进度及管理概况:脱硝土建施工2012年12月下旬开工,#1机组脱硝主体工程利用A修58天时间于2013年6月如期完工,2号机组脱硝施工组织准备与1号机组脱硝工程同步进行。2013年8月中旬,#2机组炉外部分集中施工,至年底完成了反应区烟道配制组合、钢结构及反应器本体安装和催化剂吊装主要工作,2014年春节后复工,建设施工充分借鉴了1号机组的成功经验,在安全、质量、进度上齐抓共管,利用A修48天时间于5月19日完工,比1号机组提前10天,比公司计划提前近半月,实现了即投产、即稳定、即达标的目标。
2改造经济性分析
京隆电厂锅炉原始NOx排放浓度约为400~711mg/Nm3,年排放NOx总量约16349吨(机组利用按5500小时/年计算)。采取LNB+SCR脱硝技术措施可以将NOx排放浓度控制到100mg/Nm3以下后,年NOx减排总量约14050吨,对改善当地的大气环境有着重要作用,不会对环境造成新的二次污染,且社会效益显著。
2.1社会效益
火电厂排放的NOx除形成酸雨外,还会与碳氢化合物反应生成致癌物质,对人体造成严重影响。京隆电厂烟气脱硝改造工程实施后,电厂的NOx排污费大幅度减少,每年将减少NOx排污收费约885万元。因此,通过脱硝工程的实施大幅度减少NOx排放,将有助于改善当地大气环境,具有良好的宏观社会效益。
2.2经济效益分析
根据相关计算参数,测算出脱硝改造系统的年运行成本(如表1):京隆电厂脱硝运行成本为4914.25万元/年,单位NOx减排成本为3.16元/kgNOx,含税供电成本增加0.00743元/kW.h。京隆电厂实施脱硝技术改造后,每年可减排NOx约14050吨。按照当前脱硝电价补贴标准(8厘/kW.h),脱硝系统投运后,可获得上网电价补贴5280万元/年,弥补一些京隆电厂脱硝运行费用。
表1经济效益分析汇总表
3结论
京隆电厂实施LNB+SCR脱硝技术改造后,脱硝效率达到了75%以上,脱硝系统出口的氮氧化物浓度降到了70mg/Nm3以下、氨逃逸率小于2ppm;SO2/SO3转化率小于1%;各项指标均达到设计值,各项性能均符合国家标准,为当地大气质量的提高贡献了力量。
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有