2.2具体技术方案的说明
该方案的具体设想如下:从空预器后二次风风道抽取一部分热二次风,直接注入脱硫系统出口烟气烟道。在混合段内热二次风与脱硫后净烟气混合加热,提升净烟气温度,使水蒸气温度高于露点,提高烟囱排烟的抬升高度,同时减少烟道烟气结露。设计方案的示意图如图1所示。
将本方案与国内外其它现有湿烟气排放技术从改造成本、技术风险以及实施的可能性等方面进行了分析与比较。可见,二次热风加热的方案充分利用了电厂设备本身的裕量,设备安装、运行费用以及技术风险较小,实施的可能性最大。如表1所示。
2.3具体技术方案的设计
从锅炉空预器出口的二次风两侧热风道联络处引出一路热风管,绕过电除尘和主体引风机到脱硫除雾器出口净烟道,在烟气混合器内与脱硫后的净烟气混合,提高烟气温度后,通过烟囱排空。在脱硫主烟道顶部进入混合器之前设置一个百叶窗式电动调节门,运行时可以根据烟气加热提升温度的需要,控制电动调节门的开度。
3方案对机组影响的分析和预测
3.1方案对热二次风量和温度的影响
我国在现行的环保法规中,只对排放烟气中的SO2与NOX等大气污染物的含量做出了规定,对排烟温度并没有明确的规定。考虑到泰州电厂所在泰州地区年平均气温较高,无需追求较高的烟气抬升高度。就本项目而言,由于要取消GGH,原烟囱防腐材料为耐酸胶泥考虑到烟囱的腐蚀问题,抽取热二次风将FGD出口净烟气加热到70℃,即可有效的消除烟囱白烟并可预防烟囱的腐蚀。如表2所示。
3.2方案对热二次风阻力的影响
二次风管道阻力计算公式:
按照目前所选管道(3400×3400+Φ3800)计算,夏天加热到70℃时,二次风管道总的阻力802Pa,考虑到烟囱入口的静压614Pa,建议二次风入口管道静压头为1416Pa。二次风管道运行一段时间后,管道会有一定的磨损、管道有一定的积灰,阻力系数会增加;二次风插入点烟道净压分布不均匀,所有这些因素造成入口净压高于设计值,建议在各种工况下考虑100Pa的压头余量。
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