北极星
      北极星为您找到“氨逃逸含量”相关结果187

      来源:中国吉安网2016-05-23

      2015年在包钢工业化试验表明,经该技术处理以后的烟道气中,灰尘(含pm100、pm10、pm2.5等)含量可降至5mg/nm3以下;so2含量可降至30mg/nm3以下;nox含量可降至35mg/nm3

      来源:龙净科杰2016-04-27

      由于燃煤的含硫量很大程度上决定着烟气中so3的含量,而so3的含量对硫酸氢铵的形成有显著影响,所以对于不同的煤种,scr中氨逃逸量的控制也不尽相同;低硫煤(含s量为1%),氨逃逸量可适当放宽一些;中硫煤

      来源:中国水泥备件网2016-04-20

      经过现场检查,氨水喷枪喷头事故前有两个被烧毁,导致氨水不雾化,其他正常喷枪由于氨水压力不足,也雾化不好,因此造成氨逃逸,这是nox排放浓度不能降低的主要原因。...查看事发时窑头窑尾用煤给定及反馈、预热器压力趋势图,预热器负压趋势比较平稳,说明窑系统内部用风比较稳定,所以供应煤粉燃烧的氧气含量可以认为没有发生变化,同时煤粉用量也比较平稳,所以可以认为没有增加。

      来源:水泥工程技术2016-04-12

      通过脱硝一体化集成技术开发和应用,主要包含应用低碳燃烧器、开发应用热碳还原分级燃烧技术、采用选择性非催化还原sncr氨水脱硝,加强工艺过程各工艺参数与窑工况调整、还原剂、催化剂的剂量控制,使烟尘废气氮氧化物含量降至

      来源:清洁高效燃煤发电2016-04-06

      催化剂冲刷不仅造成脱硝性能的下降,造成局部氨逃逸过大,而且加剧了流场的不均匀性,对脱硝系统阻力分配以及空预器等下游设备产生负面影响。...4 碱土金属中毒我国煤种多为高钙煤,烟气中含量较高的 cao 可对催化剂活性产生抑制作用。

      来源:电厂运营分析之道2016-03-02

      二、造成硫酸氢氨逃逸的主要原因及危害(一)氨逃逸超标的主要原因。...在2013年4月份、5月份进行第三层备用层加装催化剂,确保当脱硝装置进口烟气中nox的含量不大于500mg/nm3时,在催化剂寿命期内脱硝效率不低于50%,脱硝装置出口烟气中的nox含量不大于250mg

      来源:江苏国信扬州发电2016-01-27

      v2o5含量越高,脱硝效率越高,但 so2 向 so3 的转换率也会越高,空预器的腐蚀和堵灰风险就越大。...2.2.6 机组长时间低负荷、环境温度低、喷氨量大2013年1月2日至4日环境温度-5℃,#1机组长时间低负荷至360mw,排烟温度低,导致空预器冷端温度远低于设计值,同时喷氨量过大,氨逃逸量大,nh3

      来源:许昌龙岗发电有限责任公司2016-01-25

      660mw超超临界燃煤电厂scr烟气脱硝技术的基本原理和流程,结合运行管理经验,对脱硝系统催化剂磨损原因进行分析,对脱硝系统烟气流场进行数值模拟,对脱硝系统烟气流场进行优化,降低催化剂的局部磨损,减少氨逃逸...机组每台炉设置2台脱硝反应器,根据脱硝效率和nox含量,配置催化剂采用2+1布置方式,即初装2层催化剂,预留1层催化剂,当脱硝效率低于设计效率时再加装预留层催化剂,在系统投运后3年加装预留层催化剂。

      来源:清洁高效燃煤发电微信2015-12-31

      孟津电厂通过对几种氨逃逸测量方法的分析,采用了neo激光分析仪来监测脱硝出口氨逃逸含量。此装置先后应用于孟津电厂#1、2机组,对脱硝出口氨浓度的监测起到了至关重要的作用。

      来源:《资源节约与环保》2015-12-07

      (6)脱硝率、so2/so3 转化率、氨逃逸率和压降的性能保证。...失活催化剂在再生之前,首先需对其失活原因进行分析,通过对失活催化剂样品组分含量、比表面积、晶型结构、表面沉积物、强度、活性等物理性能及化学性能的检测,揭示催化剂失活的本征原因并确定催化剂的再生方案。

