三、烟气旁路改造
在每个SCR反应器入口烟道处,增设了烟气旁路。由于改造前机组满负荷运行时,脱硝入口温度高于设计的365℃,最高达到385℃,极限工况达到390℃,省煤器入口温度555℃,锅炉在35%BMCR负荷时,脱硝装置进口处的烟温最低为270℃,省煤器入口温度430℃。
结合锅炉尾部布置空间和受热面布置形式,增加烟气旁路,抽烟口选取在后烟道转向室。改造后35%BMCR工况时,脱硝入口烟气温度达到310℃以上,采用调温挡板与隔离挡板相结合的方式设置挡板门,使进口烟温最高不超过410℃。优化流场设计,保证烟气的均匀性,同时对锅炉排烟温度基本无影响。
四、吹灰系统改造
反应器原蒸汽吹灰器采用的是HXP-5型耙式蒸汽吹灰器。反应器每层布置3台,投运2层蒸汽吹灰器。此次改造中,蒸汽吹灰装置更新改造,新吹灰器选用PSAT/D耙式吹灰器。最下层全部更换新设备,中间层吹灰器利用。同时,每层催化剂设计布置4台SCR声波吹灰器,此次改造全部修复利旧。通过声波吹灰器和蒸汽吹灰器联合作用,充分保证催化剂的流通性。
五、稀释风系统改造
脱硝原配置3台1525m3/h的氨稀释风机,出口压力6kPa,两运一备。前一次改造为3台2500 m3/h的稀释风机,但实际运行中稀释风量仍然不足。因此,本次改造更换3台稀释风机,更换后的稀释风机参数风量不低于3435 m3/h,压力不低于8kPa,并进行了稀释风管道、风量测量装置、阀门、氨空气混合器等更换,保证喷氨系统的正常运行。
六、灰斗及输灰系统
新设计中,通过重新评估烟气流场,并结合原反应器出口烟道弯头处有积灰情况,综合考虑决定在反应器出口烟道水平段处增设一排气力除灰系统。每个反应器出口烟道布置4个灰斗,2台反应器总共8个灰斗,整体设置一排气力除灰系统,直接将灰输送到电厂灰库。
新增的输灰系统采用PLC控制,并纳入现有除尘控制系统进行统一控制。根据国内多个燃煤机组电厂新建或改造工程,在SCR反应器出口烟道增设气力除灰系统是属国内脱硝改造少见。
改造后实际运行状况及减排效果
通过对2号机组脱硝扩容改造后,2017年01月05日机组点火后,脱硝系统投入运行稳定,并顺利完成了168h试运,对脱硝系统各参数进行监测,SCR入口NOX浓度设计值350mg/Nm3,实测值278.8mg/Nm3;SCR出口NOX浓度设计值45mg/Nm3,实测值39.4mg/Nm3(环保要求NOx浓度≤50mg/Nm3);NH3逃逸设计值≤3ppm,实测值0.73ppm;SCR烟气入口温度设计值385℃,实测值355.6,SCR脱硝效率≥89%,实测值≥91.43%(初装时脱硝效率不低于91.43%)。试运期间,除对O2含量进行了调整试验和性能考核外,各项指标能够达到设计要求。
对脱硝系统的扩容改造,不仅能够满足国家提出的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》中NOx排放浓度≤50mg/Nm3的环保超低排放要求,同时,也为当地的生态环境保护做出应有的贡献。
参考文献
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[5]冯保兴.脱硫、脱硝技术在某大型燃煤电厂的应用[J].山西化工,2013,33(3):27-29.
作者简介:
宋相吉(1990),男,助理工程师,本科,从事电力建设工程管理工作。
《电力设备》2017年第1期 四川电力建设三公司 作者:宋相吉
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