(4)优化汽机主控PID参数
对汽机主控PID调节参数进行了优化,6LMCC:TF_CCS中时间常数由0.19改为0.07,积分作用加强。因CCS方式下汽机主控调节机组负荷,加强积分作用,以减少负荷调节的静态偏差,从而提高AGC的调节精度K2值和综合性能指标Kp值。
(5)锅炉容量风挡板增加指令高低限值
#6机组设计煤种为烟煤,受市场因素影响,#6机组烧的大多为褐煤,有时还要掺烧煤泥。煤质变化很是频繁。当煤质波动较大,发热量低,造成容量风挡板开度较大,一次风压相应增加,仍然不能满足机组要求,相应造成氧量、炉膛负压、主汽温度等一系列大幅度波动。
而当容量风挡板开度在60%以上时,其线性度大为降低。为使得容量风挡板处于线性调节区,以满足煤质较差时的负荷及主汽压力的调节效果,把容量风挡板指令限值在20%—60%之间。这样,让容量风挡板始终工作在线性区,就能够满足不同煤质下的调节要求。
5优化后效果
(1)CCS调节效果
在线组态增加AGC指令动态微分回路及优化汽机主控PID参数后,容量风挡板指令增加限值范围后,投入AGC-R模式,调节曲线如趋势图2,在5分钟内负荷迅速从241.15MW升至276.02MW(变动为35MW),主汽压力设定与测量偏差最大值为0.29MPa。
期间,主汽压力定值人为从16.60MPa改为16.45MPa,如没有修改定值,主汽压力设定与测量偏差量将会更小,在相同的时间区间、负荷变动量及同样的运行工况下,氧量波动范围为(1.88%~3.5)%,炉膛负压在(-145~104)Pa范围内变化,一次风压从6.3869kPa升至7.4102kPa,汽包水位在(-4~22)mm范围内变化,机组CCS调节稳定,参数正常,机组整体运行稳定。
(2)AGC综合指标
我们分别于2014年3月12日-13日,在机组AGC投入R模式下在线组态增加AGC指令动态微分回路,优化汽机主控PID参数后,增加容量风挡板指令限值范围。在随后一段时间电网调度中心下发给我厂的AGC统计表(表一)中可以看到,#6机组AGC综合性能指标Kp值由2.18786上升至2.97左右,不仅避免了因AGC指标不合格造成的考核,还能从电网得到为数可观的奖励。
6结束语
通过对菏泽电厂#6机组低氮燃烧及脱硝投运后CCS调节功能的优化,菏泽电厂#6机组消除了低氮燃烧及脱硝投运对锅炉燃烧的影响,采用先进的控制策略,AGC综合指标得到进一步提高,热工控制思路的改变,为机组低氮燃烧改造和增加脱硝系统提供了技术支持,也为以后其它机组低氮改造和脱硝系统优化提供了参考。
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