性炭滤池共用。

(4)综合加药间。包括混凝剂、助凝剂、消毒剂、氢氧化钠等在线连续投加药剂,含原料存储、配制、投加和控制等功能,也为将来可能的更多品种药剂的投加作了工程预留空间。碱液、矾液采用玻璃钢储罐储存,均设于加药间室外。

(5)高锰酸钾、粉末活性炭加注间。进行单独防爆设置。高锰酸钾和粉末活性炭在水源发生污染或藻类发生情况下投加,投加点共2个,分别投加于2组12.5万m3/d的配水井过水堰后。

(6)排泥水处理系统。利用预留的1台离心机位置,新增离心脱水机1套,并更换1台现有离心机,固体负荷1 000~1 200  kg/h。进脱水机含固率不小于3%,脱水后污泥含固率大于30%。

3 运行效果

自2016年6月30日建成投产,水厂运行可靠,处理效果良好,出厂水水质优于国家标准,在低温低浊期,最高出厂水浊度稳定低于0.19  NTU、耗氧量小于0.72 mg/L、色度不高于5,具体水质如表1所示。


4 结语

(1)针对水厂原址升级改造的用地难题,通过“腾笼换鸟”的方式,合理划分、分步实施,最大限度减少对现有生产的影响,分阶段无缝衔接地完成了升级改造,实现了维持水厂生产供水的同时,满足水质提标、节能减排和安全可靠等多重建设目标。

(2)基于集约化设计和资源节约的理念,将砂滤池、炭吸附池及提升、反冲洗等多个处理构筑物合建为一体,回用池叠合于机修、仓库间下方,利于集中管理和节省用地,并合理共用反冲洗水泵与鼓风机,减少了购置费用和管理节点。

(3)重新梳理和优化各种生产管线,确保升级改造工程整体顺利实施。

原标题:给水排水|超大型水厂原址升级改造案例
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