塔盘编号 | A | B | C | D | E | F |
板间距/mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
降液管总面积百分比/% | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
降液管总面积/mm2 | 677300 | 677300 | 1231500 | 1231500 | 1231500 | 1231500 |
降液管宽度/mm | 289 | 240 | 438 | 438 | 438 | 438 |
溢流堰高度/mm | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 53 |
降液管到底层塔盘间距/mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
开孔率/% | 6.6 | 6.6 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 6.6 |
浮阀个数/个 | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 | 430 |
表2 塔内件详细参数表
3、改造方案
采用专业化工流程模拟软件建立数学模型,模拟胺液再生工艺,具体参数如下:富胺液总进料量为210t/h,其中MDEA:35%(w),H2S:3.5%(w),H2O:61.5%(w),塔顶操作压力为0.07~0.085MPa,进料温度为95 ℃。在模拟结果的基础上,采用专业浮阀塔板水力学计算软件对胺液再生塔(C-604)提馏段的原浮阀塔板进行水力学计算校验,以便分析产生拦液等问题的原因。原浮阀塔板水力学结果见表3。
塔板负荷 | % | 100 | 60 | 110 |
气相质量流量 | kg/hr | 26483 | 15890 | 29131 |
气相密度 | kg/m3 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
气相体积流量 | m3/s | 6.93 | 4.16 | 7.63 |
气相粘度 | cP | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 |
液相质量流量 | kg/hr | 229324 | 137594 | 252256 |
液相密度 | kg/m3 | 960.57 | 960.57 | 960.57 |
液相体积流量 | m3/h | 238.74 | 143.24 | 262.61 |
表面张力 | mN/m | 45.62 | 45.62 | 45.62 |
液相粘度 | cP | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
塔径 | mm | 2800 | 2800 | 2800 |
板间距 | mm | 600 | 600 | 600 |
两侧堰长 | mm | 2034 | 2034 | 2034 |
中间堰长 | mm | 2765 | 2765 | 2765 |
喷射液泛率 | % | 80 | 48 | 88 |
降液管液泛率 | % | 42 | 25 | 46 |
降液管出口速度 | m/s | 0.343 | 0.206 | 0.377 |
降液管清液层高度 | mm | 146.2 | 120.3 | 152.4 |
干板压降 | Pa | 206 | 196 | 209 |
每层塔板总压降 | Pa | 703 | 631 | 715 |
溢流强度 | m3/h/m | 58.7 | 35.2 | 64.5 |
表3 原浮阀塔板水力学结果
从表3中可以看出,在进料为210t/h时,提馏段1-25层浮阀塔板在100%负荷下的喷射液泛率为80%,降液管出口速度为0.343m/s;在110%负荷下的喷射液泛率为88%,降液管出口速度为0.377m/s。表明塔和降液管特别容易液泛,与实际运行结果一致。
而原有浮阀塔盘的开孔率已达上限(开孔率为16.22%)(开孔率=开孔面积/塔板有效开孔区域面积,即塔截面积减去降液管和受液盘的面积),如果继续增加浮阀个数,会导致阀孔间距很小,加剧阀与阀之间的汽液对喷,雾沫夹带明显增加,塔盘效率急剧下降,塔盘更容易液泛。故通过增加塔盘开孔个数降低塔盘液泛率的方法是不可行的。
为解决上述问题,将其改造为板孔动能因子更大、抗发泡、传质效果更好、雾沫夹带率更低的膜喷射无返混塔板(MP),具体改造方案为:将原有29层浮阀塔板更换为膜喷射无返混塔板(MP),原降液系统的堰长保持不变,降液板最小底隙加大(将降液板底部切掉一部分,使得处理量为240t/h时的降液管出口速度为0.22m/s),堰高做适当调整。
4、改造效果
胺液再生塔(C-604)2013年5月1号现场施工,5月13日开车调试,最大处理能力达到240t/h,至今装置运行十分平稳,单板压降一直在440Pa以下,没有发现压差增大现象,也没有出现带液问题。贫液含硫小于1.6 g/L,蒸汽消耗低于16.5 t/h,胺液质量分数达到35%以上,分离效果好,操作弹性较大,产品指标均优于设计值。
四 结论
中石化齐鲁石化炼油厂连续催化重整工段胺液再生塔(C-604)全塔塔盘由原来的浮阀塔板改造为膜喷射无返混塔板(MP)后,其处理量由210t/h提高至240t/h,全塔压降比原来操作临界点时下降了57kPa,单板压降一直在440Pa以下,没有发现压差增大的现象,也没有出现带液问题,装置运行稳定;再生效果优于改造前,贫液含硫质量浓度小于1.6g/L,蒸汽消耗低于16.5t/h(低于设计值),胺液质量分数达到35%以上。
膜喷射无返混塔板(MP)技术除在石化胺液再生塔上成功应用外,还成功应用于煤气化行业脱酸塔和脱氨塔、煤制油行业脱酸塔和脱氨塔、石化行业污水汽提塔、苯加氢污水处理等众多装置中,取得了很好的效果,具有良好的市场推广应用前景。
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有