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1.2.2 SBR生化法
SBR生化法小试装置由有机玻璃制成(图2),装置主罐体为圆柱型,柱体直径为10 cm,高度为30 cm,总容积约为2.5 L,有效容积为2.0 L。柱体内设有搅拌器,停止曝气时用于混合废水。主罐体外部不同高度设有多个取样口,底部设有曝气孔和放空阀,用于放空废水和排泥[14]。
取活性污泥混合液(取自清华大学校园污水处理站)用自来水稀释至2 L,静置沉淀30 min后,撇去500 mL上清液,倒入pH为中性的混合水样补充至2 L,连续曝气20 h后,静置沉淀30 min;撇去上清液500 mL,再倒入混合水样补充至2 L,继续曝气。如此循环15 d培养微生物,第16天接入废水样品,第26天起连续33 d取水样检测其CODCr。
1.2.3 电催化法
电催化法是在阳极将H2O分解成H+和羟基自由基(·OH),·OH和废水中有机物进行无选择的氧化反应,生成CO2,从而使有机物得到去除[15]。电催化法小试采用清华大学专利装置三维电极反应器[16]。该反应器在传统的电化学反应器电极板之间填充颗粒状、碎屑状电极材料,这些电极材料在阴阳电极电场感应作用下形成新的电极。控制电极板电流密度分别为5、10、15 mA/cm³,将废水pH调至4.5~5.0,控制水力停留时间(HRT)为1 h,进行间歇式试验,在进水与出水处分别取样检测其CODCr。每个电流密度做5组试验,取算数平均值。
1.3 SBR-电催化组合工艺中试
采用2 t/d的中试装置进行SBR-电催化组合工艺中试研究(图3)。SBR-电催化组合工艺流程为:进水→调节池→SBR反应池→调节池→电催化反应池→中和池→出水。接种污泥取自化工厂污水处理厂的活性污泥,系统稳定后开始试验,装置连续无间断运转。每隔8 h取水样1次,检测其CODCr,取24 h内3次水样CODCr平均值作为日均CODCr。
1.4 水质指标检测方法
按照HJ/T 399—2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》[17]检测水样的CODCr;按照GB/T 6920—86《水质 pH值的测定 玻璃电极法》[18]测定水样的pH。
2 结果与讨论
2.1 小试研究
2.1.1 芬顿氧化法
不同H2O2投加量时芬顿反应器内废水的CODCr变化如图4所示。由图4可见,进水CODCr在6 000 mg/L左右,不同H2O2投加量下反应器内CODCr均呈下降趋势,且在反应进行2.5 h后趋于平稳。当H2O2投加量为0.2%时,CODCr由6 091 mg/L降至5 545 mg/L,下降幅度有限,这是因为氧化剂投加量过低,氧化强度不够;随H2O2投加量由0.2%增至3.0%,反应强度增大,CODCr去除总量快速增加;当H2O2投加量为3.0%时,CODCr去除率明显提高,在保证充足反应时间的条件下(>2.0 h),CODCr去除率最高可达90.0%,出水CODCr降至700 mg/L左右。
2.1.2 SBR生化法
SBR生化法对CODCr的去除效果如图5所示。由图5可知,驯化后的活性污泥对有机物具有稳定的去除性能,使CODCr从4 254 mg/L降至2 400 mg/L左右,CODCr去除率达56.1%,出水水质较为稳定,且随反应时间的延长,CODCr呈持续下降的趋势,说明活性污泥的降解能力随反应时间延长而增强。
2.1.3 电催化法
不同电流密度时电催化法对CODCr的去除效果如表1所示。由表1可知,随电流密度增加,电催化法对CODCr的去除率增加,当电流密度由5 mA/cm2升至15 mA/cm2时,CODCr的去除率由20.0%提高至60.5%。但电流密度增加造成水处理耗电量增加,综合考虑去除效果与能耗,电流密度为10 mA/cm2时,CODCr去除率为43.5%,此条件时去除率较高且能耗较低。
