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膜喷射无返混塔板 如何发挥神奇效果?

北极星环保网来源:2016/11/27 19:44:21我要投稿

塔盘编号

A

B

C

D

E

F

板间距/mm

600

600

600

600

800

800

降液管总面积百分比/%

11

11

20

20

20

20

降液管总面积/mm2

677300

677300

1231500

1231500

1231500

1231500

降液管宽度/mm

289

240

438

438

438

438

溢流堰高度/mm

53

53

43

43

43

53

降液管到底层塔盘间距/mm

50

50

50

50

50

50

开孔率/%

6.6

6.6

9.73

9.73

9.73

6.6

浮阀个数/个

430

430

500

500

500

430

表2 塔内件详细参数表

3、改造方案

采用专业化工流程模拟软件建立数学模型,模拟胺液再生工艺,具体参数如下:富胺液总进料量为210t/h,其中MDEA:35%(w),H2S:3.5%(w),H2O:61.5%(w),塔顶操作压力为0.07~0.085MPa,进料温度为95  ℃。在模拟结果的基础上,采用专业浮阀塔板水力学计算软件对胺液再生塔(C-604)提馏段的原浮阀塔板进行水力学计算校验,以便分析产生拦液等问题的原因。原浮阀塔板水力学结果见表3。

塔板负荷

%

100

60

110

气相质量流量

kg/hr

26483

15890

29131

气相密度

kg/m3

1.061

1.061

1.061

气相体积流量

m3/s

6.93

4.16

7.63

气相粘度

cP

0.0133

0.0133

0.0133

液相质量流量

kg/hr

229324

137594

252256

液相密度

kg/m3

960.57

960.57

960.57

液相体积流量

m3/h

238.74

143.24

262.61

表面张力

mN/m

45.62

45.62

45.62

液相粘度

cP

0.286

0.286

0.286

塔径

mm

2800

2800

2800

板间距

mm

600

600

600

两侧堰长

mm

2034

2034

2034

中间堰长

mm

2765

2765

2765

喷射液泛率

%

80

48

88

降液管液泛率

%

42

25

46

降液管出口速度

m/s

0.343

0.206

0.377

降液管清液层高度

mm

146.2

120.3

152.4

干板压降

Pa

206

196

209

每层塔板总压降

Pa

703

631

715

溢流强度

m3/h/m

58.7

35.2

64.5

表3 原浮阀塔板水力学结果

从表3中可以看出,在进料为210t/h时,提馏段1-25层浮阀塔板在100%负荷下的喷射液泛率为80%,降液管出口速度为0.343m/s;在110%负荷下的喷射液泛率为88%,降液管出口速度为0.377m/s。表明塔和降液管特别容易液泛,与实际运行结果一致。

而原有浮阀塔盘的开孔率已达上限(开孔率为16.22%)(开孔率=开孔面积/塔板有效开孔区域面积,即塔截面积减去降液管和受液盘的面积),如果继续增加浮阀个数,会导致阀孔间距很小,加剧阀与阀之间的汽液对喷,雾沫夹带明显增加,塔盘效率急剧下降,塔盘更容易液泛。故通过增加塔盘开孔个数降低塔盘液泛率的方法是不可行的。

为解决上述问题,将其改造为板孔动能因子更大、抗发泡、传质效果更好、雾沫夹带率更低的膜喷射无返混塔板(MP),具体改造方案为:将原有29层浮阀塔板更换为膜喷射无返混塔板(MP),原降液系统的堰长保持不变,降液板最小底隙加大(将降液板底部切掉一部分,使得处理量为240t/h时的降液管出口速度为0.22m/s),堰高做适当调整。

4、改造效果

胺液再生塔(C-604)2013年5月1号现场施工,5月13日开车调试,最大处理能力达到240t/h,至今装置运行十分平稳,单板压降一直在440Pa以下,没有发现压差增大现象,也没有出现带液问题。贫液含硫小于1.6  g/L,蒸汽消耗低于16.5 t/h,胺液质量分数达到35%以上,分离效果好,操作弹性较大,产品指标均优于设计值。

四 结论

中石化齐鲁石化炼油厂连续催化重整工段胺液再生塔(C-604)全塔塔盘由原来的浮阀塔板改造为膜喷射无返混塔板(MP)后,其处理量由210t/h提高至240t/h,全塔压降比原来操作临界点时下降了57kPa,单板压降一直在440Pa以下,没有发现压差增大的现象,也没有出现带液问题,装置运行稳定;再生效果优于改造前,贫液含硫质量浓度小于1.6g/L,蒸汽消耗低于16.5t/h(低于设计值),胺液质量分数达到35%以上。

膜喷射无返混塔板(MP)技术除在石化胺液再生塔上成功应用外,还成功应用于煤气化行业脱酸塔和脱氨塔、煤制油行业脱酸塔和脱氨塔、石化行业污水汽提塔、苯加氢污水处理等众多装置中,取得了很好的效果,具有良好的市场推广应用前景。

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