3.2喷氨量设定值较低
由于机组AGC ( Automatic Generation Control ,自动发电控制)指令频繁变动,同时机组尾部烟道出口喷氨量设定值偏低,造成喷氨量增大;而且脱硝效率较高,有时达到98%,导致空预器处氨逃逸量增大,其对应关系见图2,因此造成尾部烟气中NH4HSO4、生成量相对较多,在空预器一次风风道冷端板结的NH4HSO4和灰的混合物也相对较多。
3.3空预器吹灰压力设定值偏低
由于8号机组空预器吹灰压力设定值偏低,在空预器一次风风道冷端易出现蒸汽带水现象;同时由于吹灰压力设定值过低,炉膛负压偏低,不容易带走积灰,烟气中的NH4HSO4板结后易吸附在空预器构件上。
4运行调整与控制措施
4.1改善炉内空气动力场
在8号机组负荷大于400 MW时,将SOFA小风门开度限制在40%以下,在保证二次风箱压力的前提下,降低炉膛出口处烟气含氧量,尽可能减少喷氨量及氨逃逸量,从而降低烟气中NH4HSO4生成量。经多次调节,锅炉喷氨量大幅下降,氨逃逸量也随之减少。
4.2提高喷氨量设定值
通过试验测试确定合适的喷氨量设定值,适当降低脱硝效率,以保证脱硝装置出口烟气符合环保要求。当8号机组尾部烟道出口喷氨量设定值为70mg/m3时,8号机组喷氨量和氨逃逸量下降,并形成稳定控制趋势,同时机组氨电比也大幅下降,取得良好的经济效益。
4.3提高空预器吹灰压力设定值
将吹空预器吹灰压力设定值由1.5 MPa提高到1.8 MPa,将炉膛负压设定值由-50 Pa改变为-300 Pa ,提高烟气流速,防止nian滞性灰分再次积存。
5效果分析
8号机组空预器前后一次风压差调整前最大为2.6 kPa,平均值1.715 kPa;调整后最大压差为1.6 kPa,大部分数据低于1.3 kPa,接近正常运行值1.0 kPa,且呈正态分布,说明空预器一次风风道冷端板结问题得到有效控制。将调整前后空预器前后一次风压差进行统计并做概率图进行比较,结果如图3所示。从图3可以看出,调整后的空预器前后一次风压差数据偏于左侧,且数据更为集中,说明8号机组空预器一次风风道堵塞现象大大减少。
调整后,8号机组喷氨量最大值由74kg/h降至31kg/h,平均值由57.5kg/h降至23.9kg/h,氨逃逸量平均值由1.439 x 10-6降至0.2292x 10-6。同时一次风机抢风次数明显下降。不仅解决了空预器一次风风道冷端NH4HSO4板结问题,减小了环境污染,而且降低了发电成本,全年节约液氨费用约25.33万元。
6结束语
达拉特发电厂8号机组由于喷氨量过大,造成空预器一次风风道冷端板结堵塞,一次风机抢风与喘振等不安全因素限制机组出力,影响机组效率,影响全年发电量指标的完成。通过运行参数调整,找出影响8号机组空预器一次风道冷端堵塞原因,并有针对性地采取调整控制措施,解决了空预器一次风风道冷端NH4HSO4板结问题,减少了机组降负荷次数,降低了SCR系统喷氨量,提高了机组运行经济性,对同类型问题处理具有借鉴意义。
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