2、SCR出口氨逃逸率大幅跳变、准确性差
2.1现象及原因分析
图3调整后SCR出口NOx与烟囱排烟NOx对照
原设计采用物料衡算法计算脱硝SCR反应器出口氨逃逸量,即通过仪表测量实际氨喷入量,实际消耗的氨量(根据入口烟气流量、SCR进出口NOx浓度等计算得出),计算两者之差即为过量喷入的氨,再与入口烟气流量的体积比,则为计算的出口氨逃逸率。
图6氨逃逸率计算值曲线
氨逃逸率计算公式:
从式(1)中可以看出,氨逃逸率准确的计算建立在以下几个假设或条件:
(1)假设1:A、B侧脱硝烟气流量均分进反应器(从测试数据来看,这个假设并不完全成立,在某些工况下A、B侧偏差大于5%)
(2)假设2:催化剂表面分布的氨—氮氧化物摩尔比是均匀的(实际上入口处虽然浓度比较均匀,但流速不均,摩尔比是不均匀的。)
(3)假设3:燃煤应用基灰不变:目前设置值为10%(从最近入炉煤台帐上数据来看,绝对偏差有6%)。
(4)假设4:标态烟气密度为1.306(经检查1.306为湿空气的密度,而非干烟气的密度,烟气质量流量换算为标态干烟气体积流量,烟气成分的不同会导致标干烟气密度出现偏差,具体偏差不好估计)。
(5)条件1:能准确测量总风量和总燃料量(烟气质量流量目前采用的是总风量加燃煤量,该流量与实际值偏差在某些工况下偏差也会>3%,加之漏风量,偏差会更大)。
(6)条件3:进出口NOx测量值准确(尤其是出口NOx由于代表性不够,导致测量数据严重失准)。
考虑到最终计算结果是一个非常小的量,参与计算的各项数据却是非常大的一个量,除氨质量精度可以满足计算要求外,其余均不满足要求,由此可以得出结论,通过计算来得出较为准确的氨逃逸率是不现实的。
2.2改进措施
通过在SCR出口烟道上加装在线氨逃逸率表计实现对氨逃逸率的测量。氨逃逸检测装置为激光气体分析仪,大多数气体只吸收特定波长的光。把烟道一侧发射端的红外激光发射到烟道相反的另一侧的接收端上,烟道内存在的氨气将会吸收它所对应波长的光,吸收量是烟道内气体含量的直接反映。现测量的氨逃逸率曲线如图7。
图4改进后喷氨流量与氨逃逸率
3脱硝系统仅控制脱硝效率,未实现出口NOx闭环控制
3.1原因分析
超低排放项目改造前,NOx控制回路用固定摩尔比和PID控制相结合的控制方式,逻辑框图如图8所示。
图5 SCR原控制策略逻辑框图
延伸阅读:
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