(3)脱硝系统积灰堵灰。织金电厂1、2号锅炉脱硝催化剂层,自调试期间开始,积灰堵灰就非常严重。催化剂层压差高,在负荷500MW负荷时压差最高达到了1350Pa。在停炉后,对催化剂层检查,发现1、2号锅炉脱硝系统积灰非常严重,如图1。
图11号炉脱硝催化剂层积灰情况
由于脱硝催化剂层积灰严重、压差高,根据龙源环保工程有限公司技术人员的建议,采取以下应对办法:
一方面加强对脱硝系统进行蒸汽吹灰,蒸汽吹灰由两天吹灰1次改为每天1次,最频繁的时候,每天吹灰3次;声波吹灰器投入连续循环运行方式,并加强巡检消缺,确保声波吹灰器运行正常;
另一方面,利用每次停炉机会,采取人工清灰的方式,清除脱硝系统催化剂层表面浮灰,对催化剂通流孔内的积灰,尽量清除,减少积灰。如图2,为采取人工清灰的催化剂层。
图2采用人工清灰后的脱硝催化剂
催化剂积灰严重,虽然采取频繁吹灰及停运人工清灰的应对措施,但是效果并不好。人工清灰后,催化剂孔疏通率最多能达到80%,随着运行时间的增加,人工疏通率最多只能达到60%。由于多次采用人工清灰,使脱硝催化剂部分损坏,如图3,加上蒸汽吹灰频繁,脱硝催化剂脱除效率降低,是脱硝氨耗升高的主要原因。
4脱硝氨耗高采取的措施
(1)对脱硝催化剂进行技改,更换脱硝催化剂,新的催化剂采用板式催化剂。由于催化剂层部分被损坏,使脱硝效率降低,因此利用机组C修期间,更换损坏的催化剂。2017年6月,1号机组C修,将1号炉脱硝催化中没有损坏的,堵灰较轻的换至下层,将A、B侧上层催化剂全部换掉,换为板式催化剂。2017年8月对2号炉做了同样的处理。
(2)蒸汽吹灰汽源技改,优化蒸汽吹灰。织金电厂1、2锅炉脱硝蒸汽吹灰汽源设计为采用辅汽联箱来汽,压力0.8MPa,温度280℃。在实际运行中,脱硝吹灰蒸汽疏水温度只能达到175℃,达不到设计要求的230℃。因此将脱硝蒸汽吹灰汽源改至本体吹灰汽源,并对疏水系统管道进行改造,将原25mm的疏水管道改为45mm管子,增大疏水量,提高疏水温度,减少进吹灰枪时的蒸汽带水,延长催化剂寿命。
(3)改造效果。1、2号进行技改启动后,运行至今效果良好,氨耗分别从13.17kg/万kWh、14.45kg/万kWh下降到8.28kg/万kWh、5.81kg/万kWh,脱硝氨耗下降非常明显。脱硝进出口压差在500MW负荷时为850Pa。脱硝达标排放率也有明显好转,在改造成,1、2号炉净烟NOX排放非常难控制,尽管采取降低氧量,开足燃尽风门,全开喷氨调整阀门等措施,NOx排放仍然经常超标,达标排放率只能达到97.5%。改造之后,NOx排放达标率达到99.86%。
表6:2017年脱硝改造后氨耗统计表
5遗留问题
催化剂层积灰严重。织金电厂1、2号锅炉积灰严重,为了减少脱硝催化剂层积灰,已将省煤器出水平烟道的底部进行了改造,将省煤器灰斗后部向SCR方向入口延展,增加灰斗的收尘面积,减少省煤器出口水平烟道底部的水平段,减少水平段的积灰,进而减少进入SCR催化剂层的灰量。但是此举对脱硝催化剂层积灰没有明显的效果,脱硝催化剂层积灰仍然严重,这将成为织金电厂脱硝系统以后运行中需要解决的技术难题。
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