某化工厂含氟废水处理实例
设计进出水水质
该化工厂为新建厂区,设计进出水水质如表1所示。
表1某化工厂含氟废水进出水水质
工艺流程
针对本项目水量小、氟化物浓度高的特点,结合中试结果及经验,采用如图3所示工艺流程。
图3粒丸反应器处理含氟废水工艺流程
含氟废水通过水泵从粒丸反应器底部送入,同时,向反应器中投加稀释后的氯化钙溶液,使之与废水充分混合反应,在流体化状态的晶种上形成氟化钙晶体析出。出水经过滤罐过滤后,一部分回流到粒丸反应器以保证足够的上升流速,使晶种/粒丸处于流化状态,另一部分作为最终出水进入后续工段。
随着结晶过程的进行,氟化钙晶体不断析出并附着于晶种表面,并且体积不断增加而形成粒丸,直至粒丸达到一定数量和高度后,启动粒丸排放程序。粒丸排放到一定程度之后,需要补充新鲜的晶种,以维持反应器内足够的晶种数量。
主要工艺及设备参数
(1)粒丸反应器。1套,直径为1.75m,高度为~9.3m,设计上升流速为40m/h,最大F-负荷为11.5kg/h。
(2)石英砂过滤器。3台(两用一备),直径为2.25m,滤速为2~15m/h,反冲洗强度为5~10L/(m2˙s).
(3)晶种筛选器。1套,直径为0.5m,高度为2.5m,晶种用量为12~50kg/d。
(4)氯化钙投加装置。1套,氯化钙(32%)最大投加量为100L/h,配套加药储箱、Y型过滤器、缓冲器、背压阀等。
(5)出水储罐。1套,有效容积为30m3,材质为HDPE。
(6)粒丸收集装置。1套,框架+滤袋形式,粒丸产量为0.25~0.6t/d。
处理效果
经过一段时间运行后,进水氟离子浓度在300~500mg/L之间,经过粒丸反应器和后续石英砂过滤后的出水氟离子浓度稳定在5~15mg/L之间,出水SS<10mg>95%。在运行过程中,除去运行初期生产车间某工段临时几次排放高浓度含氟废水(F->1100mg/L),导致短时出水氟离子浓度在20~30mg/L之间波动,其他时间均稳定保持在15mg/L以下(经滤罐过滤后),水质稳定,满足含氟废水排放至下游污水厂的设计要求。
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