工程实施效果
永安公司2×300MW机组燃用福建无烟煤,原始NOx浓度较低,一般在120~240mg/Nm3范围之内,仅投运SNCR脱硝装置,即可实现NOx低于50mg/Nm3超净排放。为了将来适应燃烧其他煤种导致原始NOX浓度过高的情况,在DSC-M干式超净设计中预留了COA协同脱硝的接口。
在脱硫除尘方面,通过炉内脱硫+炉后干式超低脱硫的协同控制,或者单独采用炉后干式超低装置,均可到达出口SO2浓度低于35mg/Nm3的超低排放。经过电除尘器的电区除尘后的粉尘多为细颗粒,但是经过流化床吸收塔内的增湿凝并造粒后,粉尘粒径得到增大数十倍,经过后级的超滤布袋除尘器除尘后,稳定实现粉尘浓度小于5mg/Nm3的超低排放。
另外,DSC-M超净装置具有其他污染物的协同净化功效,可使SO3小于5mg/Nm3、Hg小于3ug/Nm3的超低排放。
通过调阅环保在线监控平台数据表明,自完成超低排放改造环保验收监测以来,2016年1-6月永安公司烟气污染物超低排放达标率7#机组为99.87%,8#机组为99.89%,两台机组的烟气连续在线监测系统(CEMS)经有关监测站季度比对监测均合格。
通过超低排放改造后,2015年永安发电公司烟气污染物排放减排量为:二氧化硫553.4吨,氮氧化物495.3吨,烟尘28.5吨;2016年1-6月永安公司烟气污染物排放量为:二氧化硫77.64吨,氮氧化物169.94吨,烟尘5.72吨。实施超低排放改造后,烟气污染物排放大幅减少,为改善当地环境质量做出巨大贡献,且成为福建省首家超低排放环保电厂,为地方节能减排与环保工作做出重要贡献,也为永安市碧水蓝天起到了典范作用。
图7#8机组上传环保部门的截屏(SO2<35mg/Nm3,粉尘<10mg/Nm3,NOX<50mg/Nm3,)
监测结果表明,检测期间在不同煤种不同工况条件下,8#机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(按基准含氧量6%折算)最大值分别为4.7mg/m3、24mg/m3、36mg/m3,均符合《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号)的大气污染物低浓度排放要求。
图8永安公司8#CFB炉超低排放监测报告
图9永安公司超低排放改造项目烟囱运行排放透明
总结
炉内喷钙+SNCR脱硝装置+炉后增设DSC-M烟气干式脱硫超低排放改造项目在永安公司2×300MW循环流化床机组的成功投运及优异的各项指标,实现最新50355+530的超低排放环保要求。同时,引风机出口排烟温度高于露点15℃以上,不存在腐蚀问题,烟囱不需防腐,烟囱排放透明,无视觉污染,无“烟囱雨”和拖尾烟迹现象。
永安公司超低排放改造工程归结起来有六大亮点:一是指标优于燃气机组污染物排放标准,实现超低环保排放;二是无腐蚀,原烟囱无需防腐改造;三是实现无废水排放,节能减排;四是同步脱硝与重金属治理,技术先进,利于降低生产成本;五是相比湿法超低技术,无需电除尘器升级改造而延长停炉时间,节约投产成本;六是实现东南地区最大装机干法超低装置,并成为福建省内首台超低排放燃煤机组、首家超低排放电厂。
在2016年获得中国华电集团公司科技进步一等奖,并得到福建省减排工作联席会议办公室的表彰通报,在我国循环流化床锅炉具有很广阔的应用前景和推广意义。
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