3.1.3调整磨煤机出口温度对SCR反应器出口温度影响
磨煤机正常运行期间,控制磨煤机出口温度在86℃左右,在其他方式不变的情况下,将磨煤机出口温度降到76℃后,脱硝SCR反应器A/B侧出口温度分别上涨1.2℃、1.6℃。具体见表2。
3.1.4调整再热器侧烟气挡板对SCR反应器出口温度影响
该公司锅炉设计有过热器/再热器烟气调节挡板,辅助调节再热器出口蒸汽温度,降低再热器减温水量。为验证烟气调节挡板开度对SCR反应器出口温度影响,机组负荷320MW时,在其他条件不变的情况下,将再热器侧烟气挡板由全开调整到全关,脱硝SCR反应器出口温度上升约14℃。具体见表3。
3.1.5调整锅炉风量对SCR反应器出口温度影响
机组负荷320MW,锅炉下四层磨煤机运行,再热器侧烟气挡板全关,将锅炉总风量由正常1380t/h增至1520t/h,氧量由5.27%增至5.9%,脱硝SCR反应器A/B侧出口温度上升约10℃。具体见表4。
3.2经济性、安全性比较分析
3.2.1加装省煤器烟气侧旁路挡板
加装省煤器烟气侧旁路挡板,虽然能够解决低负荷期间脱硝SCR出口温度低问题。但是,增加了设备投资和运行维护成本,且正常运行期间,旁路挡板面临长期承受高温烟气冲刷的恶劣环境,故障率高,一旦调节失灵,只有停炉处理。因此该方案不是理想解决办法。
3.2.2调整制粉层次
低负荷期间,调整磨煤机运行层次,使制粉层次上移,提高炉膛内火焰中心,提高排烟温度,最高可提高脱硝SCR反应器出口烟温8℃左右,效果比较明显。但制粉层次频繁调整对锅炉汽温扰动大,不利于低负荷下机组安全运行,因此不是最佳方法。
3.2.3停止锅炉吹灰
停止锅炉长吹,虽然在机组低负荷期间提高脱硝SCR反应器出口温度效果明显,但一方面会造成锅炉管壁积灰、结焦,给机组运行带来安全风险,另一方面在机组高负荷段也造成较大的排烟损失,机组经济性能大幅下降,因此不适合使用。
3.2.4调整磨煤机出口温度
机组低负荷期间,降低磨煤机出口温度,虽然操作简单,但效果不明显,且磨煤机出口温度降低,对降低供电煤耗起较大的负面作用,因此不适合使用。
3.2.5调整再热器侧烟气挡板
机组低负荷期间,通过调整再热器烟气挡板,提高脱硝SCR出口烟温效果明显,且此项操作只在机组负荷低负荷期间使用,操作简单,因此适合使用。
3.2.6调整锅炉风量
机组低负荷期间,适当增加锅炉总风量,对提高脱硝SCR出口烟温效果显著,虽然风量增加,要造成排烟损失增加,但此项操作只在机组负荷低负荷期间使用,且操作简单,因此适合使用。
4.结论
通过上述分析,哈尔滨锅炉厂生产的600MW超临界锅炉,在进行脱硝改造后,可以采用优先调整再热器侧烟气挡板开度,并辅以适当增加风量的手段,实现机组在50%负荷时,脱硝正常投入运行。
5.结束语
该公司自2013年底到发稿为止,在不经过任何技术改造的情况下,通过采取上述方法,实现了机组低负荷期间脱硝正常运行,既满足了电网调峰要求,也达到了国家环保部门对脱硝运行规定。该技术在国内同类型机组具有很好的推广意义。
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