5脱硝系统的运行优化
5.1尿素自动的运行优化;
根据运行试验和摸索,在保证净烟气NOx浓度符合超净排放环保要求的前提下,为了降低脱硝系统的运行成本减少尿素消耗量。对我厂脱硝系统进行运行优化,运行优化具体内容如下:
1)尿素输送泵电机变频自动跟踪目标值,由跟踪尿素稀释水泵出口门前压力,改为跟踪尿素输送泵出口门前压力。
2)当尿素输送泵流量小于0.6t/h,保持尿素输送泵门前压力不低于0.6MPa,当尿素输送泵流量大于0.6t/h,尿素输送泵门前压力不低于0.8MPa。
3)当尿素输送泵出口流量大于1.0t/h时,尿素输送泵出口门前压力低于0.6MPa时,尿素泵电机变频直接升至50Hz,提高尿素输送泵响应速率。
4)脱硝画面截图
5.2脱硝尿素浓度运行优化;
机组低负荷运行、燃烧比较稳定时,尿素浓度在50%时(设计浓度),尿素输送泵电机频率最低30%时,混合器出口调门最低10%时,尿素输送泵流量0.23t/h左右,吸收塔净烟气NOx值控制偏低,通过运行优化,保证超净排放前提下,尿素溶液浓度保持在38%,在低负荷能够降低尿素用量效果明显,高负荷运行时,通过增加尿素输送泵流量,能够控制吸收塔净烟气NOx值在30mg/m3范围以内,满足超净排放要求。
5.3干法-湿法联合脱硫运行优化;
蒙西电厂脱硫工艺采用炉内干法-炉外湿法联合协调脱硫运行方式。
优点:能够适应煤质硫份变化,在70%负荷率以下,能够提高掺烧高硫煤比例。
缺点:炉内干法脱硫剂-石灰石是NOx催化剂。在条件允许情况下,以湿法脱硫为主,湿法脱硫不能满足超净排放要求时,在投入炉内-干法脱硫,采取措施有:
1)严格控制吸收塔入口SO2含量。吸收塔入口SO2含量控制在1600~2400mg/m3。
2)低负荷运行时吸收塔入口SO2含量保持上限运行,高负荷运行时吸收塔入口SO2含量保持下限运行,既能满足脱硫超净排放,减少石灰石对NOx催化生成作用,降低尿素消耗量。
5.4炉内—炉外联合脱硫,净烟气SO2、原烟气SO2、NOx变化。
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