1.3改进型阀
改进型阀继承了新型阀的一切优点,采取液封的形式替代均压阀,通过对缓冲仓的改造,降低了安装精度,摒弃了上述新型阀的不足。工作原理见图3。
2典型案例分析
2.1“拆房子换装备”案例
2013年夏季,江苏某公司的三套SNCR脱硝系统中有两套脱硝系统氨储存现场氨浓度高,氨泄漏突出,严重影响现场人员的身心健康。
分析其原因有:
(1)氨泄漏突出的两套脱硝系统供氨单元采取“一拖二”模式,部分氨储罐长期处于备用状态,因氨储罐在高温窑炉下方侧边10m~20m的房子内,项目所在地当年高温天气持续时间长,室内温度高,氨蒸发量增加;
(2)脱硝氨储罐系统采用的均是常规型呼吸阀,含氨缓释气体通过呼吸阀直接排入氨储罐室内的空气中,由于氨储存室门窗狭小,通风不畅,造成氨储存现场氨浓度高。
改造措施:
(1)拆除了问题脱硝系统氨储存室三侧的墙壁,保留顶部、靠窑炉测墙壁。墙壁拆除后,现场氨浓度有较大幅度降低,但在氨储罐周围下风向氨味依然刺鼻;
(2)将原有的三只常规呼吸阀更换为一只新型阀。通过上述两项措施,解决了现场“人为”氨“泄漏”问题。脱硝装置改造前后氨储存区主要项目情况汇总见表1。
2.2“强制通风换装备”案例
项目简介:西南某5000t/d水泥熟料生产线于2013年上半年新上一套SNCR脱硝系统,其氨储罐及主要设备均置于钢筋混凝土修建的房子内,氨损严重。2013年8月间,氨损失高达8.75~15kg/(天˙罐)(以纯氨计)。室内氨气浓度150~380ppm,脱硝现场一片污浊。
原因分析:(1)氨储罐均压装置为常规型呼吸阀,缓释气体未经过深层过滤或其它特殊处理就直接排入大气,人为氨逃逸明显;(2)室内通风不畅,含氨气体不易扩散,室内氨味较重。
采取措施:(1)将常规均压工艺装置更换为新型阀;(2)在房子一侧墙壁增设两台轴流风机,对室内空气进行强制对流。
改造效果:改造后日均氨损失控制在1.5kg/罐以内(以纯氨计),室内最大氨浓度≤1ppm。
2.3“装备升级”案例
2013年6月,山东某公司新上两套氨水法SNCR脱硝装置,设备运行两个月后均压系统的常规呼吸阀更换成新型阀。今年年初,储氨单元早晚时刻常出现偶然性漏氨事故,现场氨浓度达到20~30ppm,瞬时高达300ppm。分析其原因为冬至后早晚温差大,呼吸阀动作频繁,造成均压阀老化,现场维护不及时,导致氨气泄漏。
升级成效:将原有的两套新型阀更换成改进型阀,并对现场操作人员进行相关知识培训,同时做好定期更换呼吸阀用液封液体工作。经升级改造后,截止到2015年5月2日,工艺装置一切运行良好。
3结束语
在当前大环境下,脱硝工程中人为氨泄漏依旧很难避免,SNCR脱硝系统的氨泄漏主要来自人为因素,关键是采取什么措施将人为氨泄漏降到最低点。实践证明,对储氨区进行通风、选择合适的呼吸阀、对工艺装备进行及时正确的维护等都能有效降低人为氨泄漏。
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