登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
硫酸生产过程中常常会产生大量的污酸,特别是有色金属冶炼烟气的制酸,由于含有重金属离子,使其处理和利用更加困难。锌焙烧烟气经过收尘后送入高效洗涤器洗涤烟气中的三氧化硫和少量烟尘,产生的污酸含有少量铅、锌、镉等重金属离子以及氟、氯离子等,由于其含氟氯离子较高不能直接用于湿法锌生产系统,又因含有重金属离子也较难在制酸系统利用,为此企业不得不采用复杂的污酸处理工艺,使废水达到国家标准外排,处理过程产生的废渣也存在堆存和利用的难题。
一套年产10万吨电锌的系统可产酸浓(3-5)%的污酸近10万m3。为降低污酸的处理成本,本文分析了烟气中SO3的生成条件,提出了一些控制措施,并探讨了氧化锌吸附吸收SO3生成硫酸锌的工艺可行性,进一步降低烟气中的SO3浓度,达到从源头降低污酸量的目的。
焙烧硫酸工艺简述
锌精矿入炉前首先根据成分、来源地等进行混合配料,用抛料机送入高温沸腾焙烧炉内,溢流焙砂从炉侧流出,高温烟气从炉顶排出。生产中,沸腾层温度一般控制在(930-950)℃。焙烧炉烟气出口温度一般在(800-900)℃。从炉顶排出的烟气首先经余热锅炉降温,锅炉出口温度一般在(340~370)℃,再经过旋风除尘、电除尘后温度降至(250~300)℃,电除尘后的烟气通过排烟机送高效洗涤降温除尘,烟气温度降至(40-60)℃,在此产生大量污酸,洗涤后的烟气送制酸系统生产硫酸。
硫化锌精矿焙烧的实质是硫化物的氧化过程,参与焙烧反应的主要元素有Zn、S、O、Fe,焙烧产物有:溢流焙砂和烟尘、二氧化硫烟气,主要反应有:
ZnS+1.5O2→ZnO+SO2 ①
ZnS+2O2→ZnSO4 ②
ZnO+Fe2O3→ZnO·Fe2O3 ③
SO2+ 0.5O2⇌SO3 ④
ZnO+SO3⇌ZnSO4 ⑤
反应④、⑤是可逆的放热反应,低温下向右进行,有利于三氧化硫和硫酸锌的生成。
三氧化硫的生成条件及控制措施
一是三氧化硫的生成条件。烟气温度的影响:反应方程式④,△G0=-22600+21.36T,△G0≤0,即T≤1058K(785℃)时,烟气中的SO2才可以转化为SO3,也就是说SO3只有在锅炉及其以后的收尘系统中才能生成。但从动力学看温度在400—600℃之间时SO2转化为SO3的速度更快,这也是硫酸生产的转化温度。烟气中氧浓的影 响:由方程式④可知PSO3=KpPSO2P0.5O2,当温度一定时,可认为Kp和SO2浓度是一常数,氧浓度的增加将有利于的SO3生成,控制烟气中的氧浓度可减少SO3的生成。
催化剂的作用:资料显示Fe2O3、Al2O3、V2O5、SiO2、烟尘等是余热锅炉烟气中的催化剂,当余热锅炉积灰时,积灰的表面温度随积灰厚度的增加而上升,从而有利于SO2转化成SO3,三氧化二铁和烟尘对转化所起的影响最为显著。锌焙烧的烟尘中一般含有(8—15)%的Fe2O3和(3—5)%SiO2,高烟尘率和高Fe2O3含量等解释了锌焙烧污酸量较其它一些金属冶炼污酸量大的原因。
二是降低三氧化硫生成的控制措施。由上述分析看,烟气温度、氧浓度和烟尘中的Fe2O3等均对SO3生成量有一定影响。由于原料来源广,入炉锌精矿含铁等不易控制,Fe2O3等对SO2转化为SO3的催化作用不作探讨。从SO3易于生成的温度看,SO3生成的大部分在锅炉段,需重点控制锅炉及锅炉前的进氧量才能降低SO3的生成量;锅炉烟气中的氧:一是来自焙烧炉鼓入的空气带入,二是锅炉和焙烧炉烟道接口处的漏风。鉴于上述情况,为降低鼓入空气带入的氧,在稳定炉况的情况下,风料比由原来的1800-2000降低至1600-1700。查找从焙烧烟气出口以及收尘系统漏风,首先对锅炉爆破清灰系统进行了升级改造,减少了因人工辅助清灰开启炉门带进的冷空气,也避免了锅炉长时间积灰导致的温度过高;再是对焙烧炉烟气出口改造,减少漏风;三是对收尘系统查漏,重点对锅炉进行密封、堵漏等,采取措施后污酸量略有降低。
