2 烟气超低排放改造方案
目前,由于“超低排放、近零排放”概念首次在国内提出,烟气脱硫超低排放国外并无相关的技术研究和运行业绩,主要依靠国内企业的自主研发,如托盘技术[1-4]、单塔双循环[5-9]、双塔双循环[10-13]、单塔单循环、旋汇耦合[14-19]等。
目前氮氧化物的控制技术主要分为两种,一种是在燃烧过程中控制NOx的产生,主要有低氮燃烧技术[20-22]、循环流化床洁净燃烧技术(CFBC)[23,24]、整体煤气化联合循环(IGCC)[25,26]、洁净煤发电技术[27]等。另一种是烟气脱硝技术,使NOx在形成后被净化,主要有选择性催化还原(SCR)[28]、选择性非催化还原(SNCR)[29]、SCR/SNCR联合技术[30,31]等成熟技术。
2.1 改造目标
通过改造,使#1、#2机组烟囱入口处SO2的排放浓度低于35mg/Nm3,NOX排放浓度低于50mg/Nm3,达到或低于GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中燃气轮机组的排放标准,实现清洁排放。
2.2烟气脱硫改造方案
在对整个FGD岛布置时,充分考虑布置的功能分区合理性,FGD塔改造工艺3D图示意和改造工艺设计图如图2和图3所示。
根据现场脱硫场地条件,原有烟气系统不做大的改动,烟气经过净化后,经湿电除尘后,再经老烟囱排放。其余子系统,如事故浆液箱、石灰石制备系统、石膏脱水系统等利旧。
由于脱硫效率提高,液气比增大,浆液循环总量需要加大,需要将三层喷淋层所配的循环泵更换,运行模式为两用一备,吸收塔浆液的停留时间,经计算为4min,无需扩容加高。对原有托盘进行改造。考虑到现有除雾器运行时间长,老化严重,为板式除雾器,除雾效率低,在此次改造工程中将其更换为屋脊式高效除雾器,高效除雾器如图4所示。
2.3烟气脱硝超低排放改造方案
充分利用原有催化剂活性,加装备用催化剂层,更换原有两层催化剂中的任意一层,催化剂不加高,对烟道和喷氨系统流场进行优化。脱硝系统增加阻力约130Pa。因原始氮氧化物浓度的变化使还原剂的耗量增加,原有稀释风机出力不能满足要求,因此需对每台机组的两台风机进行更换,风机选型:流量6300m3/h,压头8200Pa。同时供氨管路及稀释风管路及其阀门需要进行更换,供氨管路主管DN100,分管DN65,稀释风主管DN400,分管DN300。原有的两层催化剂上的吹灰器利旧,新增加的催化剂层需新增加蒸汽吹灰器,每个反应器增加3台蒸汽吹灰器,每台锅炉增加6台。原有的两层催化剂上的吹灰器利旧,新增加的催化剂层需新增加声波吹灰器,每个反应器增加2台蒸汽吹灰器,每台锅炉增加4台。
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