表2飞灰特性分析
飞灰比电阻值
3.2原烟尘控制措施
本工程原烟尘控制措施为三室五电场静电除尘器,比集尘面积104.6m2/m3/s,保证除尘效率99.8%,除尘器出口烟尘排放浓度长期在100mg/m3以上。因此,1号机组进行了低低温除尘改造,在除尘器前加装低低温省煤器,其设计温降30℃,除尘器入口烟气温度95℃。
在低温省煤器退出运行时,电除尘器入口烟气温度年平均120℃,最高达135℃。由于1号机组除尘器入口烟尘浓度较大,因此,在低低温除尘改造后,除尘器出口的烟尘排放浓度在60mg/m3以上,仍不满足设计要求。随着《河南省2014-2020年煤电节能减排升级与改造行动计划》的颁布,电厂最终决定对原低低温电除尘器进行基于超净电袋技术、不上湿电的烟尘超低排放改造。
3.3超净电袋技术改造方案
本工程采用超净电袋复合除尘技术对原有电除尘器进行改造,于2015年6月完成,为两电三袋方案。主要改造措施如下:
(1)保留原钢支架、壳体、灰斗、进口喇叭、一、二电场。原除尘器三、四、五电场掏空,将原电除尘器改造为两电三袋电袋复合式除尘器。对一、二电场电除尘进行标准项目大修,对阴阳极振打系统进行彻底修复,满足安全运行要求,其中阴极振打大小针轮全部进行更换。阴极系统采用前后分区供电方式,原整流变利旧。第三、四、五电场空间改造为长袋中压脉冲行喷吹袋式除尘区。
(2)对一、二电场除尘参数(充电比、振打间隔)进行自动优化调整(原锅炉负荷信号已接入控制室),对于袋区喷吹时间进行节能优化。
(3)通过CFD对除尘器入口烟道进行气流均布实验,调整并更换入口均流板,以保证除尘器入口烟气量、流速分配均匀,经冷态调整后,保证除尘器入口烟气通道最大烟气量差值(按稳定截面网格法测试)小于3%。
增加改造方案,如高精滤袋、匹配技术、流场分布云图等。
表3主要技术参数表
延伸阅读:
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