氧化锌吸收三氧化硫——硫酸盐的生成
反应方程式⑤表明,在有SO3存在时,氧化锌与SO3可以生成硫酸锌。右图可知:PSO2分压升高时,硫酸盐稳定区增大,温度低、SO3浓度高时,生成的硫酸锌就越多。反应⑤和反应 ④的平衡关系决定了硫酸盐生成的数量,硫酸锌生成的条件与数量,取决于温度与烟气成分。表1为本公司焙烧各段产物中SSO4含量表。
由此可见,烟尘中的氧化锌起到吸收SO3的作用,从检测烟气中的SO3含量看,从旋风收尘进口到电收尘出口SO3降低了5g/Nm3,即每天约有7.2t的SO3在旋风收尘和电收尘处生成硫酸盐,硫酸盐生成量的增加降低了烟气中SO3含量,进而降低污酸量。
干法氧化锌吸收SO3工艺探讨
一是增加干法吸收SO3工序。利用ZnO吸收SO3的原理,在静电除尘器后的烟气中采用一种方式使氧化锌与气体中的SO3充分接触生成硫酸盐,再通过除尘设施对其回收,该烟尘可直接进湿法系统回收锌,也可与锌精矿混合返焙烧炉再次焙烧脱硫处理。锌精矿焙烧工序球磨后的溢流焙砂具有含锌高、SSO4含量低、粒度细比表面积大的优点,可作吸收剂。从原理上看,采用干法氧化锌吸收SO3可实现烟气中SO3的高效脱除,但由于该方法尚未在锌冶炼系统应用,还需进行工业试验。
二是提高烟尘率,增加氧化锌对SO3吸收。锌焙烧系统的烟尘率大小与焙烧炉结构(如鲁奇炉上部结构为扩大段,造成烟尘气速减慢,烟尘沉降在炉内,降低了烟尘率)、直线速度、烟气出口负压以及锌精矿矿粒度、水分等有关。直线速度与烟气出口负压愈大,以及精矿含水分低、粒度细等都会使烟尘量大幅度增加。烟尘量的增加可吸收更多的SO3,考虑对设备的影响,未开展提高烟尘率的试验。从两台焙烧炉投料最大差异看,1#炉投加有熔铸工序磨细后的氧化锌,2#炉只有锌精矿,从长期的数据统计看1#炉产出的混合焙砂含Sso4较2#炉产出的混合焙砂高0.1%,污酸量也低于2系统,这也证明烟尘量的增加有利于降低烟气中的SO3浓度。据说国外焙烧炉采取低风料比操作,污酸酸度可降低至pH值2.0左右,资料显示国外一些厂家的烟尘在60%以上,所以提高烟尘率可增加对烟气中的SO3吸收,降低污酸产量。
生产控制角度:采取降低风料比、锅炉爆破清灰升级改造和堵漏等方式,减少SO3生成量。再是烟尘中的氧化锌对SO3的吸收大幅度降低了烟气中SO3的含量,进而使污酸产量降低。
工艺探讨:增加氧化锌干法吸附吸收烟气中的SO3工序,或是改进焙烧炉及其收尘系统的设计达到源头降低污酸产量的目的,将是污酸减量化研究的一个方向。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近期,网上发表了一些关于燃煤电厂可凝结颗粒物、三氧化硫排放与氨逃逸问题的文章。针对上述问题,国家大气污染防治攻关联合中心邀请清华大学姚强教授,结合大气重污染成因与治理攻关课题对京津冀及周边地区典型燃煤超低排放电厂烟气污染物的相关测试研究结果,对目前燃煤电厂烟气中可凝结颗粒物、三氧
2018年,我国单位火电发电量的污染物排放水平处于世界领先地位。但是,也有人质疑雾霾的发生与燃煤电厂排放的三氧化硫有关。为弄清这一问题,国家大气污染防治攻关联合中心邀请国电环境保护研究院朱法华院长,对电力行业污染物排放水平进行分析解读。一、超低排放改造使燃煤机组三氧化硫排放水平明显降
近期,网上发表了一些关于燃煤电厂可凝结颗粒物、三氧化硫排放与氨逃逸问题的文章。针对上述问题,国家大气污染防治攻关联合中心邀请清华大学姚强教授,结合大气重污染成因与治理攻关课题对京津冀及周边地区典型燃煤超低排放电厂烟气污染物的相关测试研究结果,对目前燃煤电厂烟气中可凝结颗粒物、三氧
2018年,我国单位火电发电量的污染物排放水平处于世界领先地位。但是,也有人质疑雾霾的发生与燃煤电厂排放的三氧化硫有关。为弄清这一问题,国家大气污染防治攻关联合中心邀请国电环境保护研究院朱法华院长,对电力行业污染物排放水平进行分析解读。(来源:国家大气污染防治攻关联合中心作者:朱法华
