5.脱硫废水到捞渣机利用效果
2016年5月30日#2炉捞渣机开始使用脱硫废水至今,脱硫废水没有再进行外排,完全达到预期改造效果。
在机组稳定运行期间(去除停机影响),脱硫系统补水尽可能使用工业水,循环水排污也基本得到控制。
6.捞渣机使用脱硫废水风险控制
通过以上分析和改造结果证明,脱硫废水至捞渣机循环综合利用是一种简单、实用的脱硫废水综合利用方案;循环水排污也得到相应控制(目前还在试验阶段)。脱硫废水中杂质被中和、吸附在炉渣中一起排放,满足炉渣用户使用需求。
由于煤在炉膛燃烧过程中进入大量空气,冷却后又逃逸,导致生成的炉渣为多孔结构。炉渣中含有的多种碱性氧化物(硅、铁、铝、镁、钙等的氧化物)在与工业废水接触后能溶出部分(铝)碱性物,因而对工业废水中的有机物、重金属、悬浮物具有一定的吸附、过滤、中和及絮凝作用。
某资料显示燃煤炉炉渣成分:
在改造前捞渣机使用工业水作为补充水,工业水(循环水)PH一般为8-8.5,捞渣机渣水PH一般为10-11。脱硫废水PH一般为5.5-6.5,脱硫废水利用到捞渣机后渣水PH一般为8.2-8.6,渣水PH值的降低,可以有效降低捞渣机结垢的风险,但废水中氯离子含量高,加速渣水对捞渣机槽体、链条、内导轮、刮板等腐蚀。
捞渣机补水池水质分析:
需要定期对捞渣机进行监测,防止捞渣机池壁腐蚀泄漏对机组运行正常影响;对链条、刮板内导轮定期进行更换;跟踪市场脱硫废水技术发展状况,及时进行改进控制异常发生。
7.结论
脱硫废水到捞渣机循环利用改造,全部费用不到100万元,与蒸发、结晶处理脱硫废水(6000-8000万元)可以忽略,运行成本低廉,控制系统简单方便操作,完全可以满足脱硫废水零排放处理要求。
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