2.2 SBR-电催化组合工艺中试
SBR-电催化组合工艺中试结果如图6所示。由图6可知,进水CODCr波动较大,为1 881.1~4 669.3 mg/L,进水经24 h的SBR生化处理后,出水CODCr降至303.0~980.0 mg/L,出水CODCr波动减小;将SBR生化处理后的出水作为电催化的进水,以进一步去除难降解有机物,最终出水CODCr为200~300 mg/L,出水CODCr基本保持稳定。SBR-电催化组合工艺对CODCr的总去除率稳定在90.0%左右。与小试规模的SBR生化法处理效果相比,中试规模的SBR工艺段出水效果更好,CODCr的去除率更高,原因是进水量增大后,进水水质趋于稳定,更有利于生化处理,加之中试选取的活性污泥来自工业污水处理厂,其菌种更加适应此类废水,因此SBR中试效果明显优于小试试验效果。
2.3 工艺可行性分析
处理效果和运行费用是选择废水处理工艺时需重点考虑的因素。芬顿氧化法的特点是随着H2O2投加量的增加,CODCr去除率增大,高去除率时H2O2消耗量极大,废水处理所消耗H2O2的费用高达6.00元/m³,加之酸、碱及FeSO4的费用,总处理费用不低于10.00元/m³,运行成本较高。电催化法较合适的电流密度为10 mA/c㎡,此时CODCr去除率为43.5%,耗电量为15 kW·h/m³,该方法的优势在于无需调节pH,不增加盐分带入,也不会产生大量的含铁污泥。SBR-电催化组合工艺处理废水涉及到的费用主要包括电费、自来水费、药剂费(少量混凝剂和絮凝剂及较大量酸碱中和药剂)、污泥处置费及人员费用,废水处理费用约5.15元/m³,运行费用相对较低。可见,芬顿氧化法运行成本较高,SBR生化法、电催化法相对运行费用较低,但采用单一的生化或电催化法不能保证己内酰胺废水处理后出水达到入工业园区污水处理厂的要求,采用SBR生化法结合高级氧化法进行深度处理,具有较好的CODCr去除效果,同时经济方面可行。
3 结论
(1)芬顿氧化法对己内酰胺废水中CODCr的去除效果主要取决于H2O2的投加量,当H2O2投加量为3.0%时,CODCr去除率高达90.0%,但其总处理费用不低于10.00元/m³,运行成本较高;SBR生化法对CODCr的去除率为56.1%,电催化氧化法在适宜能耗时对CODCr的去除率为43.5%,单一工艺均难以达到处理要求。
(2)采用SBR-电催化组合工艺对己内酰胺废水进行处理,可使CODCr由4 000 mg/L降至200~300 mg/L,去除率稳定在90.0%左右,出水满足入工业园区污水处理厂的要求,该组合工艺的总处理成本为5.15元/m³,具有经济可行性。
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序批式间歇活性污泥(SBR)工艺具有占地省、运行方便灵活等优点,但存在脱氮除磷效率不高、沉淀阶段直接出水水质不稳定等问题,无法满足高排放标准。随着国家城市水环境提升、黄河流域高质量发展等行动计划的加速,污水处理厂出水需要由一级B提标至一级A或更高标准排放,SBR工艺的污水处理厂均面临提标改造。
SBR法即序批式活性污泥法。早在1914年,活性污泥法在产生之初就是采用间歇进水.排水的方式运行的,但由于其运行操作繁琐,当时又缺乏自动控制设备和技术,它很快被连续式活性污泥法所取代,并几乎被淘汰与遗忘。直到20世纪80年代以后,自动监测与控制的硬件设备与软件技术,特别是电子计算机的飞速发展,为
适用范围食品发酵行业有机废水的处理基本原理该技术提供一种有效避免曝气气泡对填料表面生物膜的剪切作用,减小水流对生物膜的冲刷作用的装置,从而利于活性微生物附着、生长和自然更新。经过一段时间的挂膜反应,填料表面会附着一层生物膜。生物膜内有极其丰富的生物相,延长了微生物食物链,提高了生
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