摘要:烟气三氧化硫(SO3)是形成雾霾的前驱体之一,研究火电厂烟气污染物控制流程中SO3的形态、浓度、排放水平以及影响因素很有必要.对容量300~1000MW的燃煤机组超低排放设施进行实测,并对1000MW机组开展了全流程测试,同时与常规污染物控制流程进行比较,表明超低排放设施对SO3具有更好的控制效果,SO3综
摘要:烟气三氧化硫(SO3)是形成雾霾的前驱体之一,研究火电厂烟气污染物控制流程中SO3的形态、浓度、排放水平以及影响因素很有必要.对容量300~1000MW的燃煤机组超低排放设施进行实测,并对1000MW机组开展了全流程测试,同时与常规污染物控制流程进行比较,表明超低排放设施对SO3具有更好的控制效果,SO3综
华中科技大学煤燃烧国家重点实验室一项新研究表明,运用我国发明的团聚强化除尘新技术对燃煤电厂进行超低排放改造,不但确保烟尘达到超低排放标准,而且可高效协同脱除烟气中三氧化硫,三氧化硫脱除率高达90%。这是记者26日从华中科技大学获悉的。我国对燃煤电厂脱硫脱硝有严格的刚性规定,脱硫主要是
华中科技大学煤燃烧国家重点实验室一项新研究表明,运用我国发明的团聚强化除尘新技术对燃煤电厂进行超低排放改造,不但确保烟尘达到超低排放标准,而且可高效协同脱除烟气中三氧化硫,三氧化硫脱除率高达90%。这是记者26日从华中科技大学获悉的。我国对燃煤电厂脱硫脱硝有严格的刚性规定,脱硫主要是
摘要:为评估燃煤电厂烟气三氧化硫测试方法及更加深入的了解燃煤电厂生产过程中三氧化硫的迁移转化规律,采用控制冷凝-离子色谱法对某燃煤电厂生产过程中烟气三氧化硫的浓度进行了采样与分析。作者|王凤阳吕海生钟犁韩立鹏江建忠肖平中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司研究结果发现:①控制冷凝法
摘要:燃煤电厂烟气中SO3含量约为SO2含量的0.8%-3.5%,不易测量,但危害极大。随着环保标准日益严格,电厂对SO3的管控应提上日程。本文研究了燃煤电厂烟气中SO3的生成途经,并对SO3检测技术进行探讨,提出了SO3的控制方法,并提出电厂在环保改造时,可统筹考虑SO3与烟尘协同脱除的两种改造方式。关键词
一、技术内容:1.技术原理利用强制循环余热锅炉回收冶炼烟气余热,生产中压饱和蒸汽,配套饱和蒸汽汽轮机组,发电机组抽汽供热,实现供热、电联产,最大限度提高余热蒸汽利用效率。2.关键技术国内自行设计制造的耐高温腐蚀性、粘结性冶炼烟气余热锅炉。3.工艺流程原水→脱盐→除氧→余热锅炉→汽轮发电
01冶炼烟气成分复杂、排放量高,排放标准仍宽松,铅锌铜铝行业为治理重点我国铅锌铜铝四种金属产量占有色金属行业总产量95%以上,其主要污染物排放量占行业总量90%以上,“有色工业十三五规划”也因此聚焦于此四种有色金属。虽然近几年,有色金属行业大气污染物排放标准大幅提高,有色金属冶炼企业按照
摘要:介绍了有色金属冶炼行业SO2、NOx排放情况及环保政策的变化。针对有色金属冶炼烟气的性质,介绍几种典型的脱硫脱硝技术。最后指出有色冶炼烟气治理的未来发展方向。
日前,住建部印发《有色金属冶炼废气治理技术标准(征求意见稿)》。标准对于有色冶炼烟气治理提供了重要保障。全文如下:住房城乡建设部办公厅关于国家标准《有色金属冶炼废气治理技术标准》公开征求意见的通知根据住房和城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标函[2
摘要:有色金属冶炼烟气是我国汞污染排放的主要人为来源之一。为了寻求高效的有色金属冶炼烟气汞排放控制技术,本文从有色冶炼烟气中的汞排放特点出发,介绍了有色金属冶炼烟气的汞处理方法,如冷凝法,吸附法和吸收法等。通过对当前汞处理技术的总结和分析,笔者认为利用湿法洗涤和回收相结合的方法更适合
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!