2.3优化措施
为提高风机运行效率,可以对轮毂结构进行改进,引入AN型静叶可调轴流风机,采用锅底式轮毂,使风机调节范围可以达到105°左右,同时的调节效率也有提高效果;为避免风机在低负荷状态下出现失速问题(失速状态下风机流量-压力曲线,如图2所示)可在风机中引入KSE防失速装置。
具体方法是:在增压风机内部设置导流板,将一部分增压后的烟气通过导流板引回风机入口当中,实质上使风机入口烟气量避让失速区,其特点是不增加占地面积,同时控制方式与常规静叶可调轴流风机控制方式相同,不需要新增控制点。
3增压风机控制方法分析
结合当前脱硫系统的运行需求来看,宜选型2*台增压风机以并联方式运行,其中将单台增压风机最大工况风量设置为60%锅炉最大连续蒸发量工况。换言之,在60%锅炉最大连续蒸发量工况范围内,均运行1台增压风机,其优势是在脱硫系统低负荷状态下,另1台增压风机不会频繁进行启停动作。
从增压风机运行控制的角度上来说,当锅炉机组负荷提高至60%并继续增加时,另1台增压风机需要启动并投入运行。此时对增压风机风量的控制方案是:首先将正在运行状态的增压风机出力下调20%,同时取消自动,然后逐步增加新启动风机的开度(原运行风机导叶开度同步降低),当2台增压风机平稳运行后,逐渐上调负荷,实现满负荷运转。
4结语
从机组运行特点以及运行环境上分析,增压风机的选型建议以静叶可调轴流风机为基础方案。但针对静叶可调轴流风机在运行中存在的效率低以及失速问题,需要对风机运行与控制方法进行优化,以提高静叶可调轴流风机在脱硫系统中的运行性能与水平。
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《企业技术开发》作者:黄海鹏
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