      来源:华电光大2015-12-04

      该催化剂在保证高脱效率和低氨逃逸率前提下,能够有效地抑制so2氧化率,减少脱硝过程中副反应的发生。...、烟气温度等的改变都会造成脱硝系统出口氮氧化物含量的波动,有时会出现超过设计要求,导致电厂出现氮氧化物超标的情况发生。

      来源:烧锅炉的孩子微信2015-11-23

      对于燃煤机组,烟气中飞灰含量较高,硫酸氢铵在146-207℃温度范围内为液态;对于燃油、气机组,烟气中飞灰含量较低,硫酸氢氨在146-232℃温度范围为液态。...scr投入后,空预器差压普遍都有增加的现象,下图是不同机组对空预器差压情况的统计:脱硝下游有一定量的氨逃逸,通常为1~3ppm.烟气中so2在催化剂的作用下会被氧化,造成scr下游so3浓度升高。

      来源:凯天集团2015-10-09

      sncr氨逃逸10 ppm、scr氨逃逸...~650mg/m3(再燃效率40%~50%,scr效率65%~85%)技术效果:可使燃煤电厂排烟nox含量小于50mg/m3技术要求:通过流场仿真,设计最合理的喷枪布置位置,使再燃燃料混合最优化、并保证

      来源:洁净煤技术杂志2015-04-15

      在运行管理中,密切注意烟气量、烟气温度、烟气压力、粉尘、so2含量及波动范围,根据设计条件调整喷氨量或投入自动喷氨;制定scr装置投入或退出运行规程,如要实现全负荷脱硝,需采取其他措施,如省煤器分级技术...选择性催化还原技术(scr)催化剂活性k是能够同时体现催化反应系统传质和化学反应速率的综合性特征值,其大小不仅与催化剂的本质物化特征相关,同时受催化剂反应系统诸多条件的影响,如温度、o2浓度、水含量、烟气速度

      来源:中国国电集团2015-03-02

      该公司生产管理人员通过认真梳理脱硫废水处理工艺流程,找到系统改进的突破口:借助废水排放将浆液中的氯离子和不溶性重金属盐排出即可改善浆液品质;在脱硫大系统中,真空皮带机滤液水的氯离子、不溶性重金属盐含量与吸收塔浆液基本相同

      来源:中国华能集团2015-02-02

      ;烟尘含量平均值3.28毫克/标准立方米,均符合国家《火电厂大气污染物排放标准》,达到超净排放要求。...试运期间,该机组各项指标优于设计值,反应器进口氮氧化物平均值168.08克/标准立方米,出口平均值32.21毫克/标准立方米,氨逃逸率小于3;脱硫效率高达99%,排放浓度平均值14.55毫克/标准立方米

      来源:中国华电集团公司2014-08-04

      43毫克/标准立方米,氨逃逸小于2ppm,氨逃逸小于2ppm,达到设计标准,符合《火电厂大气污染物排放标准》(gb13223-2011)的排放要求。...工程采用目前国内火电机组最成熟、应用最广泛的脱硝工艺scr(选择性催化还原)技术方案,scr入口氮氧化物浓度不高于400毫克/标准立方米,脱硝效率不低于80%,平均出口氮氧化物含量小于100毫克/标准立方米

      来源:永清环保公司2014-07-14

      试运期间,系统运行稳定,主要技术指标优良,安全状况良好,烟气出口氮氧化物含量均在100mg/nm3以下, 氨逃逸率均在3ppm以下,脱硝效率稳定大于84%,均达到或超过国家标准要求和合同要求,满足设计规范及环保要求

      来源:中国环境报 作者:余乐乐 曾家明 张晓烨 方运田2014-04-10

      至于外界普遍关注的氨逃逸问题,其实控制并不难。脱硝过程中,氨在炉内含量最大,但很大一部分氨都被生料吸收,所以逃逸的氨并不多,关键在于企业是否采用合格的脱硝设备,控制氨逃逸问题。

      来源:中国水泥网信息中心2013-11-20

      粉尘限制:水泥炉窑尾部的粉尘含量高达80~100mg/nm3,易造成催化剂孔隙堵塞,催化剂磨损加剧,致使系统压降增加,给引风机的正常运行造成严重威胁,从而影响水泥炉窑生产线长期稳定运行。...国家环境保护燃煤大气污染控制工程技术中心主任高翔曾在接受记者采访时表示,尽管当前sncr脱硝技术存在的诸如氨逃逸、上游合成氨生产的高能耗等问题均可以通过运行管理措施以及必要的技术手段得到解决,但他提醒,

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