2.2.3、脱硝系统由于其工艺特性和烟道长度,脱硝烟气测点和净烟气测点安装位置不同,会存在“倒挂”或取样测点不具备代表性的现象,存在较大延迟和滞后,针对这个特性加入了净烟气出口NOx随动修正,在限定值内通过随动f(x)函数,不断修正阀门开度,一定程度上抵消了大延迟对自动调节造成的干扰。
2.2.4、重新整定自动调节PID参数,满足超低排放的要求,快速响应不超标的同时减少喷氨量,预防空预器ABS现象。
3、超低排放后SCR容易出现的问题
3.1、空预器ABS现象
众所周知,由于燃煤中含有硫的原因,同时也会产生一些负反应:SO2+1/2O2→SO3;SO3+H2O→H2SO4;NH3+SO3+H2O→NH4HSO4;2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4,加上V2O5本身对SO2的氧化作用,
过量的硫酸氢氨容易造成催化剂中毒、沉积腐蚀设备、降低催化效力等副作用,这也是日渐被重视的ABS现象,空预器差压增大。
解决方法:(1)通过炉膛动力场、流场优化、拉网格栅试验手段,分析数据,调整喷氨格栅、二次配风等,使脱硝烟道流场浓度均匀、流速恒定,保证工艺系统运行在最优状态下;(2)加装声波吹灰器配合蒸汽吹灰增加吹灰的频次,减少积灰对催化剂和空预器的影响;(3)提高烟气出口温度,加速硫酸氢氨的挥发;(4)加工合适长度的烟气探杆,使测量数据更具有代表性。
3.2、采样探头及管线阻塞
由于采样探头处在高灰区域,采样探头及管线若长时间不清理容易造成积灰堵塞,严重影响NOx测量和调整。
解决方法:(1)每小时采样探头、采样管线自动反吹一次,定期清理采样探头,保证采样探头的清洁;(2)利用检修时期,用弱酸溶液对采样管线进行酸洗,用干净氮气吹扫,保证采样管线通畅。
3.3、分析仪表零漂
超低排放改造后,污染物排放参数要求严格,为了满足测量精度,分析仪表更换为小量程仪表,量程的稳定至关重要,在小量程的测量下可谓“失之毫厘,谬以千里”,对NOx的最终数值影响很大。
解决方法:采购品质合格的标准气体定期对分析仪表进行标定,分别用零标、满标、比对气进行比对,保证分析仪表的稳定;必要时进行基础标定或联系厂家技术人员进行出厂线性标定。
4、结论
超低排放后通过大量的历史趋势、数据分析等,发现了一些生产中的实际问题,通过不断摸索和优化,取得了一些成效,目的是为了满足超低排放要求下提高脱硝效率,降低氨耗量,延缓空预器的堵塞,加强自动调整的适应性,减轻操作人员的劳动强度。
(来源:微信公众号“清洁高效燃煤发电”ID:redianjishu)
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