(3)屏过后温度两侧平均在600~700℃之间(A、B两侧温差尽量控制在50℃以内,超出应进行运行调整),采用上层喷枪1~5号喷枪运行和前墙下层1~4支中的两支运行,如未能满足排放要求,可增投前墙下层1~4中的另外两支运行。
(4)当屏过后平均温度小于600℃优先选用下层1~4喷枪,排放不能满足要求,可增投上层1-5号喷枪运行。
(5)SCR进口烟温任一测点温度都大于320℃,补氨层喷枪不受限制,数量视排放量和氨逃逸确定。当SCR进口烟温平均小于315℃,禁止投运补氨层喷枪;当SCR进口烟温任一测点小于305℃时,禁止投运测点对应上方的补氨层喷枪。
(6)当升炉时机组在65MW前,应投入SNCR喷枪运行,保证NOx排放<200mg/m3,若排放超标且SCR入口烟温未达到投运条件时,应稳定负荷不超65MW,通过燃烧调整,提高炉温,尽快达到投入补氨层喷枪的条件。
采取以上措施后,我们很好的将NOx浓度控制在国家规定范围内。
4.2 反应器入口烟温偏高
我厂SCR投运以来,反应器入口温度长期偏高,且时常超过规定上限温度值430℃,严重威胁催化剂使用寿命。为此,我们采取如下措施:
(1)限负荷运行。负荷越高,烟温越高,反应器入口温度也相应增加。因此合理分配两台机组负荷,将反应器入口温度偏高的那台机组适当降低负荷运行,以保证反应器入口温度不超规定值。
(2)保证锅炉安全前提下,适当降低炉膛风量,也能起到降低烟温的作用。
(3)保持高粉位交班。反应器入口温度高时,停运一侧制粉,以降低炉膛出口温度。
(4)适当调整烟气挡板开度,温度高时,适当关小对应上方烟气挡板,减少烟气流量,以达到降低烟温的目的。
(5)利用机组大修期间,对锅炉进行改造,增加尾部烟道受热面,彻底解决该问题。
4.3 喷枪堵塞
喷枪在使用过程中出现堵塞是较常见的故障。对此,我们主要采取以下措施:
(1)定期检查喷枪流量是否正常,出现流量低时,及时退出运行,并通知维修处理。
(2)在投运喷枪前应对其试水,检查其雾化效果良好后,方可投入运行。
(3)退出喷枪运行前,应对其用稀释水进行冲洗10分钟,防止尿素结晶,引起喷枪堵塞。
(4)对未投运的喷枪,保持压缩空气常开,同时还要定期试水,以保证其管道通畅,雾化良好,随时可投入运行。
4.4 尿素站稀释水泵切换时打不起压
尿素站投运以来,两台稀释水泵定期切换时,备用泵经常出现打不出水现象。我们分析主要由于备用泵内积空气引起,因此,我们对系统进行了以下改造:
(1)将两台稀释水泵入口管分开。原设计两台泵入口共用一根母管,这样造成入口稀释水全部向运行泵流走,备用泵入口管道不能充满水,空气进入管道内,引起备用泵启动时打不出水。现将两台稀释水泵入口管分开,分别接入水箱内,使得备用泵入口管道及泵体始终充满水,无空气漏入,很好的解决了备用泵打不起压的问题。
(2)在泵的入口增加了排空气门。原设计入口管道无排空气门,一旦有空气,将无法排出。增加空气门后,启泵时可开启排空气门,待有水出后再关闭。
(3)将稀释水箱水位最低值设高。原设计稀释水箱水位低于0.5米,开启补水门补水。水位低,易引起泵入口断水,漏空气,影响泵的正常运行。现改为低于0.9米开启补水门,以提高泵入口压力,保证泵的安全稳定运行。
5 结束语
罗定电厂脱硝系统投运以来,基本能满足国家政策规定的排放要求200mg/Nm3以内。尽管在运行中遇到很多问题,但经过电厂方面分析,并采取有效措施,基本都已得到解决,脱硝系统整体运行安全,稳定。
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