4、除尘电控改造后节能效果
通过使用龙净环保公司设计、生产的IPC电除尘智能控制系统,在保证除尘效率的前提条件下,根据工况条件的变化动态调整电除尘电气设备运行方式和运行参数,对IPC控制系统节能模式进行优化调试。#1炉除尘电控改造2009年9月12日完成并顺利投入运行。投运后设备运行安全稳定,通过较长运行时间的观察、考核,系统取得了既排放达标又节能运行的效果。机组典型负荷工况下,除尘电控改造前后主要电耗数据对照见表1、表2。
表1:除尘电控改造前,#1炉负荷200MW时运行数据
入口排放浓度:28920mg/Nm3出口排放浓度:32mg/Nm3
数据采集时间:2009-06-1009:00除尘变高压侧电流:200A
电场U1(V)I1(A)U2(kV)I2(mA)P1(VA)P2(W)
AT/A1233142573213308618297
AT/A2248160534433968023479
AT/A1136630571117811163083638
AT/A123632726511999873677935
AT/A1334132963120011218975600
AT/A1434031764119910778076736
AT/A2134430067120010320080400
AT/A2234732762119511346974090
AT/A2333030559119810065070682
AT/A2434232566119911115079134
BT/B1261175555854567532175
BT/B2225113593012542517759
BT/B1135630372115710786883304
BT/B123372886411989705676672
BT/B1333933064120011187076800
BT/B1434732762119511346974090
BT/B2136729672117910863284888
BT/B2234732254120011173464800
BT/B2333333548119211155557216
BT/B2434831364120010892476800
耗电统计16105991098840
除尘段母线电流
ABC
A列(A)135017201560
B列(A)170015001200
备注包含低压耗电量
表2:改造完成后#1炉节能模式下,200MW时运行数据
入口排放浓度:27490mg/Nm出口排放浓度:28mg/Nm3
数据采集时间:2009-09-1011:0除尘变高压侧电流:70A
电场U1(V)I1(A)U2(kV)I2(mA)P1(VA)P2(W)
AT/A12277757.82131747912311.4
AT/A221316250.95053450625704.5
AT/A1116422139.93983624415880.2
AT/A12749022.115266603359.2
AT/A13679623.814764323498.6
AT/A1410212730.1229129546892.9
AT/A2117316641.93612871815125.9
AT/A22435121.57421931591
AT/A2378932715172544077
AT/A2410612928.8225136746480
BT/B121515251.44383268022513.2
BT/B227205.745540256.5
BT/B1116717139.93612855714403.9
BT/B12819623.914777763513.3
BT/B13759623.714672003460.2
BT/B1410013029.1224130006518.4
BT/B2115515437.2194238707216.8
BT/B22799126.514271893763
BT/B237210823.214677763387.2
BT/B2410012729231127006699
耗电统计307402166652.2
除尘段母线电流
A相B相C相
A列(A)580600620
B列(A)480550530
备注包含低压耗电量
根据表1除尘电控改造前,#1炉电除尘年耗电量(按照我厂机组运行5500h计算)约为:1098kWh×5500h=6039000kWh=603.9万kWh。
根据表2除尘电控改造后,#1炉电除尘年耗电量(按照我厂机组运行5500h计算)约为:166.6kWh×5500h=916300kWh=91.63万kWh。
年节电量为:603.9万kWh-91.63万kWh=512.27万kWh
年创经济效益(按照上网电价0.3974元/Kwh)为:512.27万kWh*0.3974元/Kwh=203.57万元
另外,#1炉电除尘节能模式投入运行之后,从除尘变高压侧电流看,运行电流由原来的140~210A降低到目前的50~70左右(其中加热振打加热消耗电流约为30A),可见节能效果相当可观。
5、结论
#1电除尘进行优化节能改造后,每年产生了近200万元的经济效益,节能效果非常明显;另外,其间接的经济效益是延长了设备的使用寿命,降低了四台除尘变(4×1600KVA)的损耗等。节能效果明显,对厂用电率的下降起到了重要作用。总之,对电除尘节能成功改造达到了预期节能目的,对后续设备的节能改造提供了依据,具有较高的推广价值。
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