3.2常州电厂喷氨控制逻辑介绍
常州电厂喷氨自动控制采用主控制回路为出口烟气NOx含量的设定值与NOx测量值组成主调节回路,通过LEADLAG逻辑块修正的喷氨量作为副回路参数的串级控制系统。实际投运过程中能将脱硝出口烟气NOx含量有效控制在50mg/m3以下并保证系统脱硝效率和对下游设备腐蚀最小的需求。逻辑如图2所示。
图2喷氨自动控制逻辑图
此控制策略主要由两个控制回路组成一个串级控制回路,主控制回路为出口烟气NOx含量的设定值与NOx测量值组成主调节回路,通过一系列计算对副控制回路得到的需氨量进行修正:
主控制回路由出口烟气NOx浓度和操作员设定值经过主PID控制器计算输出再经过f(x)(范围为0.7~1.7)修正后通过与入口烟气NOx计算得到需要的脱氮量,再叠加到固定摩尔比与锅炉燃烧风量上,并经过入口NOx变化趋势的函数修正(叠加范围-7.5~10),最终生成副调节回路的需氨量给定值。副控制回路的反馈测量值(氨气流量)经过LEADLAG模块进行滤波处理,与需氨量给定值进入副PID控制器计算控制氨流量调节阀开度,改变喷氨量的大小。
3.3LEADLAG模块的功能
在电厂控制系统中,有很多测量信号具有高频波动性,严重影响了控制系统的控制品质。PID控制虽然是最典型、有效的控制方法,但是基于测量值的大幅波动也难于将系统的输出很好的跟踪设定值。
常州电厂氨气流量计采用的是ROSEMOUNT公司的质量流量计,感应元件较灵敏,测量较为精确,但是平时投运过程中发现流量计输出的信号显示跳变频率较高,波动范围较大,所以需要对此流量信号做滤波处理。LEADLAG模块具有滤波功能,具有大幅波动额反馈测量值经过LEADLAG模块处理之后,可以有效的去处部分扰动,再经过PID控制器,可以使得系统控制品质得以改善。
LEADLAG是一个非线性的超前/滞后函数。为了理解该模块的功能参数,笔者在此将内部系数简化来推算主要参数设置对输出的影响。该模块的输出值为旧输出、旧输入、新输入、增益、超前和滞后时间常数的函数。在动态下其输出为:
其中OLDOUT为前一个输出;IN1为当前输入;OUT为当前输出;H为采样时间(回路时间);
假设系统的采样时间H=1s,增益GAIN=1,那么此时:
在此我们只讨论纯滞后状态下(LEAD=0):
由此得知,LAG越大,OUT中三部分的值越小,滤波作用越强。在设定图2所示逻辑图中3个LEADLAG块的参数时充分考虑到了不同测量值的数据波动范围和频率,对3个参数设定了对应的数值,其中氨气流量对应的LEADLAG逻辑块LAG设定为50以应对氨气流量数值的频繁变化。
4自动控制投运效果
常州电厂#1机组脱硝喷氨自动控制系统投运过程中一般采用浓度控制方式,运行值班员一般通过设定出口NOx设定值的方法控制喷氨量,从而保证烟囱排口NOx含量在稳定在排放标准之下。
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