在脱硫塔入口烟气粉尘含量小于30mg/Nm3的情况下,烟气通过管束式除尘除雾器后,烟气粉尘含量低于5mg/Nm3。管束式除尘除雾器冲洗系统间断运行,采用自动控制和手动控制两种方式,保证管束式除尘除雾器无结垢。
吸收塔新增内件应按照浆液运行最大氯离子浓度为20000mg/L考虑。可能与腐蚀浆液接触的新增设备及材料按能承受40000mg/L的氯离子浓度性能进行设计。
2.5引风机改造
将引风机的全压由原来的7620Pa增加至8700Pa(催化剂增加200Pa,托盘增加450Pa,除雾器增加100Pa,其他增加约200Pa),同时,由于引风机风压提升,还需将1800kW电机更换为2000kW的电机。
2.6仪表改造
锅炉低氮燃烧器增加电动执行器及所需增加的DCS卡件及组态。新增DCS卡件所需电源由原有DCS供电系统提供。电动执行机构电源380VAC。电动模拟标准信号4~20mADC两线制、三线制。更换脱硝以及脱硫出口CEMS系统,并在脱硫出口设置矩阵式流量计、湿度计及抽取式粉尘仪,脱硫入口增设湿度计用于各炉烟气排放量稳定测量,更换脱硝出口氨逃逸分析仪。
3改造后调整试验
3.1炉内空气动力场烟花示踪
冷态一次风、二次风调平后,分别在上、中、下三层一次风喷口从上至下依次燃放烟花。由试验人员在炉顶正上方屏区拍摄影像,上、中、下3层一次风4角喷口的气流均很正常,不存在明显偏斜及刷墙现象,且气流切圆均在炉膛中心、切圆直径大小较为合理。
3.2热态试验调整方向及重心
锅炉启动后,经过调整,在仅启用1层SOFA风的情况下,该炉SCR进口NOx浓度即可保持在较低水平,且SCR喷氨流量已明显低于改造前。由此可见,改造后燃烧系统对于控制炉内NOx的生成起到了较为明显的作用。同时,不同负荷下主燃烧器区域的着火状况优良,一次风煤粉气流存在着火过早的趋势。热态燃烧调整试验的主要方向及重心为:
控制飞灰含碳量、缓解炉内4角喷口挂焦现象、保持两侧烟温及汽温的均匀[4]。
3.3SOFA风投运层数
经过前期试验的调整,在运行氧量调整的配合下,仅启用1层SOFA风(共3层、上层SOFA风全开、其余两层保留适当的冷却风),即可将SCR进口NOx浓度控制至设计保证值以内(75%~100%负荷低于300mg/Nm3、75%以下负荷低于350mg/Nm3)。
为保证炉内主燃烧器区域燃烧良好,在正常负荷范围(50%~100%)内,仅投运上层SOFA风即可。但是,当SCR进口NOx短时间过高或为满足低负荷稳燃需要,亦可开启2层SOFA风或将所有SOFA风全关。
3.4SOFA风上下摆角
试验调整发现,SOFA上下摆角对过热汽温度有较好的调节作用(上倾汽温高、下倾汽温低),而SOFA上倾时还将对降低SCR进口NOx浓度有一定效果。数据表明:中低负荷运行时,SOFA风喷口处于最大上倾位置时,可保证较高的过热汽温与较低的SCR进口NOx浓度;高负荷运行时,则可根据过热汽温、减温水量、NOx浓度及排烟温度的高低,进行自由调节,保持在水平或最大上倾位置。
3.5运行氧量
试验调整发现,运行氧量的变化对SCR进口NOx浓度影响较大。对于运行氧量的确定主要依据两个因素:SCR进口NOx浓度、飞灰含碳量,原则上保证各负荷SCR进口NOx浓度维持在设计保证值附近,尽量提高运行氧量,以保证较低的飞灰含碳量。数据表明:中高负荷运行时,运行氧量应维持在2.5%左右,低负荷运行时,运行氧量应维持在3.5%左右,SCR进口NOx浓度可维持在设计保证值附近,且对炉内燃烧的影响相对较小[5]。
3.6给粉机配粉方式及在线一次风速
试验调整发现,给粉机配粉方式与在线一次风速的大小,对缓解燃烧器喷口结焦有一定效果。通过现场冷灰斗及一次风看火孔的观察发现:中低负荷运行时,采用“中上层负荷高、下层负荷低”的给粉机配粉方式,对于冷灰斗燃烧状况、喷口结焦状况、保持较高主汽温度均有较为明显的效果。高负荷运行时,采用“中上层负荷高、下层负荷低”的给粉机配粉方式,结合较高的一次风速,对于冷灰斗的燃烧状况、一次风喷口的结焦状况也有一定效果。
3.7典型试验工况数据
典型试验工况测试数据见表4。
4改造后工艺标定
4.1工艺标定结论
经过168h连续运行工艺标定,低氮燃烧器运行正常,并没有出现影响锅炉运行的缺陷问题并将氮氧化物控制在300mg/Nm3以内;脱硝反应器入口温度在320~420℃之间,在喷氨温度条件范围,根据出口氮氧化物的含量氨气用量控制在了25~45kg/h之间,出口氮氧化物控制在50mg/Nm3,吸收塔进口温度在140~150℃之间,出口SO2排放值小于35mg/Nm3,出口烟尘在10mg/Nm3以内(表5)。
4.2存在的不足
管束除雾器冲洗水管电伴热效果不理想,进入冬季后容易造成管道冻凝,影响管束的冲洗;现问题正在处理。
标定期间,出口NOx有时会控制在10mg/Nm3以下,喷氨量过大容易造成空预器的堵塞、后续设备的腐蚀、脱硫系统的石膏品质变差等。建议将出口NOx控制在35~45mg/Nm3之间。
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